减压阀低温密封性能优化研究

2022-11-23 02:37侯松峰王献岭史新芳
河南科技 2022年21期
关键词:减压阀密封面活门

侯松峰 王献岭 史新芳

(新乡航空工业(集团)有限公司民机事业部,河南 新乡 453019)

0 引言

减压阀被广泛应用于飞机刹车系统[1]、轨道交通制动系统、撒砂装置、轮缘润滑装置及风源系统中[2−4],其可用来维持出口压力的稳定。减压阀性能的好坏将直接影响到制动系统运行的安全。

近年来,有关减压阀的研究主要集中在高精度减压阀[5]、高压空气减压阀等方面[6],对低温环境中减压阀的性能的研究相对较少。杨凯等[7]对减压阀的低温泄漏问题进行分析,但其改进的减压阀的工作环境温度仅为−40℃;崔广龙等[8]对减压阀进行低温控制精度研究,但没有针对减压阀低温环境下的密封性提出具体的措施。

目前,国内动车组使用环境温度最低为−40℃[9],为保证系统有更高的安全裕度,要求动车组配套气动元件在−50℃的低温环境中能保持优良的密封性能。新乡航空工业(集团)有限公司原有为某型动车组制动系统配套的减压阀,其能满足−40℃低温的密封性,但在−50℃环境中泄漏量超标。针对该问题,本研究提出一种新型密封结构的溢流式减压阀,该减压阀为定值减压阀,在原减压阀结构的基础上进行改进,并对其关键参数重新进行匹配。同时,利用AMEsim软件[10−11]建立该减压阀的物理模型,通过分析改进后减压阀的关键性能参数,确保减压阀的各项指标在设计阶段就能满足使用要求。基于仿真结果对原理样机进行生产及试验验证,试验结果证明,减压阀各项指标与仿真结果相符,且经过−50℃低温环境的试验验证,改进后的减压阀原理样机的性能满足在−50℃低温中的要求。

1 改进方案

1.1 设计要求

根据动车组制动系统的要求,减压阀的性能应满足表1中的要求。

表1 减压阀主要性能要求

1.2 减压阀原结构

减压阀主要由壳体、复位弹簧、活门、密封圈、密封座、定位挡圈、活塞、调压弹簧等组成(见图1),包括进口、出口、溢流口(通大气)。

在调压弹簧力的作用下,活门开始向下移动,节流口处于全开状态,进口腔高压空气经过节流口进入出口腔。出口腔内的气体压力会作用在活塞下侧,并推动活塞上移,同时在复位弹簧的作用下,节流口逐渐关闭,保证进出口腔之间的密封性,节流口关闭后,出口腔的气体压力与调压弹簧力处于平衡状态。因此,减压阀出口压力主要由调压弹簧力来保证,当减压阀出口压力高于弹簧力时,活塞上移,溢流口打开,排出多余的气体;当减压阀出口压力低于弹簧力时,活塞下移,节流口打开,进行补气。

经试验验证,该结构的减压阀在−50℃低温环境中泄漏量超标,难以满足系统要求。

通过高倍放大镜观察后发现,活门与密封座配合处的橡胶面压痕在圆周方向不均匀。因此,该结构减压阀密封不良是由节流口处密封不良造成的,这是因为该处密封需要密封座与活门有较好的配合精度,但该处密封结构存在2个缺陷。①受活门硫化工艺的影响,活门采用二体式结构,上侧半体为球面密封结构,保证溢流口的密封性,下侧半体为硫化活门,保证节流口的密封性,但二半体组装后难以保证较好的同轴度,实际计量为Φ0.18。②密封座经过挡圈固定配合在壳体上,受挡圈槽公差的影响,较难保证密封座密封面与活门密封面之间的配合精度。

1.3 改进后减压阀结构

针对原结构存在的不足,对节流口密封结构重新进行设计(见图2),改进后的活门为一体式结构,且直接在壳体上加工密封座。同时,将产品内部零件的装配方式从单侧装配改为从壳体上下侧装配,装配工艺性更好。

2 减压阀基本参数计算

2.1 复位弹簧力计算

减压阀溢流口处为球面密封结构,密封面上总作用力的计算公式见式(1)到(5)。

式中:Fmz1为球面总密封力,N;Fmj为密封面上介质作用力,N;Fmf为密封面上密封力,N;Dmn为密封接触面最小直径,mm;Dmw为密封接触面最大直径,mm;bm为密封面宽度,mm;p为介质压力,MPa;Fmf为密封面上密封力,N;f m为密封面摩擦因数;α为密封面与球面接触半角,°;q为密封面比压,MPa;qmf为密封面必需比压,MPa;[q]密封面许用比压,MPa。

节流口处密封为端面密封,该处密封力的计算公式见式(6)。

复位弹簧力的计算公式见式(7)。

2.2 减压阀出口静态压力计算

因减压阀在工作时,节流口处于封闭状态。因此不考虑流量变化对减压阀出口压力产生的影响,减压阀节流口关闭时,减压阀出口压力的计算公式见式(8)。

式中:P出为减压阀出口压力,MPa;F调压为节流口关闭时调压弹簧力,N;F复位为节流口关闭时复位弹簧力,N;b为节流口密封面宽度,mm;D1为活塞直径,mm;D2为溢流口直径,mm;D3为节流口密封面最小直径,mm;D4为节流口密封面中径,mm;D5为活门密封面直径,mm;P进为减压阀进口压力大小,MPa。

3 减压阀性能仿真

3.1 减压阀的物理模型

通过对减压阀的性能进行仿真研究,确保减压阀各项性能满足要求,主要仿真模型参数见表2。

表2 减压阀主要仿真模型参数设置

根据图2的减压阀结构,建立减压阀AMEsim仿真模型(见图3)。

3.2 减压阀性能仿真分析

改进后的减压阀性能仿真结果如图4所示。

由图4可知,在充气过程中,出口压力先是高于正常调定压力,然后通过溢流口溢流,多余气体排出后,减压阀调定压力又恢复至正常值0.3 MPa;打开过载开关后,减压阀出口压力升高至0.5 MPa,关闭过载开关后,减压阀出口压力又能恢复至初始值,因此满足表1中过载特性要求;打开Φ1排气孔,减压阀出口压力为0.27 MPa,满足表1中流量特性要求。

4 性能测试

基于以上参数对改进后的减压阀原理样机进行生产制造,且减压阀实物调定压力、过载特性试验数据与仿真结果吻合,减压阀出口压力为0.271 MPa,与仿真结果基本吻合。此外,减压阀在−50℃低温环境下保压过程中进口压力变化为0.007 MPa/min,出口压力变化为0.001 MPa/min,均能满足表1中的要求。改进后的减压阀交付主机后进行系统联试(见图5),装车路试,经主机反馈,减压阀在−50℃低温环境中的密封性能优良,调压特性、流量特性、过载特性均能满足系统需求。

5 结语

改进后减压阀活门同轴度为Φ0.02,相比于改进前同轴度Φ0.18,同轴度得到很大改进。改进后减压阀静压特性、流量特性、过载特性均满足技术要求,同时试验数据与AMEsim仿真结果吻合,说明仿真模型的合理性,为后续同类产品优化提供参考。通过对改进后的减压阀进行−50℃低温环境密封性试验验证,证明改进后减压阀低温密封性能能够满足要求,为同类产品性能的优化提供依据。

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