电机运行噪声大故障原因分析

2023-02-24 03:05李昉骏张景伟
设备管理与维修 2023年2期
关键词:风扇电磁消失

李昉骏,徐 敏,张景伟

(海洋石油富岛股份有限公司,海南东方 572600)

0 引言

现代化工企业在生产中,机械设备在运转时,每时每刻都处于各种激励的作用下,不可避免地产生振动,振动的产生必然会带来各种各样的噪声。有的噪声连续、均匀,属于正常的声音;有的噪声尖锐,伴有高频啸叫声,随时间的推移越来越大。《中华人民共和国环境噪声污染防治法》中第三章第二十五条明确规定:产生环境噪声污染的工业企业,应当采取有效措施,减小噪声对周围生活环境的影响。所以,作为一个现代化企业,有责任、有义务做好生产设备噪声的治理工作。

化工企业中,由电机旋转产生的声音是噪声重要来源之一,同时电机噪声又是衡量电机产品质量的重要技术指标。电机出厂时,制造厂已经在铭牌标注了这台设备的噪声限值。在日常运行维护时,运维人员会发现运行中的电机发出各种噪声,正常的噪声不用处理,而长时间“异常噪声运行”状态严重威胁着电机的安全运转。为及时发现并消除异常现象,必须详细了解电机噪声的鉴别与控制方法,及时发现和处理隐患才能确保生产装置的连续运行。

1 电机噪声的分类与防治

简单来说,电机运转噪声是由机械噪声、电磁噪声和空气动力噪声组合而成。

电机噪声主要来源是机械噪声,大型、高速电机易产生机械噪声,转子动平衡不好、机械不对中或地脚缺陷等都会产生机械振动,引起机械噪声增大。电机定、转子部件固有频率和转速频率一致时,也会产生机械噪声。当电机装有端罩式风罩时,罩子往往被电机的振动所摇撼并发生振动,同样会产生噪声。通过提高安装质量,提高转子动平衡精度,加装抑振设施等方法可以有效减小机械振动,降低噪声。

电磁噪声主要是由电磁场交替变化,引起某些机械部件或空间振动造成。此种噪声与交变电磁场特性、被迫振动部件和空间大小形状等因素有关,当电磁场消失时,该噪声也随之消失。设计时通过降低电机的气隙磁通密度,采用电枢斜槽和磁性槽楔,都是降低齿谐波和电磁噪声的有效措施。提高气隙装配时的均匀度和铁心的叠装质量,都有利于降低电磁噪声。

空气动力噪声分为涡流噪声和笛鸣噪声两种。涡流噪声主要是由转子和风扇引起的冷却空气湍流,在旋转表面交替出现涡流引起的;笛鸣噪声是通过压缩空气或空气在固定障碍物上擦过而产生的,优秀的空气动力设计会有效降低此种噪声。

2 设备概况及故障现象

一台额定功率为725 kW、额定转速1490 r/min 的6 kV 交流异步电机,冷却方式为IC411。该电机于2020 年7 月送到电机修理厂进行大修,返厂后运行1 个月左右,运维人员反映该电机在运行时发出异常噪声,且呈逐渐增大趋势,并伴随着明显的啸叫声。

经过初步检查,电机各位置振动速度均不超过1.5 mm/s,电机轴承润滑良好。用简易测振仪器检测电机振动速度时,发现最高振动值出现在500 Hz 附近(图1),这个频率远大于电机转速的1 倍频和2 倍频,而1 倍频和2 倍频的振动主要与电机轴承损坏、动不平衡、不对中、地脚缺陷相关。由此判断,该噪声应该与机械振动无关。

图1 电机轴伸端振动

电机电磁噪声大小随磁场强弱、负载电流的大小而改变。通常可以利用电磁噪声的这种特征,对运行的电机静听一段时间后突然切断电源,随着电源的切断,部分噪声会立即消失,则可判定为电磁噪声。运维人员决定用“突然断电”的方式来进一步判断这台电机的异常噪声来源。在按下电机停运的瞬间,异常噪声并未立即消失,而是伴随电机转速的下降而减弱,运维人员可以据此确定该异常噪声不是电磁噪声。

至此,运维人员基本锁定电机异常噪声的来源为空气动力噪声。电机停运后,运维人员打开风扇罩,对风扇叶和风扇罩内部进行检查,未发现风扇叶松动、开裂的现象,风扇罩内部无任何异物,可以判断噪声来源于电机内部。

运维人员将电机下线送往检修厂房,拆开电机两侧端盖,抽出电机转子,电机内部轴承、绕组均未见异常,仅在非轴伸端转子内风扇底部发现有绝缘漆滴落后开裂现象(图2)。该绝缘漆是电机大修时真空浸漆后,绝缘漆由于重力作用滴落在定子壳体上,修理厂检修人员未及时清理干净所致。

图2 绝缘漆滴落后开裂

3 故障原因分析

经过测量,电机各项电气指标均正常。运维人员通过对电机转子的结构进行了观察与分析,发现在转子上有一圈管道连接了转子的两端,转子转动时起通风散热作用(图3)。

图3 电机转子通风管道

相关技术人员根据转子通风结构绘制出电机转子结构,如图4 所示。

图4 电机转子通风结构示意

每当转子旋转一周,会有18 个小孔经过开裂的绝缘漆层位置,小孔内的气流吹过形成了“口哨效应”。经过简单计算:每秒电机转动1490÷60=24.83 圈;每秒会有18×24.83=447 个小孔吹过绝缘漆层开裂位置,可以理解为气流吹过该位置的频率为447 Hz。

这个数字接近电机主振频率(500 Hz),电机噪声的来源基本确认可能与开裂的绝缘漆层有关。如果把开裂的绝缘漆层清理干净,噪声应会消失。

4 改进措施及效果

运维人员清除了滴落在定子壳体内部的绝缘漆层,将电机回装后试车,发现异常噪声消失,测量振动的频谱,500 Hz 处的没有任何反应(图5),可以确认该电机之前发出的噪声确实为空气动力性噪声,即空气在开裂的绝缘漆皮上擦过而产生的笛鸣噪声。

图5 电机检修后500 Hz 处振动消失

5 结束语

与水体污染、大气污染和固体废物污染不同,噪声污染是一种物理性污染,其特点是局部性和没有后效。噪声在环境中只是造成空气物理性质的暂时变化,噪声源的声输出停止后污染立即消失,不留下任何残余物质。噪声的防治主要是控制声源和声的传播途径,以及对接收者进行保护。本次噪声故障处理是一起典型的噪声防治案例,产生噪声的直接原因就是绝缘漆层起皮形成的“笛鸣噪声”,将故障点处理完毕后异常噪声立即消失。

此次电机的异常噪声主要是由于电机大修时,定子绕组浸漆过程中遗留在电机内的绝缘漆未清理干净所致。为此,及时将故障处理过程向电机修理厂家反馈,进一步改进电机维修质量管控细则,将电机修理工作分解成小项,列出每项工作的检修标准,严格按照检修标准修理,确保不再出现类似检修质量事故。

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