精密蒸馏仪器间歇蒸馏收率存在的问题及改造方案研究

2022-10-14 09:58
分析仪器 2022年5期
关键词:塔顶热电偶收率

顾 涛

(独山子石化公司研究院,独山子 833699)

1 前言

精馏设备是用于实现混合物系分离与提纯的关键设备[1]。根据科研工作需要,独山子石化公司研究院引进一台实验室精密蒸馏仪,主要用于分离纯度较高的轻质馏分油。在连续蒸馏过程中,固定操作参数,所得产品性质符合科研需求,但在间歇蒸馏实验过程中,产品收率较低,总收率仅仅为70%~80%,严重影响了分析样品的数据准确性。为此,本文通过研究设备存在问题,并且对设备进行改造,解决了精密蒸馏仪收率较低的问题。

2 仪器介绍

(1)精密蒸馏仪:塔釜容积为10L(φ180×400 mm),蒸馏柱高6250 mm,填料层高度3000 mm,采用不锈钢θ环丝网填料。蒸馏方式以连续蒸馏为主,可进行间歇蒸馏。精馏产品可从塔顶和侧线馏出。精馏塔柱为不锈钢外壁,外壁上分布金属热电偶,测量柱内介质温度。塔顶冷却系统采用二级冷却,分别为冷却液(冷浴循环的-5℃无水乙醇)和冷却水(室温)。见图1。

图1 精密蒸馏仪设备简图

(2)快速蒸馏仪:用于原油及馏分蒸馏切割工作,釜容积为3L,采用金属8字型链状填料及双层网状填料。在本文中用于收率对比。

3 间歇蒸馏收率较低的原因

3.1 原料收率对比

根据实验要求,精馏设备从设计上主要分离沸点在200℃以下的馏分油产品。研究精密蒸馏仪产品收率损失情况。分别选取3种不同类型的馏分油:按照不同的蒸馏温度进行蒸馏。为了研究精密蒸馏仪所得产品损失情况,将3种油品采用同样实验方案在快速蒸馏仪上进行蒸馏切割,两种设备收率对比,所得结果见表1。

表1 精馏设备和快速蒸馏仪切割馏分收率对比

由表1可知,在相同的切割馏程下,蒸馏3种油品,快速蒸馏仪塔顶、塔底产品收率高于精密蒸馏仪收率,塔顶产品收率最大差值达18.37%,塔底产品收率最大差值达17.38%,较大影响了试验及后续分析工作的准确性。由于塔顶和塔底产品收率均有偏差,初步分析精密蒸馏设备样品损失原因:(1)为塔顶冷凝系统工作能力不够,造成样品挥发;(2)塔柱内产品滞留量较高,造成塔底产品有损失。为此,从设备存在缺陷分析原因。

3.2 设备存在问题

(1)设备结构存在问题

精密蒸馏设备中管线较多,共设有两条进料管线,塔柱有3条侧线出料,塔顶有一条出料管线(直径在1 cm左右)以及多条抽真空管线和其它易积液部件,许多管线带有拐角易集液,塔釜容积为10L,釜内结构设计是针对连续进料设计的;在间歇精馏时,塔釜是样品存储最多的地方,为此,将6种不同馏分油样品分别倒入塔釜中测算其滞留量。

由表2可知,塔釜积液量在3%~5%之间,分析原因,由于设备为密闭结构,易积液,加上其它管线的积液,严重影响了产品收率问题。

表2 精馏设备塔釜产品损失

(2)伴热系统存在问题

通过长期试验过程及试验数据可知,塔顶收率较低与设备本身存在缺陷有关,设备采用PLC编程软件及工控组态软件进行控制,由于塔柱较高,柱子采用伴热保温,由程序控制,伴热分为一段、二段两级伴热。一段伴热加热功率为800W,二段伴热加热功率为450W,在间歇蒸馏过程中发现伴热系统存在以下问题:a、伴热系统不易稳定控制,程序控制滞后,易造成塔柱内伴热温度与介质温度相差较大,甚至出现伴热温度高于塔柱内介质温度,引起逆蒸馏,增加气相负荷的问题。尤其在间歇蒸馏中,随着油气温度不断升高,伴热调节滞后问题更为严重;b、塔柱材质引起的传热问题。精馏设备塔柱采用不锈钢外壁,外壁上连接有热电偶,用于传导蒸馏柱内介质温度,提供给伴热程序,伴热程序保证蒸馏柱内介质热量不损失,一般要求伴热温度低于介质温度5℃左右,在塔釜加热过程中由于高温热源造成蒸馏柱金属材质传热,通过热电偶传输错误信号,尤其是一段伴热传热现象严重,从而引起温度失真,造成伴热程序接受错误信号,继而进一步影响二段伴热。因此,整个塔柱温度,在试验过程中不成梯度变化,造成伴热温度过高影响设备正常的运行。

(3)冷却系统存在问题

精密蒸馏仪塔顶产品存在一定损失。经过分析,由于伴热系统存在问题,容易造成大量轻质油气上升,现有塔顶冷凝器两级冷却系统最低温度仅为-5℃,无法满足冷负荷需求。

4 解决方案

4.1 解决产品滞留问题

经过讨论对设备采用填充方案,每次进行第一釜蒸馏试验时不计算收率,完全按照试验方案进行蒸馏,让油品填充到各个死角,保证与第二釜切割样品的一致性,然后从第二釜开始计算,这样就避免了死角积油的问题。经过测算,油品总收率达90%以上。

4.2 解决热电偶失真问题

考虑采用更换蒸馏柱外壁不锈钢金属,或在热电偶周围加隔热层,这样可以很好的解决金属传热的问题,但从经济角度考虑,采用此办法,需要对蒸馏柱进行较大的改动,不仅耗资较大,而且改变了原先的设备设计方案,不利于建立体系平衡。通过多次试验发现,精馏设备离塔釜40~50 cm距离的蒸馏柱段传热现象较为严重,而一段伴热的测温热电偶也在此范围内,为此可以更换热电偶的位置,提高热电偶的高度,将其放置在离塔釜60~70 cm的位置,这样就可以缓解温度传热的问题。

此外,对精馏设备伴热程序进行改造,首先对PLC控制参数进行修改,改变其全功率加热模式,采用比例积分加热的方式,适当降低加速速率,令加热温度缓慢上升,并且设置温度控制范围,超过范围后停止加热。经过对热电偶位置和程序优化,伴热系统有了改善,伴热温度上升速率明显减缓,与介质温差已控制在±5℃。

4.3 解决冷凝器问题

精密蒸馏仪冷凝器换热面积与塔柱直径以及正常上升油气量相匹配,如果考虑增加冷却面积,需要重新设计和改造冷却器,过程较为麻烦。因此,考虑跟换冷浴,将-5摄氏度循环泵冷浴更换为大功率的-20摄氏度循环泵冷浴。

5 改造后效果

通过两釜蒸馏样品填充设备,更换热电偶测温位置,优化伴热程序加热模式,降低冷浴温度等措施后,精密蒸馏设备间歇蒸馏收率有了很大提高,收率均在95%以上,见表3。

表3 精馏设备产品收率

由表3可知前述3种油品塔顶产品、塔底产品收率均有了较大增加,说明按照改造方案很好的解决了间歇蒸馏收率不高的问题,对科研实验起到了准确的指导作用。

6 结论

通过对精密蒸馏仪进行简单改造,解决了其在间歇蒸馏过程中产品收率不高的问题,节省了改造成本,满足了科研工作的需求,进一步提高了分析人员对设备的操作能力和维护水平。

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