集气站自动控制VOCs 回收工艺技术应用

2022-12-16 08:56张昀李永军白红升杨光郭忠平
石油化工应用 2022年10期
关键词:水合物气井压缩机

张昀,李永军,白红升,杨光,郭忠平

(1.长庆工程设计有限公司,陕西西安 710020;2.中国石油长庆油田分公司第二采气厂,陕西西安 710021)

甲烷是天然气的主要成分,在温室气体影响方面,短期增温效应是二氧化碳的80 多倍(长期增温效应是34 倍),占全球短期效应温室气体排放总量的25%(长期效应温室气体总量的8%)。根据世行公布的2018 年放空天然气燃烧量达1 262×108m3。我国年度放空量达18×108m3,相当于消耗了100×104t 规模的油田年度产量。

我国不断加大天然气化工等企业VOCs 排放治理,塔里木油田已建成10 座天然气回收站,2020 年回收放空天然气6.2×108m3,已累计回收28×108m3,相当于节约标准煤372.4×104t,减少二氧化碳排放量616×104t。长庆油田榆林气区生产井3 000 余口,其中低产低效、措施井占75%以上,冬季生产中集气管线极易发生冻堵。单井降压放空平均约1 200 立方米/次,在不包含应急处置放空量条件下,冬季放空量可达(40~48)×104m3/d,年浪费资源约8 000×104m3,占该区域产量的1.3%,相当于8×104t 石油、13×104t 煤炭[1]。

减少天然气异常放空是推进碳达峰、碳中和,降低大气污染的紧迫任务。长庆油田开展伴生气综合利用专项整治,解决了部分油田伴生气无效放空问题,伴生气回收率达到55%,后期将达到80%以上。但气井管线冬季频繁冻堵导致的降压放空作业,缺乏回收技术措施。

1 天然气生产现状

天然气生产过程中,在一定温度、压力条件下,集输管道内天然气和液态水容易形成水合物,从而严重影响管道正常运行。为保障管道流动性,一般采取降压法、机械法、化学法进行解堵。降压是将管道中的压力降低到水合物生成压力以下,采取管道一端降压或两端降压。水合物堵塞形成之初,虽然会阻碍液体的流动,但孔隙度高、渗透性好,能够传递气体压力,此时进行降压作业,能够较好避免水合物塞堵塞管道。

目前,气田南部沟壑遍布、地形破碎,管线沿途高低起伏落差大,平均生产压力在5.65 MPa 左右,运行温度在5~15 ℃。管段的温度和压力分布规律与地形平坦地区显著不同[2],增加了水合物形成的复杂性。

气井一般采取星型布管方式(图1),受产量减少、地形起伏、井口温度降低等因素影响,气体携带的水分在管线发生冷凝产生液体,当气流速度不能满足携液要求时,液体则在管道低洼处积聚,冬季极易快速形成水合物,阻塞管道运行。

图1 天然气生产集气示意图

集气站接入集气干线、单井管线较多,监控人员缺乏管道积液预判技术。大多情况在管线被堵、上游压力触发告警提示才能发现,受水合物聚合效应及故障处理路途耽误影响,给处理带来巨大工作量,且达不到流动性效果要求。

生产运行中为掌握气井生产动态,需要采用两相分离器不定期进行气相、液相测量,对生产流程(图2)进行倒换。冬季为防止管线堵塞,平均每天开展2~5 口气井检测。在目前用工量减少的条件下,作业过程阀门切换数量多、频次高,给员工带来繁重的工作量。

图2 单井进站管线基本流程图

2 生产工艺的优化

结合问题判断需求和生产工艺流程,需要对采气管线上下游压力、压差变化进行快速分析、线上快速指导,同时提升工艺流程切换以及放空气回收的自动化水平。

2.1 工况智能分析

管线积液或产生水合物时,上游压力一般呈增大趋势,因此井口压力成为辨识问题的关键。由于井口气含有沙带液,直接引用该测量值进行分析,产生的错误信息多、不能有效指导作业。需要对检测的数据进行真实化、中心化处理。

通过调大仪表阻尼系数,利用井口RTU 多次采样、加权平均进行数据处理,提高了数据可用性。结合人工技术分析经验,利用集气站PLC 控制系统开发数据变化趋势分析与时间间隔、压力阈值等参数优化算法(表1),达到了不同气井分析参数智能调整,故障识别有效率达到95%。

表1 管道异常判断条件

2.2 流程自动切换

单井计量流程切换需按照顺序开关四道阀门,工艺简单、操作强度大。结合工艺(图2)将所有手动阀门改为可控制阀门,成本相对较高。为此,设计了气动流程切换装置(图3)。

图3 天然气流程切换装置

该装置在气动缸驱动下,由阀杆带动阀体上下活动,从而实现流道调整,且每个流程只需要1 台,安装于上下手阀之间,达到了切换功能和工艺完整性要求。

2.3 回收装置设计选型

由于降压处理过程中,气体携带液体较多,传统压缩机难以满足带液气体增压的工况需求。结合工况,设计了液压驱动的单缸双向压缩装置(图4),在气体前置滤液条件下,缸体可在少量携液条件下运行。

图4 天然气增压气缸

根据人工降压放空平均2 h 计算,最低压力可达到0.2 MPa。采气管线平均6 km、管径60 mm、压力5.6 MPa,对压缩机排量进行计算:

式中:V-放空管段容积,m3;S-增压装置排量,m3/h。

最后优选了30 m3/h 排量压缩机进行试验。

2.4 降压工艺改造与应用

在计量分离器出口管道上设置旁路管线,并连接入增压装置(图5)。

图5 流程优化示意

通过监控系统组态自动或手动控制模式,当PLC系统判断形成水合物时,监控界面发出告警提示,通过PLC 控制切换装置将需要放空的管线切换至计量分离器,关闭分离器出口、打开压缩机流程、启动压缩机,将放空气体增压至生产管道,实现了仿真人工放空作业和气体回收目标[3-4]。

3 运行效果评价

通过数字分析、自动控制和工艺改造,实现管线积液、水合物智能识别,降压解堵自动控制,工作效率和效果得到改善,放空气回收也取得显著经济效益。

试验站于2021 年12 月3 日正式投运,运行29 d后作业116 井次,回收天然气约27.26×104m3、分离液体75.4 m3,达到了预期目标。

现场改造成本120 万元,按照管线5 个月可产生水合物进行计算,可回收天然气约150×104m3、减少约280 t 二氧化碳排放,并可当年收回投资。在全面推进碳目标、加强绿色能源开发利用的时代背景下,具有较好的推广价值。

运行以来虽然解决了水合物堵管问题,但受增压排气量影响,管道中的气流速度难以有效提升,还需要结合提高气体携液能力的问题,持续攻关低能耗、高效率的技术。

猜你喜欢
水合物气井压缩机
气井用水合物自生热解堵剂解堵效果数值模拟
BOG压缩机在小型LNG船舶上的应用
热水吞吐开采水合物藏数值模拟研究
浅析特大型往复压缩机组的安装
压缩机组智能控制与节能增效
基于STM32F207的便携式气井出砂监测仪设计
气井出砂动态监测技术研究
天然气水合物保压转移的压力特性
我国海域天然气水合物试采成功
气井节点分析技术在桥口井区的应用