330MW机组真空低原因分析及治理

2010-05-31 00:59卢广宇
电力安全技术 2010年3期
关键词:汽量热汽主汽

卢广宇

(桂冠合山发电有限公司,广西 合山 546500)

随着我国电力行业的高速发展,300MW级亚临界火电机组已成为电网中的主力机型,且主要参与了电网调峰任务。目前,国产300MW级机组实际运行中普遍存在真空与设计值相差过大的问题。例如,桂冠合山发电有限公司2×330MW机组凝汽器真空设计值为-94.6KPa;实际额定工况下,夏季真空低至-90.8KPa,冬季最高约-93KPa,全年平均值约为-92.3KPa,与设计值相差2.3KPa。真空过低,则排汽缸温度升高,使汽缸中心线变化而引起机组振动,严重时甚至会使保护动作,造成机组非正常停机;此外,还会导致凝汽器铜管胀口松弛而发生泄漏,使凝结水品质恶化,严重影响机组运行的经济性。本文对造成330MW机组真空低的主要原因进行了分析,并提出解决对策,以实现机组安全、经济运行。

1 原因分析

1.1 低压缸排汽量影响

额定工况下,桂冠合山发电有限公司2台330 MW机组主再热汽温设计值为540℃,主汽流量设计值为928t/h,冷却水流量设计值为34265t/h,排汽温度设计值为34.25℃。根据厂家提供的机组第1段到第7段抽汽流量数据(如表1所示),可计算出低压缸排气量设计值为628t/h(低压缸排汽量设计值为主汽流量减去第1段到第7段抽汽总量)。

表1 厂家提供的机组各段抽汽参数值

广西电力中试院于夏季和冬季分别对机组进行了测试。根据试验数据可知,夏季满负荷工况下,主汽流量为985t/h,低压缸排汽量为658t/h,高于设计值30t/h;冬季满负荷工况下,主汽流量为964 t/h,低压缸排汽量为643t/h,高于设计值15t/h。机组低压缸排汽量比设计值平均增加了22t/h,远大于各阀门内漏的总和,因而,低压缸排汽量增加对真空的影响也较阀门内漏大得多。

设计工况下,根据热平衡方程,低压缸排汽侧放出的热量(与排气量成正比)要等于循环水侧带走的热量(与循环水量成正比)。实际满负荷工况下,低压缸排汽量平均增加了22t/h,而循环水量没有同步增加,则增加的排汽量所带来的热量不能被循环水带走,因而使凝结器热负荷增加(凝结器的换热面积、热负荷是设定的),进一步造成排汽温度升高,真空降低。只有通过增加循环水量,让增加的循环水带走所增加的排汽热量,才能降低排汽温度,提高真空。

1.2 主再热汽温影响

实际满负荷运行时,机组主再热汽温长期达不到设计值,平均值约为530℃,最低达到520℃以下;低负荷运行时,主再热汽温在520℃~525℃,也低于设计值。由于主再热汽温偏低,要维持机组负荷不变,必须要增加汽轮机进汽量,相应的锅炉主汽流量也要随之增加。主汽流量增加后,要达到做功能力(汽温处于设计过热状态),必然要先使炉膛投煤量增加,才能使蒸汽吸热量增加,结果使在同一负荷下煤耗增加。

由于主再热汽温偏低,满负荷工况下,主汽流量平均值达到985t/h以上,最高接近1000t/h,较设计值(928t/h)高55t/h~70t/h。可见,主再热汽温偏低是造成主汽流量增加的一个主要原因。

主汽流量增加,则相应排汽量增加,导致凝结器热负荷过高而使真空降低(循环水量不变)。

1.3 排汽温度影响

排汽温度与凝结器真空 (排汽压力)是一一对应的关系,即排汽温度高则真空变低。经测算,凝汽器真空每降低1KPa,机组热耗增加约0.8%,供电煤耗增加约2g/KW.h。可见,排汽温度升高(真空过低),将导致机组出力不足,厂用电率上升,供电煤耗增加,电厂运行经济性下降。

排汽温度等于冷却水温、冷却水温升和凝结器端差之和。机组冷却水进水温设计值为21℃,冷却水温升设计值为9.45℃,凝结器端差设计值为3.8℃,则排汽温度设计值为34.25℃,对应真空为-94.6 KPa。夏季额定工况下,循环水温取平均值26℃,假定循环水量充足,冷却水温升取设计值9.45℃,凝结器端差取最低值5℃,则排汽温度为40.45℃,对应真空为-92.5KPa,即夏季真空最高约-92.5 KPa。实际工况下,冷却水温升及凝结器端差均达不到设计值,冷却水温升约为12℃,凝结器端差最低为5.5℃,因此排汽温度至少达42.5℃,对应真空约为-91.5KPa。冬季实际工况下,循环水温取平均值18.5℃,冷却水温升为11.8℃,凝结器端差为8.3℃,则排汽温度为38.6℃,对应真空约为-93.2KPa。因此,全年真空平均值约为-92.3KPa,与设计值-94.6KPa相差约2.3

KPa。冬季凝结器端差与冷却水温升均高于夏季的主要原因是,冬季河水水位低,明渠供水量相对少,凝结器冷却水量也相对小,凝结器热负荷高,因而排汽温度高。而凝结器端差大,一方面因为凝结器换热热阻大,传热效果差,这可能是凝结器铜管汽、水侧结垢脏污或汽侧积存空气造成的;另一方面因为循环水量不足,使凝结器热负荷过高,导致排汽温度过高,而使端差增大。可见,循环水量不足对真空的影响也很大。

通过以上分析可知,造成排汽温度过高的主要原因是,冷却水进水温度高、低汽温运行排汽量增加及循环水量不足,使循环水温升及端差增大,导致凝结器热负荷过高而使真空降低。

1.4 真空系统严密性及阀门内漏影响

实际运行中,对机组进行真空严密性试验,其真空下降速率小于0.25KPa/min;汽轮机轴封压力正常,自密封效果良好;真空泵出力良好,完全满足将真空系统阀门漏入凝结器的空气抽出,维持凝结器真空的要求。可以说,真空严密性已达到良好水平。因此,可排除是由轴封及真空系统阀门漏入空气而造成真空低的情况。但是,检查发现,机组真空系统阀门、低旁及各高低压疏水门仍然存在不同程度的内漏,特别是低旁阀后温度经常高于120℃,远高于正常值(50℃),说明低旁阀存在蒸汽内漏,使凝结器热负荷增加,进而使凝汽器真空受到影响而降低。

1.5 其他影响真空的因素

实际运行中,影响真空的因素还有很多,在此也将其列出,以供今后机组检修、改造时参考。

(1) 低加汽侧无水。工况发生变化时未及时调整低加水位,使低加无水运行,抽汽未能进行热交换就直排入凝结器,从而使凝结器热负荷增加,真空下降。

(2) 各高低压疏水门、危急事故疏水门以及低旁存在不同程度内漏,使凝结器热负荷增加,真空下降。

(3) 真空系统阀门误开、修后未关或关不严,导致真空下降。

(4) 凝汽器铜管汽、水侧结垢脏污,使凝汽器换热效果差,端差增大,导致排汽温度升高,真空下降。

(5) 轴封压力不正常,轴封压力调节阀故障;轴封供汽系统上的阀门开度不足。

(6) 真空泵出力不足,气水分离器水位过高或过低,入口滤网堵塞。

(7) 凝结器上部及汽侧积存空气,或者热井水位过高,使端差增大,排汽温度升高,真空下降。

(8) 高、低压疏扩、危急疏扩热负荷过大,疏水温度高,直排入凝结器后使凝结器热负荷增加,真空下降。

(9) 负压侧密封水门(如凝结泵疏水泵)压力不足或中断,使空气漏入凝汽器,导致真空下降。

(10) 循环水水压低,循环水量不足,入口滤网堵塞,使凝结器热负荷过高,真空下降。

2 解决思路及对策

通过以上的分析可知,只有设法提高主再热汽温,增加冷却水量,从而降低凝结器热负荷,降低排汽压力,才能提高真空。

2.1 提高主再热汽温

(1) 由于再热器原设计受热面积偏小,2007年8月对机组再热器进行了改造,增加了1100m2的悬吊式低温再热器受热面,使主再热汽温提高至535℃~540℃。改造后,随着运行时间的增长,再加上吹灰力度不够等原因,导致尾部低温再热器受热面积灰严重,使蒸汽吸热不足,从而导致主再热汽温偏低。因此,建议对再热器受热面进行修复改善,同时加强吹灰力度,增强其传热效果。必要时可再增加受热面面积,从而达到提高主再热汽温的目的。

(2) 尽量燃烧设计煤种,根据设计煤种(贵州无烟煤和本地煤)的热值及挥发份变化以合理比例掺配煤量;同时,选择合理的配风方式,采用最佳氧量优化燃烧调整,以提高并稳定汽温,使汽温不因煤种及掺配比例变化而大幅波动,最终使主再热汽温稳定并达到或接近设计值。

2.2 增加冷却水量

目前循环水供水方式为明渠供水。由于明渠供水受季节性水位落差影响较大,当水位较低时,凝结器进水压力相对较小(小于0.05MPa),会造成循环水量不足而使真空过低。因此,建议将循环水供水方式改为压力管道供水。压力管道供水的压力较高且稳定,可以保证冷却水量充足,从而减小循环水温升,减小凝结器传热端差,使循环水温升降至10℃以下,端差降至5℃以下,最终降低凝结器热负荷而提高真空。

2.3 消除阀门内漏

加强对真空系统阀门查漏、堵漏处理,特别是与真空系统相连接的高低压疏水门、低旁及仪表接头等,以消除各种阀门漏气或内漏。

3 实际应用

通过以上对实际运行中影响2台330MW机组真空的主要原因进行的分析可知,提高真空最有效的手段就是使主再热汽温达到或接近设计值,减少主汽流量,以及将明渠供水改为压力管道供水,以供给凝结器充足的冷却水量,降低凝结器热负荷,从而降低排汽压力、提高真空。

电厂在2号机组小修中对再热器、过热器及水冷壁进行了改造,更换了不合格的管子,对受热面进行了清灰除焦;在运行中还对炉膛、再热器受热面加强了吹灰力度,从而增强了受热面的传热效果;同时,还对与真空系统相连的高低压疏水门、低旁及仪表接头等进行了排查堵漏处理。

此外,电厂决定不再燃烧对汽温造成影响最大的越南煤、印尼煤等外来煤种,而是将设计煤种(贵州煤与本地煤)按合理比例掺配燃烧。由于工程量大及资金短缺,电厂暂缓对循环水供水系统的改造。

目前,从小修改造后2号机组近2个月来的运行数据看,主再热汽温稳定并达到或接近设计值(535℃~540℃)。广西电力中试院于2009-08-26对2号机组小修改造后的运行进行了试验。试验数据表明,在满负荷工况下,2号机组凝结器真空达到-92KPa,比小修前(-91.2KPa)提高了0.8KPa。真空严密性试验中真空下降速率由0.25KPa/min降至0.165KPa/min,轴封压力由25KPa降至8 KPa,主汽流量由985t/h降至965t/h,对应供电煤耗由约350g/KW.h降至338g/KW.h,取得了良好的效果。预计循环水供水方式由明渠供水改为压力供水后,全年真空平均值将提高1KPa,达到-93.3KPa左右。根据真空每提高1KPa、供电煤耗降低约2g/ KW.h计算,2009年电厂上网电量25亿KW.h,则年均节约标煤5000t;按发电标煤单价每吨910.88元计算,年节约成本约455万元。可以说,上述解决思路及对策是正确和有成效的,对解决300MW级火电机组真空低问题具有一定的借鉴意义。

1 河南省电力公司.火电工程调试技术手册.汽轮机卷[M].北京:中国电力出版社,2005.

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