安乡县安造垸水泥土防渗墙试验研究

2023-09-16 08:42
湖南水利水电 2023年3期
关键词:芯样防渗墙龄期

周 兵

(安乡县水利局,湖南 常德 415600)

1 基本情况

安造垸位于安乡县境内,东临虎渡河,西靠松滋河东支,北与湖北省公安县接壤,南抵松滋、虎渡两河汇流。地势北高南低,地面一般高程为(29.0~36.0)m。安造垸辖深柳、安全、安障及黄山头4 个乡(镇)。全垸一线大堤总长81.50 km,保护面积为204.6 km2,保护总人口21.19 万人,其中农业人口18.14 万人,耕地面积为15.7 万亩。安造垸堤防加固工程主要建设内容包括堤防护坡9.40 km、堤防护脚21.64 km、堤身防渗26.71 km、堤基防渗41.50 km、防汛路面73.188 km、穿堤建筑物23 座。

为保证工程质量要求,在工程施工全面铺开之前,选取安造垸29+370~29+400、44+835~44+865 两个典型堤段进行水泥土搅拌防渗墙观测试验(工程位置详见图1),总长60 m。29+400~29+370 段现状堤顶高程为39.35 m,堤顶宽8.0 m 左右,从堤顶自上而下地层为:上部为堤身素填土,主要成分为粉质黏土、砂壤土,均匀性较差,稍湿,厚约6.0 m,其下为粉细砂层,灰褐色,松散-稍密,饱和,含泥质,厚约9.8 m,为主要渗漏层,下部为深厚粉质黏土层,可作为相对不透水层,该段设计为堤基防渗,采用水泥土搅拌防渗墙,墙厚300 mm,墙深15.8 m。堤身水泥掺量10%、堤基部分水泥掺量15%。44+835~44+865 堤现状堤顶高程为38.61 m,堤顶宽12.0 m 左右,从堤顶自上而下地层为:上部为堤身素填土,主要成分为粉质黏土、砂壤土,均匀性较差,稍湿,厚约8.0 m,其下为粉细砂层,灰褐色,松散-稍密,饱和,含泥质,厚约7.51 m,为主要渗漏层,下部为深厚粉质黏土层,可作为相对不透水层,设计为堤基防渗,采用水泥土搅拌防渗墙,墙厚300 mm,墙深15.51 m。堤身、堤基水泥掺量均为15%。

图1 试验堤段位置示意图

2 试验目的、技术要求和施工过程

2.1 试验目的

本次水泥土搅拌防渗墙观测试验的主要目的包括:

1)验证300 mm 等厚度深搅水泥土防渗墙在本地区的可实施性;

2)取得不同地层水泥掺入量、注浆泵压力、机械转速、下钻及提升速度等施工参数;

3)取得300 mm 等厚度深搅水泥土防渗墙施工工效,分析施工成本。

2.2 施工技术要求

水泥土搅拌防渗墙观测试验技术要求包括:

1)墙体厚度不小于300 mm;

2)墙体深度符合设计要求;

3)轴线定位偏差不大于50 mm;

4)槽段搭接厚度不小于300 mm;

5)钻孔深度误差不大于50 mm;

6)成墙垂直度误差不大于0.5%;

7)水泥土体单轴抗压强度R28≥0.3 MPa,渗透系数K<5×10-5cm/s,墙体允许渗透比降J>50;

8)相邻桩体对中偏差不大于20 mm;

9)水泥浆液中水灰比初步控制为1∶1,可根据现场实际情况适当调整。

2.3 施工过程

试验项目采用三轴搅拌桩机进行施工,三轴搅拌桩机单幅成墙长1.1 m,搭接12.5 cm,有效单幅成墙长0.975 m;施工工艺包括2 搅2 喷和4 搅2 喷。泵送压力为(0.3~0.4)MPa,堤基水泥掺量为15%、堤身10%,水灰比为1∶1,下沉和提升速度(0.5~0.9)m/min。施工前用GY-1 型工程钻机采用Φ91 mm 钻具干钻法钻进取芯进行超前探孔,孔位布置于设计施工位置,每50 m 布设1 孔2 台,共成墙60 幅,每幅墙长0.975 m。

3 试验数据分析

3.1 前期施工工艺段质量检查

水泥土搅拌防渗墙实施完成7 d 后,分别对2ZK-4(29 +396)、2ZK -5(29 +395)、2ZK-6(29+394)、2ZK-7(29+393)、2ZK-8(29+392)、5ZK-6 (44+840.6)、5ZK-7(44+836.7)墙体进行了浅部开挖,通过观察,墙体内部搭接良好,完整、均匀且连续。通过检测墙厚H≥300 mm,桩位偏差及墙间搭接均满足设计要求。墙体现场开挖情况详见图2。

图2 墙体开挖现场

3.2 钻孔取芯及注水试验检测

试验施工完成7 d 后,第三结构通过取芯观察并结合注水试验,钻孔注水检测防渗墙渗透系数7 孔,共进行21 段注水试验,对所有7 个取芯孔的注水试验所测得的渗透系数K<5×10-5m/s,均满足设计要求。钻孔取芯检测7 孔防渗墙,按钻孔深度在上、中、下部选取具有代表性芯样共63 个进行芯样抗压强度检测,检测芯样龄期在10 d 左右,结果为(0.10~12.2)MPa。

工艺试验完成28 d 后,同样通过取芯观察并结合注水试验,钻孔注水检测防渗墙渗透系数4 孔,共进行12 段注水试验,对所有4 个取芯孔的注水试验所测得的渗透系数K<5×10-5m/s,均满足设计要求。钻孔取芯检测4 孔防渗墙,按钻孔深度在上、中、下部选取具有代表性芯样共12 个进行芯样抗压强度检测,检测芯样龄期在28 d 左右,结果为(0.3~4.3)MPa。

4 结论和建议

4.1 主要试验结论

从试验段前期施工工艺段的质量检查,可以得出如下主要结论:

1)2ZK-4 及5ZK-6 成墙连续、均匀,桩径大小均匀,桩径墙厚均满足设计要求。

2)钻孔取芯检测7 孔防渗墙,按钻孔深度在上、中、下部选取具有代表性芯样共63 个进行芯样抗压强度检测,检测芯样龄期在10 d 左右,结果为(0.10~12.2)MPa,71.4%满足设计要求,芯样不合格部位多数集中在下部淤泥层(10 m 以下),少数集中在中上部。

3)钻孔注水检测防渗墙渗透系数7 孔,共进行21 段注水试验,均满足设计要求。

4)根据28 d 成果数据,钻孔取芯检测4 孔防渗墙,按钻孔深度在上、中、下部选取具有代表性芯样共12 个进行芯样抗压强度检测,检测芯样龄期在28 d 左右结果为(0.3~4.3)MPa,100%满足设计要求。其中上部(0~5)m 及下部(10~15)m 水泥含量较高,芯样强度较高,中部(5~10)m 水泥含量较低,芯样抗压强度较低。

4.2 成桩强度偏小的可能原因分析

根据7 d 水泥搅拌桩桩体取芯情况,有局部位置成桩强度小于0.2 MPa。分析其原因,主要有以下几个方面:

1)芯样不合格部位多数集中在10 m 以下,地质条件复杂,凝固时间应适当延长。

2)泥浆比重太小,浆液中水泥的含量少,造成搅拌桩的成桩质量差。水泥浆比重过大,压浆泵无法正常压浆,也会造成搅拌桩的成桩质量差。根据28 d 水泥搅拌桩桩体取芯情况,上部(0~5)m 及下部(10~15)m水泥含量较高,芯样强度较高,中部(5~10)m 水泥含量较低,芯样抗压强度较低。

4.3 下一步施工中需要注意的问题

根据水泥土搅拌桩试验参数情况,按相关规范要求,建议后续大规模施工中采用以下措施:

1)在28 d 龄期抗压强度检测报告正式出具前,按照2 搅2 喷、(0.6~0.8)m/min 提升速度的施工工艺用于安造垸防渗墙施工。

2)及时整理好先导孔地质资料,绘制地质剖面图用于指导防渗墙施工,施工过程中要根据地质情况及时调整施工工艺和相关施工参数,尽量做到既要确保施工质量,又不浪费水泥、污染环境和提高施工成本。

3)鉴于7 d 龄期抗渗系数全部满足设计要求,建议待试验段28 d 龄期后对2 搅2 喷大于0.6 m/min提升速度的试验桩再进行钻孔取芯,检测28 d 抗压强度是否满足设计要求,可以根据检测结果推荐既能确保质量,又能进一步提高工效的、更优化的施工工艺。

4)鉴于28 d 水泥搅拌桩桩体取芯情况,抗渗系数、抗压强度全部满足设计要求,可使用2 搅2 喷0.6 m/min 提升/下沉速度进行后续施工。

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