水利工程涵闸小体积混凝土外观质量控制及治理措施分析

2023-03-18 08:58熊宠亚
湖南水利水电 2023年3期
关键词:涵闸仓面外观

熊宠亚

(湖南百舸水利建设股份有限公司,湖南 长沙410007)

1 概 述

洞庭湖北部地区分片补水应急实施工程——岳阳市长江补水工程(一期工程)是自岳阳市君山区建设垸洪水港长江取水,沿华洪运河河道两岸涵闸、泵站向垸内供水。设计运河沿线穿堤建筑物包括新建、重建、维修或拆除涵闸共24 处;维修、重建泵站共10 处。实施涵闸泵站众多,但单个建筑物规模很小,多数涵闸箱涵侧墙厚度仅30 cm,部分立柱结构尺寸为24 cm×24 cm(长×宽),人字形屋面混凝土厚度仅12 cm,模板拼装复杂,钢筋结构密集,对混凝土浇筑施工要求高,属于典型的小体积混凝土。运河沿线长30 km,沿线各涵闸、泵站施工工作面多,分布散,箱涵、人行桥、排架柱、踏步、进出口侧挡墙、底板等方量小、钢筋间距小的混凝土都属于小体积混凝土,浇筑调配难度较高。

在项目开始实施过程中,经检查发现,已完成结构物外观质量合格率不高,为74%,离优良工程的质量目标90%有一定差距。不合格部分需修补及返工,因沿线线路长,涵闸泵站数量多,位置分散,质量达不到要求需返工,既影响了工期又增加了成本。

2 涵闸小体积混凝土外观质量标准

根据《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》(SL 632-2012)等,主控项目中表面平整度、形体尺寸、重要部位缺损混凝土的评定要求100%合格;麻面、蜂窝累计面积不超过0.5%。经处理符合设计要求,孔洞单个面积不超过0.01 m2,且深度不超过骨料最大粒径,错台、跑模、掉角满足设计要求,表面裂缝深度不大于钢筋保护层厚度且经处理符合设计要求,外观质量合格率应不低于90%。

3 涵闸小体积混凝土外观质量通病

小体积混凝土外观质量通病主要表现为:

1)由于模板及其支架材质不满足要求,浇筑过程中容易出现支架倒塌、模板破裂、跑浆或发生严重位移等。

2)由于工程量较小、不同尺寸多,模板一般采购木制模板材料,模板板面不平整光洁,拼缝不密合,在模板拆除后,混凝土外观质量较差,混凝土表面有蜂窝、孔洞、露筋等现象,混凝土外形尺寸或表面平整度不满足设计要求,混凝土结构全部或局部垮塌,混凝土构件出现裂缝或产生局部破坏。

4 涵闸小体积混凝土外观质量问题原因分析

通过检查施工现场浇筑设备及浇筑时仓面条件,确定现场浇筑设备使用天泵入仓,混凝土浇筑时导管下料高度距离仓面有时大于2 m,造成混凝土在自落过程中发生离析现象,并对模板形成了一定的冲击力,造成模板尺寸出现变形。

针对前期对带斜面、曲面已浇筑混凝土的检查以及对作业人员的问询,少许模板及其支架材质不满足要求。虽然浇筑此类仓面时,作业人员针对此因素进行了相应的措施处理,但还是有部分出现此现象。

通过对7 仓混凝土浇筑施工现场进行调查,发现现场混凝土浇筑时,存在一定的振捣不规范操作现象,振捣时间不足20 s,振捣不充分,共有3 仓,7 仓混凝土浇筑成型后其中1 仓出现了蜂窝麻面问题,1 仓出现了错台、跑模、掉角问题。

通过对6 仓仓面普遍较小、钢筋密集、最小断面尺寸为24 cm×24 cm(长×宽)、双层钢筋间距最小10 cm 的仓面浇筑时,发现下料和振捣难度大,造成混凝土浇筑成形后出现麻面、蜂窝缺陷的概率增加。调查中方量小、钢筋密集仓面共6 仓,浇筑成形后,其中2 仓出现问题症结现象。

通过对施工现场进行调查,混凝土浇筑施工过程中,作业人员采取了分层浇筑、限时接茬、前面浇筑后面振捣的方法,但存在振捣过迟现象。

通过对施工现场进行调查,混凝土浇筑施工前,由于浇筑仓面小,混凝土浇筑施工时,作业人员振捣时还是存在碰撞模板的情况。

通过对施工现场进行调查,普遍存在模板周转次数超标准,检查的两批次68 块模板,其中25 块表面平整度超过5 mm,且模板变形后无检修措施。调查中检查的两批次模板所浇筑8 仓混凝土,其中3 仓出现了问题症结现象。

对施工现场进行调查及查阅质检相应资料,现场检查50 处接缝,其中17 处模板间接缝宽度大于2 mm,影响整体平整度。

5 涵闸小体积混凝土外观质量控制措施

针对振捣时间不足、深度不够、漏振的问题,为了确保现场混凝土浇筑施工质量,进行组织培训,并设专人现场旁站,及时整改旁站监控中发现的各类质量问题,确保混凝土浇筑施工过程规范。

针对小体积混凝土方量小,钢筋密集,下料、振捣困难的问题,在混凝土施工中,作业人员对操作流程并不陌生,但是质量意识不强,因此提高作业人员质量意识至关重要。每仓混凝土浇筑前,确认浇筑人员名单,做到责任明晰、现场可控。并在浇筑完成后,通过例会向作业队伍负责人通报检查结果,限期整改,以提高作业队伍的质量意识。针对不方便下料、振捣的挡墙部位,指导并实施设置尺寸为30 cm×30 cm(长×宽)下料孔、振捣孔。在钢筋密集仓面,大振动棒无法深入混凝土、钢筋内部振捣密实,必须使用小振动棒。严格要求作业队伍配备各型号大小振动棒,对于钢筋过密仓面较小部位浇筑时采用30 mm 振动棒,以满足各种施工现场情况。通过此项措施的实施,在现场浇筑过程中,对于挡墙的斜面、钢筋密集的仓面能够做到各层混凝土浇筑密实,外观质量明显改善。

针对模板周转次数过多,未合理检修的问题,降低模板周转次数、定期检修模板,安排技术员采用授课培训与现场示范相结合的方式,使每位作业人员掌握操作要领,保证正确操作。班前做好技术交底工作,现场监督指导浇筑,发现问题及时整改。对入场的每批次模板进行登记,并控制现场模板周转次数,拆模后分类堆放、周转。对施工现场模板使用次数进行标记,每次使用后及时归整模板,淘汰已经不满足使用要求的模板,再将使用次数不同的模板分类堆放,理论上控制模板使用次数不超过4 次。对于重复利用的模板,在安装和拆除时应采取必要的保护措施,不得强装、强拆、随意扔放和堆放。设置专人对各批次模板进行检修,定期检查维修模板,并详细记录入台账。对每次拆模后的模板,初步判断可继续使用,但是需要进行维修的,由专人负责修复到位。主要以铁皮包裹对边角、孔洞进行封边加固。模板材质应满足工程建设需要,其木、竹材质不宜低于三等材,且不得使用腐朽、严重扭曲、有蛀孔等缺陷的材料。使用层板胶合模板时应提前备料,待干燥处理后方可使用,为控制开裂和干缩的影响,其含水率宜控制在15%以下。

针对模板接缝拼装问题,保证模板自身的加工精度,以满足规范平整度要求。模板拼装时应保证与其相邻面板间缝隙最小,必要时可采用塑料胶带等进行封闭。木、竹面板在拼装后至混凝土浇筑前时间段,应采取扣膜和洒水等方式控制含水率和干缩缝隙。混凝土浇筑前,应在面板表面均匀涂抹脱模剂。拆模后,应及时清理面板表面附着的遗留物。

6 结 语

通过对施工过程中的问题及时进行总结处理,小体积混凝土外观质量得到了显著提升,蜂窝麻面、错台、跑模、掉角等问题明显得到了控制,减少了后期缺陷处理工作量,缩短工期22 天,以每天工期人工及设备成本1 000 元计算,节约费用2.2 万元。解决了小体积混凝土外观质量控制的难题,顺利完成了预定目标,为后续涵闸泵站小体积混凝土施工积累了经验,树立了目标,同时培养了一批技术人才和有经验的技术工人;提高了小体积混凝土外观质量合格率,对混凝土浇筑等过程有了更深刻的认识,对出现外观质量的原因认识更清晰。

在施工过程中运用了大量统计分析方法,严格按照PDCA 循环程序,提升了对质量控制的认识,增强了团队凝聚力和自信心,为今后解决其他类似问题奠定了基础。同时,分析问题、解决问题的能力有了较大的提高,激发了项目人员的质量管理热情。

猜你喜欢
涵闸仓面外观
外观动作自适应目标跟踪方法
A Shopping Story to Remember
不论外观还是声音,它都很美 Yamaha(雅马哈)A-S3200合并功放
堆石坝施工仓面手持式一体化测量系统研制与应用
穿堤涵闸渗透变形分析与加固
考虑仓面实时监控厚度影响的堆石坝仓面施工仿真
方外观遗迹旧照
心墙堆石坝仓面施工进度动态控制
碾压混凝土坝平层铺筑仓面施工模拟
天然文岩渠重建穿堤涵闸分析探讨