一起6kV VD4开关拒动事件的分析及建议

2023-11-10 07:01广东惠州平海发电厂有限公司林永源廖淼军刘建利
电力设备管理 2023年20期
关键词:分闸循环泵断线

广东惠州平海发电厂有限公司 林永源 廖淼军 刘建利

在电力系统中,6kV和10kV中压开关应用较为广泛,在众多的工厂企业、矿山、油气田和风力发电站中这些开关发挥着不可替代的作用,负责各种重要的负荷。开关的操作性能对于操作人员和负荷设备起着至关重要的作用,如果日常操作中这些开关出现拒动,会导致负荷工艺流程受影响,造成设备损坏,操作失误可能导致严重的人身事故。如果负荷设备出现故障,继电保护装置动作切断电源期间开关拒动,则会触发越级跳闸,引发大范围的停电,造成全厂全站停电的电力事故。

基于此,本文将深入研究一起6kV VD4开关拒动的事件,通过开关动作次数、开关辅助接点接触电阻的变化分析开关拒动的原因,提出切实可行的解决方案,从而为防止开关拒动提出几点有意义的维保参考建议。

1 设备概况及事件经过

某火力发电厂装机容量为2×1000MW超超临界燃煤机组,两台1000MW机组均以发电机—变压器—单元接线分别接入500kV配电装置。脱硫系统采用北京国电龙源环保工程有限公司的石灰石-石膏就地强制氧化湿法烟气脱硫工艺(引进国外FBE公司),脱硫效率≥96%。脱硫岛按—炉—塔单元设置,无GGH,有烟气旁路挡板门设计。单元脱硫系统包括:烟气系统、吸收塔系统、氧化风机系统、石灰石供浆系统、石膏-级脱水系统等。

脱硫电源来自机组厂用电,脱硫电气系统的交流电压等级为6kV和380/220V。每台机组的脱硫装置设一段6kV脱硫母线。6kV脱硫段采用单母线接线,由每台机组分别提供两路6kV电源至相应机组6kV脱硫段,一路电源从本机组厂用6kV A段来,另一路电源从A段备用电源T接过来,按一类负荷考虑。

每台机组的脱硫吸收塔配置4台浆液循环泵,分别为1号机的1A、1B、1C、1D浆液循环泵,2号机的2A、2B、2C、2D浆液循环泵。脱硫6kV负荷分接在两段脱硫6kV母线上,1号机负荷接脱硫6kV 1段,2号机负荷接脱硫6kV 2段。脱硫6kV浆液循环泵电动机开关为厦门ABB开关有限公司生产的VD4/W 12.12.40型6kV真空断路器,额定电压12kV,额定电流1250A,额定短路开断电流40kA,制造年份2010年。在额定电流下,开关理论使用寿命次数20000次。保护装置采用南瑞继保生产的RCS-9626CNR2型保护装置,配置电流速断保护、过电流、过负荷、接地保护、低电压、负序保护和堵转保护。

2023年6月30日,脱硫主值在DCS上执行脱硫6kV电机分闸正常操作,远方停止1A浆液循环泵,当远方分闸指令发出后,脱硫DCS上6kV开关状态没有发生变化,同时DCS上显示1A浆液循环泵开关在就地状态。当班运行人员立即到配电室检查,发现6kV开关在合位,没有分闸,接着到6kV电动机就地处检查,发现1A浆液循环泵电机在运行。然后运行人员按下电动机旁的紧急停机事故按钮,过后电动机保持运行,没有停止,事故按钮操作无效。

随后运行通知检修人员进场,检修人员到位后,通过6kV开关柜柜门的紧急操作孔使用紧急操作杆实现开关的机械机构分闸。电气检修人员检查保护装置,发现存在控制回路断线报警记录,远方就地切换开关在远方位置。经过检查后,检修人员将备用开关送至1A浆液循环泵开关柜内使用,试运备用开关分合闸操作正常,工作位远方启停电动机正常。

2 故障分析

2.1 1A浆液循环泵开关就地远方位置不对应检查

开关拒动后,DCS上显示1A浆液循环泵在就地状态,实际检查开关柜的就地远方把手在远方位置,两者不对应。对开关控制回路中上送DCS的信号进行检查,发现开关的控制回路断线信号和远方就地位置并接作为一个信号点,通过硬接线方式上送脱硫DCS,脱硫DCS中把其命名为就地位置。在开关拒动时,就地远方把手位置未改变,发出的报警实际为控制回路断线,与保护装置上的报警记录相吻合,DCS显示开关在就地状态,是命名错误,应改为远方不可控。

2.2 开关控制回路断线检查

拒动开关机械分闸后,将开关拖至试验位。对控制回路二次接线进行检查,未发现接线松动情况。此时进行分合闸试验,通过远方合闸和分闸指令操作开关,开关均能正常分合闸,未出现拒动,保护装置未出现报警[1]。说明机械分闸后,开关控制回路正常导通,控制回路未发生断线。

开关在试验位置进行的分合闸操作正常,说明分闸线圈是正常的。开关分闸控制回路中经过开关本体的接线原理如图1所示。分闸指令先经过开关的常开辅助接点BB2再到分闸线圈M01。6kV开关在开关柜内由工作位置摇至试验位置,无须打开柜门,无须分开二次航空插头,分闸控制回路的所有设备及接线均无发生变化。唯一变化的是机械分闸改变了开关辅助接点BB2的分合状态。因此,开关在发生拒动时,开关辅助接点BB2的接触不良是导致保护装置报控制回路断线的原因。

图1 开关本体分闸回路接线原理

2.3 开关辅助接点检查

拆开6kV开关本体,检查开关辅助接点BB2的接线,未发现松动情况,辅助接点活动正常,接点机构弹簧压力正常,接点无卡涩现象。把辅助接点机构拆解,仔细观察接点接触金属的表面,发现其受电弧烧蚀明显发黑。

由于机组锅炉负荷变化及煤种的变动,1A、1B、2A、2B浆液循环泵需要频繁启停。2023年6月,浆液循环泵启动次数统计如下:1A浆液循环泵启动次数20次;1B浆液循环泵启动次数24次;1B浆液循环泵启动次数44次;2B浆液循环泵启动次数70次;1C浆液循环泵启动次数27次;2C浆液循环泵启动次数8次;1D浆液循环泵启动次数3次;2D浆液循环泵启动次数5次。泵的启停会使6kV开关各出现一次合闸与分闸。开关辅助接点动作次数为泵启动次数的两倍。以6月动作次数最多的2B浆液循环泵进行数据推导,每月开关动作次数按6月的50%进行估算,从机组2010年10月投产到2023年6月期间粗算12年,辅助接点动作次数达0.5×2×70×12×12=10080次。

1A浆液循环泵开关的辅助接点曾在5年前更换过一次,其后到2023年辅助接点的动作次数约为3360次。辅助接点的每一次动作都会出现一次短暂的电弧,几千次的动作导致几千的电弧,使接点烧伤,出现接点表面接触电阻变大的情况[2]。串联的分闸线圈电阻固定不变,当辅助接点接触电阻过大,电路导通时分闸线圈分压过低,不满足线圈的动作电压范围65%~120%时,分闸线圈不动作,开关无法分闸,就会出现拒动的现象。

2.4 辅助接点接触电阻分析

辅助接点的接触电阻在电弧烧伤过程中逐渐增大,当其达到一定的数值后,将导致分闸线圈分压过低而不能正确动作。检查过程中,在6kV开关的分闸控制回路中串接一个可调电阻箱进行了一个试验,如图2所示。

图2 分闸回路串接可变电阻箱

6kV开关在试验位置合闸后,逐步增大电阻箱电阻,每次增加1kΩ。当串接电阻在15kΩ以下时,保护装置不会发出控制回路断线报警;当串接电阻大于15kΩ后,保护装置出现控制回路断线报警。说明分闸回路中的合位监视继电器是高阻型中间继电器,其电阻固定,当串接的电阻为15kΩ及以上时,固定电阻的合位监视继电器分压过低,不满足动作条件,使保护装置发出控制回路断线报警。在6kV开关拒动时,最后一次的分闸命令,使辅助接点出现最后一次的电弧烧蚀,辅助接点的接触电阻由低于15kΩ变成大于15kΩ,保护装置发出了控制回路断线报警。

6kV开关在试验位置合闸的,逐步增加电阻箱电阻,每次增加10Ω,分别发出分闸命令进行分闸测试。当串接电阻小于80Ω时,开关能正常分闸;当串接电阻为80Ω时,开关不能分闸,保护装置中的分闸保持继电器不能稳定动作,发出“嗡嗡”的异响;当串接电阻大于80Ω后,开关不能分闸。说明分闸保持继电器是低阻型中间继电器,其电阻较小,串接电阻为80Ω时,分闸过程中整个分闸回路的电流,为保持电流临界值,保持继电器不能正常动作;同时串接电阻为80Ω及以上时,分闸线圈分压小于65%,开关不能分闸。在6kV开关拒动前,最后一次的合闸命令,使辅助接点出现倒数第二次的电弧烧蚀,辅助接点的接触电阻由低于80Ω变成大于80Ω,小于15kΩ,保护装置不发控制回路断线报警,但开关已不能分闸。

由以上两点可知,多次电弧烧蚀导致的辅助接点的接触电阻上升非线性,最后一次电弧使接触电阻由几十欧突变为十几千欧,具有较大的突然性。

3 解决方案

针对6kV开关的拒动现象,主要采取了更换断路器辅助接点及对开关分闸控制回路改造的措施[3]。具体措施如下。

更换了4台频繁使用的6kV开关及2台备用开关的辅助接点BB2;对4台使用的开关及2台备用开关分闸线圈的插拔接头进行了清洁,重新插拔;对6台开关本体内的分闸回路进行改造,在分闸回路的辅助接点BB2边上并接一对辅助接点BB1。并接的两对接点使分闸时流经每对接点的电弧电流变为原来的一半,接点的工作状况大大改善,辅助接点的使用寿命增加。只有当两对辅助接点都出现异常时,才会出现开关分闸拒动的情况,分闸回路的可靠性上升。改造后的开关分闸原理如图3所示;在分闸回路改造后的开关表面粘贴改造日期及改造内容标识。在改造开关内部粘贴相同标识。分闸回路改造接线鼻子选择与原开关不一样的颜色,以作区分。

图3 开关本体分闸回路改造

现阶段,6kV开关技术成熟可靠,一般情况下开关拒动的可能性较低。但当开关频繁使用时,会出现不一样的情况,这将引起开关内辅助接点的接触不良,引发开关拒动的可能,从而导致电气设备故障时不能有效切断电源,扩大事故范围,所以6kV开关的及时维护保养尤为重要[4]。

下文结合本次6kV开关的拒动处理经验,提出几点参考建议:对于在日常使用中需要频繁分合的6kV开关,建议结合机组大小修停机的机会,每年进行一次开关的维护保养,重点检查辅助接点的健康情况,每三年更换一次开关的辅助接点[5];必要时可对开关内的分闸回路进行改造,分闸回路并接一对开关的辅助接点,提高分闸回路的可靠性;当DCS上的设备状态信息名称与控制回路信息不一致时,及时修改DCS上名称,防止故障误判;在正常操作中出现6kV开关拒动时,及时采取措施,降低负荷电流,保证安全的情况下,可在开关柜外通过紧急操作杆分闸开关;可在DCS上设置6kV开关的合闸次数统计,当开关合闸次数达到1000次时,及时维护开关,更换开关的辅助接点。

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