提高加热炉热效率的方法

2022-09-26 07:35牛有睿羊智鹏
化工技术与开发 2022年9期
关键词:加热炉挡板热效率

牛有睿,李 江,羊智鹏

(中国石油广西石化分公司,广西 钦州 535008)

1 加热炉情况

某炼厂1000万t·a-1炼油工程常减压蒸馏装置,设常压炉、减压炉各1台,设计热负荷分别为130.8MW、61.1MW,热效率为92%。加热炉设计采用美国UOP公司的工艺技术,由UOP提供工艺包。此装置2019年的能耗达标指标为9kgEo·(t原油)-1,受到油品性质、燃料气热值降低等因素的影响,装置的能耗不断增加,其中加热炉燃料在能耗构成中的占比最大(表1)。

表1 常减压装置的能耗构成

2 加热炉热效率的影响原因

2.1 炉体的热损失

加热炉外壁主要以辐射和对流方式向大气散热。加热炉炉墙包括耐热层、隔热层和保护层。已运行10多年的加热炉,炉墙衬里有损坏,炉管表面的积灰多,使得炉体热损失增加。

2.2 过剩空气系数

加热炉的烟气氧含量是监测加热炉热效率的重要指标。烟气氧含量主要以过剩空气系数来衡量。加热炉燃料必须要在一定的过剩空气量下才能实现完全燃烧,因此过剩空气系数过大,会对加热炉的热效率造成一系列的影响:

1)导致加热炉的热效率下降。烟气的氧含量增加表明进入炉内的过剩空气多,大量的过剩空气将热量从烟囱带走排入大气,增加了炉子的热损失,导致热效率下降。排烟温度越高,过剩空气带走的热量越多,对热效率的影响越大。

2)使燃烧温度下降。在加热炉内,燃料燃烧的温度越高,火焰和高温烟气传给辐射炉管的热量也越多,过剩空气系数增大后,降低了燃烧温度,辐射炉管的热强度下降,吸热量减少,这时必须增加燃料用量,才能维持加热炉的热负荷以及加热炉出口温度的稳定,从而导致热效率下降。

3)过剩空气系数越大,露点腐蚀温度越高。为了避免空气预热系统受到露点腐蚀的影响,排烟温度的降低值要加以控制,因此要降低过剩空气系数,使得排烟温度有下降的余地。过大的过剩空气系数会加剧炉管的氧化,影响加热炉的寿命,并使NOx化合物增加,对大气环境造成一定的影响。

2.3 余热回收

在化工装置中,余热回收是重要的节能措施,对提高加热炉的能源利用率至关重要。烟气带走的热量损失占炉子供热量的40%~60%以上,降低排烟温度,减少烟气带走的热量损失,最有效的方式就是有效利用余热回收装置。排烟温度是评价加热炉热效率的主要指标之一,加热炉效率在90%左右时,排烟热损失占总热损失的70%~80%,一般情况下,排烟温度下降20℃,热效率约可提高1%。在不引起露点腐蚀的前提下,尽可能降低排烟温度,回收烟气中的余热,对提高加热炉的热效率有明显的作用。

2.4 加热炉的技术管理

在加热炉的运行控制中,风门调节不当、供风过大、运行负荷低于设计值、燃料品质不好造成腐蚀和积灰、供风系统的操作不当、燃烧器的选型不当等问题,均会导致加热炉的热效率偏低。

3 提高加热炉热效率的方法

3.1 减少热损失

1)减少炉壁散热损失。2021年大检修时,检查修复了对流室弯头箱的保温,并对对流室、辐射室的炉管进行清灰处理,加热炉的传热效果得到明显改善。通过计算得到烟气露点腐蚀温度约为110℃,因此将原有的排烟温度(125℃)控制在(115±5)℃,加热炉的热效率有明显提高。

2)采用先进控制系统。优化APC先进控制设置的指标,降低加热炉偏流,确保进料总量、分支流量、分支温度、炉出口温度等工艺参数的控制平稳,间接保证了加热炉的热效率。

3)采用新技术。为减少炉壁的散热损失,对加热炉衬里进行了修复。首次采用新技术,在加热炉辐射段的衬里表面喷涂耐高温辐射涂料,涂刷后,衬里表面的黑度达到0.92以上,常压炉外表面的温度降低了10℃,减压炉外表面的温度降低了21.6℃,减少了炉外表面的散热损失。

4)加强加热炉监测,深化精细管理。完善加热炉火焰及热效率的实时监测管理,将加热炉热效率加入DCS操作画面中,实现了自动实时计算,并将指标控制纳入班组绩效系统评比中。

3.2 控制好“三门一板”,降低加热炉的过剩空气系数

1)更换挡板轴承。由于气候潮湿,挡板阀轴承生锈严重,装置加热炉的风道调节挡板故障率较高。大检修期间,对加热炉挡板阀进行了检查维护,并将挡板阀轴承更换为免维护轴承,使得烟气和风量的调节更加灵活准确,提高了氧含量和炉膛负压控制的稳定性,避免了因挡板阀故障而影响加热炉的热效率,提高了加热炉系统运行的稳定性。

2)精心操作,调整好“三门一板”。结合实际生产,当燃料为燃气时,过剩空气系数控制在1.05~1.15;当燃料为燃油时,过剩空气系数控制在1.15~1.25,热效率得到明显提高。操作过程中,要精心调节好“三门一板”(即风门、油门、气门、烟道挡板),烟气氧含量控制在1.0~2.0,炉膛负压控制在-40Pa左右,火焰达到“多火嘴、短火焰、齐火苗”的标准,以确保火焰的分布均匀,炉膛温度均匀,加热炉在最佳工况状态下运行。

3.3 采用高效板式换热器

通过技术改造,将原列管空气预热器更换为新型高效板式预热器,取消了预热蒸汽,节约蒸汽8400t·a-1。同时烟气能量回收更完全,常压炉的散热损失降低了0.75%,热效率提高了0.45%;减压炉的散热损失降低了0.38%,排烟温度降低了22℃,热效率提高了1.7%(表2)。

表2 方法实施前后加热炉运行效果监测表

3.4 加强岗位技能培训

加热炉属于“动态运行”的工艺设备,炉管的使用寿命、加热炉运行周期的长短、节能效果的好坏等,都与操作人员的素质有着极为密切的关系。定期对操作人员进行技术培训和测试,提高理论水平和操作技能,可以提高操作人员对加热炉系统的掌握程度。积极开展加热炉操作竞赛活动,根据情况制定不同的方案和考核指标,引导班组进行精细化调整,提高操作人员的责任心和赋能意识,可为提高加热炉系统的优化运行提供技术保证。

4 经济效益

4.1 燃料气

按该公司投资项目的经济评价参数(2020)进行计算。燃料气价格为人民币2634.51元·t-1,加热炉运行负荷为Q(MW),改造前热效率为η1,改造后热效率为η2,每年运行时间为8400h,燃料气热值按41.868 MJ·kg-1计算,每年节约的燃料气量M(t·a-1)为:M=(Q/η1-Q/η2)/41.868×3600×8400/1000。

常压炉节约的燃料量:

减压炉节约的燃料量:

经济效益为:2634.51×(505.6+881.2)=365.4万元·a-1。

4.2 蒸汽量

费用依据该公司财务处提供的全厂消耗蒸汽的价格进行计算。蒸汽价格按人民币123元·t-1计算,经济效益为:123×8400=103.32万元·a-1。

两项效益合计为:365.4+103.32=468.7万元·a-1。

5 结语

本文提出了提高加热炉热效率的有效方法,通过优化,提高了加热炉的热效率,降低了燃料的消耗,每年可产生经济效益人民币468.7万元,同时可减少碳排放930t,达到了节能减排的效果。

猜你喜欢
加热炉挡板热效率
发明来自生活
热轧带钢加热炉节能降耗措施研究
加热炉燃烧烟道系统的改造
加热炉燃烧烟道系统的改造
便携无火加热炉
折叠加热挡板
热冲用远红外线加热装置
丰田汽车公司的新型高热效率汽油机
拆凳子
丰田汽车公司推出热效率达38%的低燃油耗汽油机系列