焦化原料油泵振动故障的诊断与处理

2011-05-04 10:45
中国设备工程 2011年2期
关键词:轴承座焦化油泵

张 丰

(中国石油锦州石化公司设备研究所,辽宁 锦州 121001)

原料油泵(B-1/2) 是锦州石化公司焦化车间普焦装置的关键设备,负责将减压渣油提供给反应系统,该设备的运转情况直接影响到焦化车间的正常生产。

1.原料油泵技术参数及测点布置

焦化车间普焦装置原料油泵由电动机通过联轴器直接驱动,介质为减压渣油,入口操作压力0.15MPa,出口操作压力0.49MPa,操作温度120℃,设备技术参数如表1所示。设备结构简图及测点布置如图1所示,图中lH、1V、1A分别为泵外侧轴承座水平、垂直、轴向测点,2H、2V分别为泵内侧轴承座水平、垂直测点,3H、3V、3A分别为电机内侧轴承座水平、垂直、轴向测点,4H、4V分别为电机外侧轴承座水平、垂直测点。

2.振动分析

原料油泵(B-1/2)2008年11月投入运行,设备的运行状态良好。2009年6月5日,在巡检过程中发现泵振动突然增大,振动幅值数据如表2所示。振动特点是泵端水平处的振动较大,图2、图3分别为原料油泵振动异常时1H、2H测点的振动频谱图在工频转速2 980r/min处,1H测点振动频幅值为9.82mm/s,2H测点振动幅值为9.11mm/s。根据标准IS010816-3及GBl0889,振动幅值严重超标,为保证生产安全需要立即停车检修。

表1 原料油泵技术参数

3.故障诊断及处理

表2 原料油泵2009年6月5日泵端振动幅值数据

根据以上频谱特征,振动增大后泵端频谱图未见分数频成分,排除轴承故障,主要振动方向为水平方向,振动增大后1H、2H测点出现明显1倍频,时域波形中未见削波现象,排除动静件摩擦,判断为转子动不平衡。拆机检查发现过叶轮流道内结垢较多,造成转子质量偏心,导致严重动不平衡。清除转子叶轮流道后,转子重新做动平衡。检修完成后于2009年6月24日开车运行,泵端各点振动明显降低。

该泵经过检修处理后一直运行良好,泵内侧水平振动在2.8mm/s以下,泵外侧水平振动在3.1mm/s以下,其余各点振动值也明显下降。通过监测诊断分析找出设备振动超标的原因,采取相应的整改维修措施后原料油泵振动恢复正常。

[1]盛兆顺,尹琦岭.设备状态监测与故障诊断技术及应用 [M].北京:化学工业出版社,2004.

[2]朱宣权.设备故障诊断技术 [M].中国设备管理协会设备故障诊断技术委员会,1994.

[3]陈大禧,朱铁光.大型回转机械诊断现场实用技术 [M].北京:机械工业出版社,2002.

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