井下回采工作面顶板突水点帷幕注浆堵水技术研究

2022-11-06 11:05
山西化工 2022年7期
关键词:煤窑导水涌水量

王 杨

(汾西矿业矿山救护大队,山西 孝义 032300)

引言

井下突水会给煤炭开采效率以及作业人员生命健康等带来较大威胁[1-2]。根据已有研究成果,煤层顶板水以静储量为主,具有易疏干、水量小等特点,水源多为砾岩含水层、砂岩含水层等导水通道为多为裂隙或者地质构造[3-5]。一般采用疏排方式进行治理,但当突水点与其他水源存在水力联系时,采用疏排方式难度大、耗时长,而注浆封堵切断涌水裂隙时最为合适的处理方式[6-8]。为此,文中就山西某矿3601 综采工作面顶板突水点防治为工程背景,依据现场实际情况,提出采用帷幕注浆方式对采面突水进行治理,现场取得较好应用效果。

1 工程概况

3601 综采工作面位于3 采区西侧,主采6# 煤层。3601 工作面为该采区首采工作面,采面倾向长200 m、走向长685 m,煤层埋深均值460 m,开采的6#煤层厚度平均4.8 m。采面在回采期间顶板淋水主要来源于上覆大占砂岩含水层,依据生产揭露情况以及抽水试验得出,钻孔单孔涌水量介于0.002 5 L/(s·m)~0.129 L/(s·m)、渗透系数0.001 29 m/d~0.207 m/d。在3601 工作面回采巷道、切眼等掘进期间顶板水以滴淋方式进入到采掘空间,化验得到该水化学类型属于HCO3-Na,与采面切眼相距200 m 的小煤窑采空区内水化学类型一致。采面切眼西侧200 m 位置存在小煤窑采空区,停采时间已超过8 a,小煤窑回采空间存在有老空水,预计小煤窑淹没区面积、水量分别为56.9 万m3。

在3601 回采巷道掘进期间为避免误揭小煤窑采空区,并确保隔水煤柱可靠性。在采面回采巷道掘进期间,布置超前钻孔探测小煤窑采空区,探测钻孔均未穿透下煤窑老巷。超前探测钻孔孔口水压0 MPa~1.3 MPa、钻孔涌水量0 m3/h~32.1 m3/h。施工的探测钻孔涌水量共计153.6 m3/h。探测钻孔个别钻孔涌出量可达到32.1 m3/h,水质类型与小煤窑采空区一致,表明超前探测钻孔终孔已接近小煤窑采空区影响范围内;超前探测钻孔均为穿透老巷,注浆压力可升至8 MPa,表明钻孔为进入到小煤窑采空区。

2 工作面突水点帷幕注浆封堵

帷幕注浆是增强岩体抗渗能力的一种常用技术方法,是通过钻孔注浆使得各个钻孔浆液相互搭接形成类似帷幕挡水结构,以便实现突水点封堵,从而实现防渗、堵水目的。根据3601 综采工作面现场实际情况,判定采面突水水源源于邻近小煤窑采空区积水,导水通道为煤层顶板裂隙以及砂岩含水层。为此,提出采用帷幕注浆对导水通道进行封堵,切断小煤窑采空区积水进入3601 综采工作面通道。

2.1 探查钻孔注浆封堵

在回采巷道内分别2 钻场,在钻场内钻孔扇形布置,布置18 个钻孔(14 个注浆钻、4 个检验钻)。前期理论计算得到的隔水岩(煤)柱宽度为48.96 m,为提高导水通道封堵效果,施工的注浆钻孔在切眼西侧30 m、50 m 位置分别形成隔水帷幕。导水裂隙最大长度为58.2 m,为确保煤层顶板砂岩层有效注浆,注浆孔终孔位于煤层顶板50 m~70 m 处。

根据矿井以往注浆钻孔施工经验,单个钻孔注浆有效扩散半径可达到10 m~30 m,设计的注浆钻孔间隔为10 m~20 m,检测孔间隔为60 m~70 m,具体钻孔布置如下页图1 所示。

图1 帷幕注浆钻孔布置示意图

注浆钻孔共计布置2 级套管,用Φ133 mm 钻头钻进11 m 并下放10 m、Φ127 mm 套管,后固结套管;采用Φ113 mm 钻头钻进21 m,下放20 m 长、108 mm管径套管;最后钻孔终孔孔径控制在75 mm 以内。止水套管接箍位置错开500 mm。套管固结后透孔穿过套管外1 m~1.5 m 并进行试压,一级、二级套管分别用2 MPa~3 MPa、4 MPa 试压,稳压30 min 不漏水为合格。

注浆浆由普通硅酸盐水泥、粉煤灰、黏土等混合物并添加一定量水组成,为确保注浆效果,取压力为2 倍静水压力,具体将注浆压力取4 MPa。注浆遵循先稀后稠原则,注浆前期将注浆浆液比重控制在1.0~1.2,若注浆期间压力不升压或者注浆量较大时,则将注浆浆液比重增加至1.33~1.35。钻孔终孔注浆压力控制在4 MPa 且稳压30 min 以上时可停止注浆。

2.2 注浆效果分析

为掌握注浆效果,对注浆完后进行透孔检查水量,透孔后水量应在5 m3/h 以内,否则应进行二次注浆封堵。在3601 综采工作面共计布置18 个钻孔,总进尺深度为3 085 m,现场共计注入普通硅酸盐水泥、粉煤灰、黏土等混合物共计8 569.25 t。现场布置的检查、对原钻孔透孔后钻孔出水量均在5 m3/h 以内,表明现场帷幕注浆取得较好的堵水效果。

对帷幕注浆期间采面涌水量、钻孔注浆量以及临近小煤窑采空区水位等进行监测,具体监测曲线见图2 所示。从图中看出,在开始帷幕注浆前,临近小煤窑采空区内水位由呈不断降低趋势,同时采面涌水量较大,最大可达到260 m3/h;随着采面注浆量逐渐增加,采面涌水量不断降低,临近小煤窑采空区积水高度则呈增加趋势后逐渐趋于稳定。

图2 采面涌水量、钻孔注浆量以及临近小煤窑采空区水位监测曲线

通过检验钻孔涌水量、采面涌水量以及小煤窑采空区积水高度判断,通过采用帷幕注浆技术可实现渗水通道封堵,避免出现突出问题。同时3601 综采工作面在后续回采期间顶板淋水量控制在20 m3/h 以内。

3 总结

1)通过综合分析水位、水质以及钻孔水量、采面顶板含水层富水情况等综合判定,矿井临近小煤窑采空区积水为3601 综采工作面顶板砂岩水补给,从而导致采面涌出量增大部分位置顶板出现突水。

2)封堵采面顶板导水裂隙通道是实现堵水的主要途径,为此选择采用帷幕注浆方式进行封堵,并依据现场实际情况对帷幕注浆钻孔终孔高度、施工及注浆方案等进行设计。现场应用后,采面顶板突水问题得以有效解决,后续采面回采过程中顶板淋水量控制在20 m3/h 以内,帷幕注浆取得较好效果。

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