解决锅炉飞灰和炉渣残碳高的几点措施

2010-09-11 11:48周沛沛翟光伟
河南化工 2010年21期
关键词:料器飞灰炉渣

周沛沛,翟光伟

(河南省心连心化肥有限公司,河南新乡 453731)

解决锅炉飞灰和炉渣残碳高的几点措施

周沛沛,翟光伟

(河南省心连心化肥有限公司,河南新乡 453731)

针对河南心连心公司75 t/h循环流化床锅炉在运行中锅炉飞灰和炉渣残碳高这一问题,进行理论分析,并做出了一系列优化调整措施,改造后的锅炉锅炉飞灰和炉渣残碳量有了明显的降低。

循环流化床锅炉;锅炉飞灰残碳;炉渣残碳;返料器;燃料粒径

2007年我公司成功投运一台TG-75/3.82-M42型的循环流化床锅炉。该型号锅炉系中温中压,单锅筒,自然循环,集中下降管,平衡通风,绝热式旋风气固分离器,循环流化燃烧方式,对流竖井烟道布置对流受热面。其主要参数为:额定蒸发量,75 t/h;额定蒸汽压力,3.82 MPa;额定蒸汽温度,450℃;锅筒工作压力,4.2 MPa;给水温度,150℃;排烟温度,≤140℃;燃料粒度,0~8 mm。本公司燃用无烟煤,发热量平均20949 kJ/kg,固定碳57.88%,灰分30.3%,挥发分6.81%。

锅炉开车,运行一段时间后发现飞灰和炉渣残碳偏高,飞灰残碳平均为20.36%,炉渣残碳平均为5.67%。飞灰和炉渣残碳具体数据见表1。

表1 飞灰和炉渣残碳数据表 %

1 原因分析

①燃料的粒径不均匀,粗颗粒(8 mm以上)增加后,必然要通过加大一次风量保证流化完全和抑制床温,从而降低了燃料在炉内的停留时间。同时空气很难进入大颗粒内部,不容易烧透,导致炉渣含碳量升高。②返料器内温度较高导致黏度增加,使得颗粒难从气流中分离出来,分离器捕捉不到,通过炉膛的细煤颗粒增多时,导致锅炉飞灰含碳量升高。③返料风过大,有大量的灰上窜至分离器(从返料器观火孔处可以看到只有较少的物料返送到炉膛)。

2 具体措施

①将炉膛上部负压由-100 Pa调整至150 Pa。②将锅炉一次风量由52 000 Nm3/h调整至50 000 Nm3/h左右,二次风量则由30000Nm3/h调整至32000Nm3/h左右,烟气含氧量由5.2%调整至4.5%。③将锅炉风室风压由9 200 Pa调至8 700 Pa,稳定运行8 h后,再降低至8 200 Pa,同样稳定8 h后,最后将风室风压降低至7 500~7 700 Pa稳定运行。④继续降低一次风量、加大二次风量,最后将一次风量降低至47 000~48 000 Nm3/h,将二次风量加大至34 000~35 000 Nm3/h。⑤减小返料风量,将返料风压由13.2 kPa降低至12.2 kPa左右。优化后效果如表2所示。

表2 优化后效果 %

3 结束语

通上述改造,锅炉飞灰和炉渣残碳量都有了明显的降低,同时由于降低了一次风量和返料风量也节降了电耗。

TQ051.21

A

1003-3467(2010)21-0047-01

2010-07-13

周沛沛(1987-),男,技术员,从事生产工艺管理工作,电话:13017606465。

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