安萨尔多9F级燃气机组节能降耗策略研究

2023-01-11 13:06毕静伟
电气技术与经济 2022年6期
关键词:冷态燃机调峰

毕静伟

(珠海市钰海电力有限公司)

0 引言

随着“30·60”碳达峰、碳中和目标的提出,国内电力行业在电源选型上有了明显转变。相比于燃煤发电,天然气发电(简称“气电”)具有效率高、污染小、灵活性强的特点,正因为如此,近年来燃气电厂在国内遍地开花,重型燃机行业迎来了发展的重要窗口期。与此同时,如何降低燃气机组的厂用电率、提高机组运行的经济性,也不再是一个小众话题。本文主要从三个方面展开讨论。

1 优化机组运行方式

燃气-蒸汽联合循环机组启停迅速,具有优越的调峰性能。因此,目前国内燃气电厂中,非供热、供暖机组多数用来调峰,年利用小时少、日运行时间短、运行负荷率低是燃气电厂面临的普遍问题,这种运行方式就注定了厂用电率会居高不下。因此,燃气电厂争取机组的最优运行方式,是降低厂用电率的最主要途径。

机组运行方式的优化,可以从以下几方面入手:

(1)与电网公司保持良好沟通,争取较为优良的运行方式

在部分中西部省份,燃气电厂分布较少,电网调度人员对燃气-蒸汽联合循环机组理解较为片面,将燃机电厂早起晚停作为一种常态来调度;在沿海发达地区,很多燃气电厂也承担了过多的调峰任务。这种方式对燃气电厂极不友好,若该地区没有配套完善的气电政策,电厂各项经济指标将异常难看,几乎无盈利空间。因此,加强与电网公司相关运行策划部门、运行方式管理部门保持良好沟通,在现货市场尚不完善的中西部地区有较大操作空间。

(2)与天然气供应方保持良好沟通

目前国内大部分燃气电厂只有一路气源,燃料来源单一,加之天然气不易大量储存,造成电厂在发电环境较好、盈利空间较大时,经常面临天然气量供应不足的局面。另外,每年冬天供暖季,为保障北方居民供暖,南方电厂天然气供应始终处于比较紧张的状态。从燃气电厂角度出发,可采取的措施不多,天然气卖方市场大环境未改变的情况下,一方面是与天然气供应方保持良好的沟通,做好必要的解释工作,维护好双方的合作关系,最大程度规避“照付不议”等合同规则方面带来的经济损失;同时利用天然气“长协”及月度计划,结合电网公司各类考核标准,合理制定每日机组运行方案,优化运行方式。另一方面是开拓新气源,变卖方市场为买方市场,增加自身话语权。

(3)根据当地气电政策,寻找最优运行方式

部分地区存在以气定电的情况,即日前将批复天然气量报送给电网公司,以此决定次日机组运行方式。对于9F级燃机电厂,一般配备2台(或更多)机组,对于一定量的天然气,可以启动一台机组,高负荷运行,在网时间拉长一些;也可以启动两台机组顶峰运行。在电网对调峰需求不高时,便存在沟通的空间,电厂方面可结合实时气电价格和电网奖惩政策,及时与电网方面沟通,争取更为有利的启停机方式。

(4)合理利用机组供热(供暖)特性,优化机组运行方式

大部分热电联产电厂,其供热量一般会低于全厂额定供热量的50%,若两台机组中的一台连续运行并对外供热,另一台机组调峰运行,在调峰机组停运超过三天,机组进入冷态前,可通过调整供热汽源的方式,将供热机组与调峰机组对调,以此保证两台机组均处于热态,减少全厂冷态启动的次数。

(5)根基计划停机时长,决定是否停运主变

大部分燃气机组可选用GCB和UCB(亦称HVCB,即主变高压侧开关)并网、解列,在部分调度环境较为宽松的省份或地区,可结合机组停运时长,决定是否停运主变及高厂变,以便节约变压器空载损耗。

2 机组控制逻辑优化

燃机-蒸汽联合循环机组,自动化程度较高,启停机操作中存在不少子组顺控,启停机主顺控执行到某一步时,调用对应的子顺控,完成该子系统的启停操作。针对安萨尔多AE94.3A型燃机,结合同类型电厂在逻辑优化方面的探索和实践经验,总结出以下几点节能措施:

(1)优化燃机清吹时长

燃气轮机在启动前,需要利用压气机出口空气对热通道进行一定时间的吹扫,降低通道内可燃气体浓度,避免发生爆炸。安萨尔多AE94.3A型燃机,启机顺控中需要清吹720s,该清吹时长是根据余热锅炉烟气侧容积计算而来。参考同级别其他类型燃机启动顺控,该清吹时长可根据实际情况适当缩短。目前京能钰海电厂已经对其进行优化,且优化力度很大。硬件方面改造主要是在燃机排气扩散段加装天然气浓度测点,用以检测该区域天然气浓度;逻辑控制方面,修改后的顺控首先判断本次机组启动是否需要进行清吹,判断条件如下:

1)燃机负荷大于30MW,跳机。

2)排气扩散段天然气浓度大于10%。

3)ESV开启后15s内关闭与上燃机跳闸。

4)停机时间超过8天。

5)火焰失败跳机。

6)手动吹扫按钮。(运行人员根据实际情况决定)

以上条件任意一条满足,即判断为本次启动需要进行清吹,机组启机顺控将执行240s清吹操作;若均不满足,则燃机将直接启动点火。此举措大幅度缩短了燃机清吹时间,提高机组启动速度的同时,减少了锅炉清吹过程中的热损失,缩短了机组启动过程中升温升压所需时间。

(2)优化启停机过程中各辅机启停时机

对于调峰机组,每日启停机操作过程中,各辅机设备何时启动、何时停运,对厂用电率影响较大,因此,启停机过程中的节能措施,是燃气电厂节能工作的重要组成部分。近几年,随着国内安萨尔多9F级燃机在运机组逐步增多,在各电厂技术人员不懈地研究和探索下,逐步形成一套适合本机型的启停机逻辑顺控,以APS(一键启动)的形式固化下来,规范了操作步序,提高了启机效率。

机组启动顺控以调度下发的负荷曲线为时间节点,并网时间点往前推25min,执行燃机启动顺控。以下为某9F燃机电厂启机时间轴:

并网前58min,启动凝结水泵→并网前55min,投运轴封系统→并网前50min,启动两台真空泵开始抽真空→并网前35min,启动中压、高压给水泵,调整汽包水位至点火值→并网前30min,启动一台循环水泵→并网前25min,满足所有启机条件,执行燃机启动主顺控→并网前5min,燃机3000rpm空载运行,各系统全面检查,合GCB上口刀闸,准备按时并网。

启停机过程中,各辅机设备启停时机对厂用电率均有一定影响。如循环水泵,机组冷态启动时,由于没有大量热蒸汽进入凝汽器,系统对循环水量需求不大,此时可启动辅助循环水泵(小循泵)。在燃机点火后、锅炉侧过热蒸汽电动阀开启前,再切换至大循泵运行,如此单次机组启动可缩短循泵运行时长约30min,相应可节约厂用电量约500kWh。而停机过程中,自燃机熄火开始计时,高压过热蒸汽压力降低至7MPa,关闭炉侧高压过热蒸汽电动阀、中压过热蒸汽电动阀,锅炉保压;机侧待高压主蒸汽管道泄压、汽机盘车正常投入后,开始破坏真空,停轴封,而后将大循泵切换至小循泵运行,完成停机操作。

(3)优化冷态(温态)暖机逻辑

安萨尔多9F级燃气机组,单轴和多轴机组配备不同型号的蒸汽轮机,但冷态启动时的冲转参数及控制逻辑相差不大,整套联合循环机组从燃机执行启动顺控,至机组投入AGC,大概需要6~8h,部门电厂由于种种原因(如胀差、振动等),冷态启动时间甚至超过9h。部分西门子和三菱9F级燃机电厂,经过不懈地研究和探索,在机组冷态、温态启动暖机控制逻辑方面已经做了很多的优化,如制定汽轮机缸温与最佳暖机负荷的曲线,不再单纯地以冷、温、热态来确定暖机时的燃机负荷;又如暖机过程中根据汽轮机缸温及胀差情况,动态调整暖机参数,将暖机负荷曲线由原来的线性上升改为指数型上升形式,最大程度缩短冷态启动时长。据了解,国内已投运安萨尔多9F级燃机在暖机控制逻辑方面所做的探索较少,目前均沿用厂家提供的原有的控制逻辑,因此暂无相关资料可供参考。

3 其他节能优化措施

1)机组冷态启动时,汽机启动控制逻辑内有暖机时间要求,该时间为计算值,可采取一些非常规手段来缩短这一时长,如降低机组真空等。钰海电厂一般采用稍开真空破坏阀手动小旁路阀的方式,控制凝汽器真空在-83~-85kPa范围内,以此增加汽轮机进气量及蒸汽在气缸内停留时长。此举可将冷态启动暖机时长缩短至规定暖机时长的35%左右,大幅度提高冷态启动速度。

2)机组启动过程中,由于每次启动工况不同,高、中、低压蒸汽参数很难做到同时达到冲转要求。这时可手动调节机组高、中、低压旁路阀开度,调整蒸汽参数,使其尽快满足冲转要求(如蒸汽过热度不足时,可开大旁路,减低蒸汽饱和温度,同时提高蒸汽流通及循环速度,可快速提高其过热度)。

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