Tis Abay II电站调速器概述及故障处理

2010-07-02 03:29
大电机技术 2010年2期
关键词:调速器导叶停机

赖 建 辉

(中国水利水电第二工程局有限公司,北京 100120)

1 引言

该水电站,位于非洲尼罗河源头之一的青尼罗河(BLUE NILE)上,电站装有两台立轴混流式水轮发电机组,单机容量为 36MW,属渠道引水式电站,额定水头51.4m。全部机电设备是由中国提供的,也是中国的机电产品第一次出口到埃塞尔比亚。由于水资源比较丰富,出力稳定,属于该国电网中的主力电站之一。

2 调速器系统介绍

2.1 概述

本电站采用的是KZT-100型可编程调速器,电液转换部分采用了环喷式电液转换器。其电气部分采用高性能可编程控制器——法国Modicon TSX37作为硬件主体,装置可靠性高,平均无故障时间 MTBF≥15000h。内含先进的 PLC测频,采用日本松下的MINAS A系列400W交流伺服电机作为位置环控制方式和全数字交流伺服驱动技术,实现了微机调速器的全数字式控制。可靠性和调节品质已完全能够满足电厂无人值班、少人职守的要求。

2.2 主要参数和技术性能

2.2.1 主要参数

(1)导水叶接力器全开、全关时间

全关时间 3~20s

全开时间 3~20s

(2)空载和负载时调整时间参数

比例系数K :0.5~20

积分系数K :0.05~10

微分系数K :0~5

永态转差系数bp:0~10%

2.2.2 技术性能

调速器技术性能符合国家“水轮机调速器及油压装置技术条件”GB/T9652.1-1997的要求,主要性能指标如下:

转速死区i<0.04%

桨叶随动系统不准确度i<1.0%

导叶静态特性曲线非线性度<3%

甩10%~15%负荷时,导叶接力器不动时间tq<0.2s

机组自动空载频率摆动值 Δf<±0.15%(相当于≤±0.15Hz)

备用电源切换、手自动切换时导水叶开度变化<±1%

机组带稳定负荷运行时,导叶波动<±1%

调速器抗油污能力:滤油精度<100μm

机组频率信号电压正常工作范围:0.2~130V,正常测频范围:5~100Hz

电网频率信号电压正常工作范围:0.2~130V,正常测频范围:45~55Hz

2.3 调速器的主要特点

(1)调速器采用了块式直连型机械液压系统,主配为加工件,机械液压部分用全液压集成块结构,技术先进,可靠性高。

(2)由交流伺服电机和滚珠螺旋副组成的电-机转换环节,具有不用油、断电自保持、免维护、可靠性极高等特点。

(3)采用了可编程控制器作为硬件主体,使整机平均无故障运行时间提高到MTBT≥15000h。

(4)调速器具有多种运行模式,如频率调节、开度调节、水位控制和功率调节等,能适应不同运行工况的要求。

(5)同时设有机械开度限制和电气开度限制,操作灵活,运行可靠。

(6)频率(转速)的测量由 PLC实现,外围电路简单,提高了整机的抗干扰能力及可靠性。

(7)频率调节模式采用PID调节规律,开度和功率调节模式采用PI调节规律。

(8)具有与上位机的通信接口(RS-232C),便于实现电站计算机控制。

2.4 微机调节器的调节特性

(1)频率偏差环节

频率死区特性,见图1。频率死区单边值E,显然,当E=0时,△f=△f′。

图1 频率死区特性

其中,FJ为与机组频率fJ成比例的数字信号;FW为与电网频率fW成比例的频率给定数字信号;FG为与机组频率和电网频率同一比例关系的频率给定数字信号;

(2)PID调节特性,见图2。

记录PID特性时,微机调节器输出换算成相对值,y:0~100%。

(3)微机调节器的静特性,见图3。

① 在停机等待状态时,接到开机令调速器即将导叶开启至第一开机开度yKJ1(图中b点)

② 机组频率>45Hz,调速器即将导叶关闭至第二开机开度yKJ2(图中d点)并投入PID,转入空载工况。

图2 PID特性

图3 调速器静特性

图4 开机特性

图5 停机特性

(5)停机特性,见图5。

① 接到停机令后,导叶即由当时开度以第一停机速度将导叶关闭。

② 当导叶关闭至30%开度时,再以第二停机速度将导叶关闭至全关位置,同时转入“停”。

2.5 运行状态转换

调速器运行状态的转换见图6。

图6 调速器运行状态转换

2.6 电气操作介绍

2.6.1 上电检查

狂欢文化来自狂欢节这一民俗仪式。它本是以酒神崇拜为核心的民间节庆和游艺形式。自媒体时代所带来的新的传播手段和模式,以及由此带来的后现代的生存思维与生活方式,在一定程度上呈现出了巴赫金笔下具有颠覆性的“第二世界”。新兴媒体的传播特性也正与“狂欢”要求的要素相互契合。

合上交流、直流电源开关,上电后,如果机频<45Hz,且导叶开度<6%,则调速器进入停机等待状态,导叶关到零。

如果机频≥45Hz,且导叶开度≥6%,油开关未投,则调速器进入空载状态,有电网频率信号则机组频率跟踪电网频率,无电网频率信号则机组频率跟踪给定频率。

如果机频≥45Hz,且导叶开度≥6%,油开关合,则调速器进入负载状态,调速器进入开度调节模式。

2.6.2 停机备用

当机组处于停机备用工况时,微机调节器应合上交直流电源,并处于自动工况,机械液压系统应接通额定压力油。

2.6.3 开机

调速器在停机备用状态,频率调节模式。当接到开机令时,机组进入开机过程。

另外:

(1)调速器与机组进入空载时,有网频信号的情况下,机频自动跟踪网频,具有精度高,PID调节精确,不接收外部手动操作,可使机组快速、平稳地同期并网,这也是该调速器的最大优点之一。

(2)如果特殊情况下,没有网频输入,调速器自动解除网频跟踪,并转而跟踪内部频率给定,频率给定值可以修改。

(3)在自动开机过程中,如果机频因故障消失,调速器将自动发出机频故障显示并报警。第二段开机25s后如机频还不能恢复则自动停机。

2.6.4 并网

当机组油开关合上后,调速器处于负载状态,进入开度调节模式。

并网后,当“参数修改”画面中选择了模式手动时,调节模式可以在频率模式、开度模式、功率模式之间通过机组状态进行切换。

注意:空载状态下只能是频率模式。

另外:

(1)并网后如调度中心要求机组担任调频任务,则调速器必须处于频率调节模式。

(2)如果调度中心要求机组担任额定负荷调节,则调速器可处于功率调节或开度调节模式下运行。

(3)并网后油开关信号必须接触可靠。

三种调节模式间的转换关系见图7。

图7 三种调节模式间的转换关系

2.6.5 停机

当调速器接到停机令后,导叶在电气两段关闭方式下关至零,调速器回到停机等待状态。

2.7 一般故障处理

(1)机频故障

原因:信号线断开,隔离变压器损坏。

现象:机组频率显示无数值,指示机频故障,调速器维持原位不动。

处理步骤:

①首先将调速器切到机械手动运行(如有可能应停机)。

②信号消失或断线:根据原理图,从测频模块到PT逐步查找故障点。

③排除故障后,调速器一切正常才可以切到自动运行。

(2)网频故障

原因:信号线断开,隔离变压器损坏。

现象:指示网频故障,调速器维持原位不动。

处理步骤同机频率故障。

(3)功率反馈故障

原因:反馈线断;在功率模式下,增减负荷过快;开限未打开;功率变送器损坏。

现象:指示功率反馈故障;调速器从“功率模式”自动切换到“开度模式”,发报警信号。

处理步骤:

①检查功率变送器与信号线。

②若是增减过快,可减慢增减负荷速度,或者与厂家联系,修改相应程序。

(4)导叶反馈故障原因:

①位移传感器反馈断线或损坏

②反馈电位器反馈断线或损坏

③“开度模式”增减开度给定过快

④开限没有打开

现象:指示导叶反馈故障;发报警信号。

处理:根据不同的故障原因,可采取:

1)打开电气开限。

2)减慢开度给定速度,或与厂家联系,修改相应程序。

3)若位移传感器故障,修复或更新后应调整零点与满度 。零点与满度的调整方法将在后面介绍。

4)若反馈电位器故障,应换掉电位器,并重新安装与调整。

(5)导叶突然全开

现象:指示导叶反馈故障,导叶开度表无指示,平衡表指向最大。

处理:检查外接线端子看导叶反馈输入是否有反馈电压:如果没有反馈电压,则说明反馈断线,应检查导叶反馈装置中的插头是否松动,W1和W2是否开路或损坏。

2.8 导叶反馈的零点调整和满度调整

在运行过程中因检修的需要或者意外事故,如发现导叶反馈零点和满度输出不对,应在退出运行后关闭进水阀,对导叶反馈装置重新进行零点调整和满度调整。导叶反馈电位器接线图如图8。

(1)零点调整

用机械手动将导叶全关,松开紧固螺钉,调节W1(1kΩ圆形电位器)中心轴,测量a与b间的电压,使该电压值为0.5V,然后锁紧紧固螺钉,注意不要完全调为0V,否则自动运行时接力器不能压紧行程。

(2)满度调整

用机械手动将导叶全开,调节W2(750Ω矩形电位器),测量a与b间的电压,使该电压值为9.8~10V之间,注意不要超过 10V,否则自动时接力器不能开到全开位置。

注意:以上步骤均应在无水条件下进行。

图8

3 特殊故障出现与处理

机组运行近两年后,1号机组突然出现故障,紧急甩负荷停机。运行人员按检查程序检查机组后没有发现其他问题,决定重新开机,多次开机不成功,出现的状况是发开机令后,机组转速达到 25%左右后就停机。因为当地正处于干旱缺水的季节,只有 TIS ABAY II 电站的青尼罗河水源充足,其他电站由于缺水无法满负荷发电,给本已供电紧张的电网雪上加霜。

调速器电气部分的平均无故障时间应该大于15000h,调速器与机组进入空载时,有网频信号的情况下,机频自动跟踪网频,具有精度高,PID调节精确,不接受外部手动操作,可使机组快速、平稳的同期并网,如果特殊情况下,没有网频输入(比如电网没电),调速器自动解除网频跟踪,并转入内部频率给定调节;在自动开机过程中,如果机频因故障消失,调速器将自动发出机频故障显示并报警,第二段开机25s后如机频还不能恢复则自动停机。

到现场后,1号机调速器已经断电。为了查清原因,我们调用了发生故障时的故障报告记录,并认真听取了运行人员的介绍,由于本电站采用了计算机实时监控系统(SCADA),故障报告保存完好,帮助了我们查找事故原因。

据运行人员介绍,事故发生后,再度开机时,调速器工作失常,具体表现为:发自动开机令后,机组辅助设备系统运转正常,然后发命令给调速器,导叶打开,转速上升,电调柜上指针式转速表有指示,且逐步上升到50Hz左右,此时调速器数字显示屏上仍然无任何显示(此信号来自发电机出口母线的电压互感器上,正常情况下,当转速达到约 18Hz时开始有显示),当导叶开度达到20%左右时,导叶自动向关闭方向动作,直至全关,机组停机,发回到中控室的报警信号是“调速器故障”。我们判断为调速器的测频回路发生了故障。现场调速器上电检查发现,调速器已经死机,因为在停机状态下,检查PLC外部接线没有问题,合上调速器的直流和交流双路电源,调速器面板上用于表示调速器正常工作的指示灯不亮,说明调速器死机了。采用笔记本电脑和PLC连接重新给调速器内部上传程序的方法,解决了此问题,重新合上电源,调速器本身运行正常。

后来查找到了调速器死机的原因:电厂运行人员在检查测频回路时,将100V网频信号(来自网频电压互感器TV3)输入到机频回路时,没有将接在机频回路端子上的原有两根线断开,导致100V交流电反送到另一台机频电压互感器(TV2)二次侧线圈,产生了大电流,烧断了TV3二次侧熔断器的同时,在调速器背后的接线端子上产生了电火花,导致了PLC的死机。

PLC正常后,用信号发生器输出一个50Hz、100V的信号直接接到调速器柜的机频和网频端子上,此时调速器柜面板上的数字显示值交替显示50Hz,表明调速器的测频回路已经没有问题。拆除信号发生器,恢复原来接线,然后更换了TV3二次侧的熔断保险。用纯手动方式开机,将转速维持在50Hz左右,此时,测得 TV2二次侧和调速器机频输入端子上的电压为0.165V。

根据上述现象判断,发电机出口电压互感器二次侧电压过低(低于0.3V)是导致电调柜测频回路不能投入工作的主要原因。在正常起机的情况下,当导叶开度到达 19%左右时,转速上升,转速达到约 18Hz时,机端电压互感器TV2二次侧电压即达到0.3V以上(调速器测频回路信号电压的范围是:0.3~130V之间),调速器测频回路开始投入工作,面板上开始有数据显示,当机组频率大于45Hz时,投入PID控制,导叶开度被自动关至 17%左右,机组的转速开始跟踪网频。开机令下达之后,开机程序开始计时,如果在35s钟内测频回路仍不能投入正常工作,即机组频率仍达不到45Hz,调速器就会自动关机,发“调速器故障”信号。

处理方法:机组纯手动启动,并使机组的转速维持在额定转速,手动加励磁使发电机出口电压达到额定值,此时机组运行正常。运行十几分钟后,手动停机。将操作手柄转到自动起机状态,发起机命令,机组正常起机,并网发电。

事故结论:1号机组在正常满负荷运行中,励磁电流回路开关(Field Breaker)突然跳开,导致转子失磁,定子电压下降,无功功率进相,强烈的电枢反映导致转子电压及电流极性转换,变为负值。电气保护立即动作,跳开发电机断路器,机组紧急停机。转子电压电流的反极性,大大降低了转子的剩磁,导致再度开机时,发电机定子残压过低,在TV2二次侧的电压不足0.3V,以致调速器柜无法测到机组频率而停机。而用纯手动开机,然后在励磁柜手动起励就解决这个问题。

至于在正常运行中励磁回路开关为什么会突然跳开,分析原因有两条:一是继电保护动作的结果,二是人为的作用,在 SCADA故障记录中没有任何继电保护导致跳磁场开关的记录,应判断人为误操作所致。

4 结束语

运行实践证明,KZT-100型可编程调速器是目前功能完备,抗油污能力强,可靠性高的、适用于中小型水轮发电机组的微机调速器。

Tis Abay II电站调速器自投运以来运行良好,虽然出现过故障,但经我方人员及时处理,为埃塞俄比亚的电力供应作出了巨大贡献。

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