煤矿抽采钻孔除渣防尘装置的改进设计分析

2023-01-26 10:10梁秀龙
机械管理开发 2022年11期
关键词:孔口防尘煤岩

梁秀龙

(吕梁市煤矿安全事务服务中心,山西 吕梁 033000)

引言

近几年,随着煤矿开采深度逐年提升,煤与瓦斯突出矿井实施区域大都通过瓦斯抽采的方式防突。当前较为流行的瓦斯抽采方式是钻孔方式,其原理是在钻孔的过程中通过抽采泵站进行压力的控制,通过产生的负压将瓦斯抽出,使得煤层瓦斯压力下降至合理范围内,降低煤层突出带来的安全隐患。吕梁某矿使用固定品牌的钻机,该品牌钻机采用光杆钻杆,光杆钻杆不适用于地质条件较为复杂的煤层,出现软分层面塌孔现象的概率较大。为了保证复杂煤层的成孔质量,使用矮螺纹钻杆进行替代,该类钻杆杆体使用地质钻杆,整体采用焊接的形式将螺旋叶片与杆体焊接而成,焊接位置由预应力缠绕平面决定。由于杆体和螺旋叶片之间尖细的存在,使得孔口装置难以实现密封,并且工作过程中灰尘容易进入其中,清理十分不便。因此,设计出一种钻孔除渣防尘装置,并通过试验检验了其性能,以期新设计的该装置能进一步得到推广应用,为煤矿提供安全高效的钻孔除渣防尘途径。

1 钻机结构

该类钻机组成部分如下:泵站、动力头、机架、立柱框架、操纵台以及钻具组成。其具体结构如图1 所示。

图1 钻机结构

2 原钻机孔口装置设计缺陷

1)钻杆与叶片间的间隙使得工作过程中煤岩渣粉尘等容易从缝隙进入,造成孔口装置难以实现密封,装置的防尘效果难以达到要求。

2)煤岩渣及粉尘采用防尘袋手机,单个防尘袋的收集量为200 kg,工作过程中煤岩渣产出量为20 kg/m,因此单个防尘袋只能负担10 m 的煤岩渣,装满后需要由施工人员搬运至输送带进而输送至地面[1-2]。

3)防尘袋同除渣口相连使得煤岩渣直接进入防尘袋中,难以判断钻孔处的煤岩状况。

4)穿煤作业过程中,出现钻孔喷孔的概率较高,喷孔处极易产生大量瓦斯,瓦斯随着煤岩渣进入防尘袋中,从防尘袋中泄漏而出堆积在巷道内,使得巷道内的瓦斯含量超标。

3 新型除渣防尘装置设计

3.1 装置采用组合式鼓型喷雾式孔口

在孔口装置除渣口后加设3 道皮带挡渣装置,使得煤岩渣和粉尘能够被有效拦截,提升孔口的密封性;螺纹自身的结构导致工作过程中会带出煤岩渣和粉尘,在前两道皮带挡渣装置间增设高压水喷头,遏制该阶段扬尘的出现;在后两道皮带挡渣装置间增设一个Φ40 mm 出渣口,使得螺纹带出的煤岩渣能够顺利排出,具体结构如下页图2 所示。

3.2 设计除渣桶

存储煤岩渣和粉尘,具体结构如下页图3 所示。除渣桶主要组成包括进渣口、出渣口、出气口、抽放口、观察窗、高压水喷头、挡渣钢板、储渣桶以及起吊吊环等。进渣口位于组合式孔口装置后方,通过软管与其除渣口相连;出气口位于除尘袋前方,二者通过软管相连,为了保证收集效果采用紧固钢带紧固;对于除渣桶的情况进行实时监测,煤岩渣即将装满时,将除渣桶内的煤岩渣倒入输送带,通过输送带将煤岩渣输送至地面[5-6];除渣桶上方设置有观察装置,使得除渣桶内的情况能够得到实时观测,便于施工人员判断钻孔煤岩状况。抽放口通过球阀控制,在瓦斯含量到达既定值时开启抽放口排出瓦斯,保证瓦斯含量处于合理范围内;钻孔过程中,保证组合式孔口装置以及除渣桶内的供水闸阀的工作。除渣桶具体结构如图4 所示。除渣防尘装置具体结构如图5 所示。

图3 除渣桶设计结构图

图4 除渣桶实物结构图

图5 除渣防尘装置结构图

4 新型除渣防尘装置产生的效益

1)节约成本:当前单台钻机单日钻尺约130 m,如果采用防尘袋装渣,需要2 名施工人员,每10 m 耗费20 min 清渣;换成除渣桶后,需要1 名施工人员,每10 m 耗费2 名清渣。单次节约人工0.078 人,单日节约人工1.014 人,每台钻机每年节约人工370.11人,总计节约成本3.18 万元[7-8]。

2)经济效益:单日钻尺量提升15 m,全年提升5 475 m,总计提升效益8.21 万元[9-10]。

3)社会效益:应用该新型除渣防尘装置后,瓦斯抽采钻孔内的渣土以及粉尘不再需要人工进行清理,减少因清理渣尘而造成的人员伤亡事故,可更好地保障作业人员的人身安全,取得较好的社会效益。

5 结语

新型除渣防尘装置防尘效果较好,工作效率较高。单台除渣桶预计每年增效11.39 万元,具有推广的意义和价值。

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