电动钢缆上油器的研究与应用

2012-03-28 10:41杨志豪河南省洛阳水文水资源勘测局
河南水利与南水北调 2012年10期
关键词:油器高压泵钢缆

□杨志豪(河南省洛阳水文水资源勘测局)

□张如修 □黄财全 □郎 毅(黄河水利委员会河南水文水资源局)

随着科学技术的进步,相邻学科的渗入,过河缆道被越来越多的应用到中小河流流量测验中,与之配套的电动水文绞车、摆线针轮减速器、变频调速器、缆道铅鱼信号、计算机处理测验成果等新的电子技术的引进,大大减轻了测站职工劳动强度,提高了测报速度和质量。

但随着渡河设备的建设,维修保养问题逐渐突出,它涉及设备的使用寿命,操作人员的安全和设备能否正常运行等方面。做为过河缆道主要设施承载钢缆由于终日暴露在室外,风吹日晒、雪压雨淋,且跨度大、架设高,一直是每年维护保养的重点。为了延长钢缆的使用寿命,确保操作人员的安全和渡河设备的正常使用,依据《水文渡河设施设计与维修》有关要求,测站每年在汛前要对钢缆上油维护。以往测站职工给钢缆上油主要采用人工涂抹的方式,由于上油承载人员的设备主要是吊箱以及自制脚踏式悬挂车,所以上油人员多是高空作业,存在极大的危险性,而且人工涂抹速度慢,油层涂抹不均匀,上油历时长,劳动强度很大。为了减轻上油工作的劳动强度,提高上油效率和质量,一代一代水文人依据实际,研制了诸多上油设备,但多存在主体笨重、拆卸难、上油途中需要高空作业补充油料、靠机械原理上油效果不均匀等问题。为此,在利用现有注油喷嘴仪器的基础上,经过长期摸索,不断论证研究,终于设计并制造出一款能够解决以上问题的电动钢缆上油器(以下称上油器)。该上油器装卸便利、上油跨度大、油膜喷涂均匀、适合多种缆径上油操作,是目前国内最为先进的缆道上油设备。

1.工作原理

上油器由电动机、减速器、高压泵、钢缆加油器、高压软管、调压阀等6大部分组成,其工作原理主要是依靠电瓶对电动机供电,电动机带动减速器运转,减速器带动偏心轮,使提料杆做往复运动,在运动过程中将油脂吸入并产生高压输出到钢缆加油器,通过加油器均匀的将油脂涂抹到钢缆上。各个部分工作原理分别是:

1.1 高压泵的工作原理

高压泵由进油箱、上下缸盖、活塞、止回阀等组成,供电带动做往复运动时,油脂在缸筒产生高压,推动油脂进入高压软管。

1.2 钢缆加油器的工作原理

钢缆加油器的尺寸为:长300mm,外径90mm,由不同大小的加油口组成,可开合,在工作时先装满黄油卡在钢缆上和加油机软管连接就可加油。

1.3 高压软管的工作原理

高压软管是连接电动上油机和钢缆加油器的管路,由耐油橡胶制成,中间用钢丝编结加强,能承受30MPa(勿超过)。

1.4 储油车的工作原理

储油车由电动机、减速器、储油筒等组成,储油筒可以加12kg润滑油,储油筒内有压油装置,压油弹簧将压油橡胶杆紧压在油脂油压面上,使油脂产生压力,自流向高压泵进油箱以补充高压泵工作时抽走的油脂。

1.5 电瓶的工作原理

设计电瓶供电电压为48V,需4块,充满电后连续工作8h,输出电量500W。其工作原理如图1所示。

图1 电动钢缆上油器工作原理示意图

2.使用情况

该上油器自2011年4月研制出以来,在龙门镇水文站试运行,并针对上油跨度、上油效果、合乎维护规范上油最小历时等3个方面进行比测试验,试验结果如下:

2.1 储油筒装油量为12㎏,缆径为5~30mm时,满仓上油跨度为500~800m,由于可随时给下端储油筒实时注油,上油跨度可依据缆道长度延长,根据上油速度上限540m/h,电瓶可连续工作时间为8h,推算理想上油跨度为4320m。

2.2 上油器上油效果主要依靠出油口来限制,因此只需在上油前手动替换相应缆径出油口卡套,并将其用螺丝拧紧后,调节上油器运行速度,经测试无论速度快慢上油效果都能满足钢缆维护需要,但出于安全考虑,经反复试验将上油器最大速度限定在540m/h。

2.3 以500m跨度为例,上油器速度为最大的540m/h,上油最小历时约为56min;而同样跨度人工上油则需要近2个多小时,相比效率提高了一倍以上。

3.主要优点

3.1 此次研制的上油器采取涂加油设备与储油设备分离设计,且前端加油器设计小巧、份量轻,拆卸极其简便,后端储油筒设计合理,可在不中断上油工作同时,随时补充油料。

3.2 改变以往依靠弹簧等机械产生压力涂抹上油方式,依靠高压泵产生高压推动油料至加油器涂抹上油,持续均匀。

3.3 上油器的加油限量装置可依据情况进行手动调节,不管钢缆直径多大全能应用,只要是按技术档案国标规定的钢缆直径,事先在上油前将装置调节好即可。

3.4 由于储油筒在钢缆下端吊箱上,填充油料不需要高空作业,减轻了劳动强度和操作风险性。

4.存在问题及解决方法

4.1 存在问题

该上油器经过龙门镇水文站试运行,存在的问题逐渐显现出来。上油器虽满足了大跨度上油需要,但因需电瓶供电,设计器体尺寸较大,且采用的是钢质材料,上油器总重较重,将上油器后端运送上吊箱操作较为困难。没有自带动力装置,上油器前端加油器在钢缆上移动需要依靠外力牵引,虽可依靠循环索行车架动力装置带动,但远端存在无法触及的弊端。

4.2 解决方法

首先改变现有上油器器体所使用的钢质材料,选用质轻耐磨的材料,如玻璃钢、PVC硬质塑料等,对受力较大的部位仍使用钢质材料,使上油器整体重量减轻近一半,方便上缆操作。改变后端上油器供电方式,可直接接入吊箱供电系统,去除供电电瓶,对储油筒减小容积,整体缩小后端体积,方便上下吊箱。对于动力部分,考虑设计制造无线遥控动力装置,依据上油要求和经济方面考虑,选用相应功率的电动机,依靠充电锂电池做为动力源,远程控制牵引或推动加油器在钢缆上完成有效上油操作。

5.结语

上油器在龙门镇水文站试运行以来,使缆道上油操作简单、方便、快捷,大大提升了安全系数,减轻了劳动强度,缩短了上油历时,提高了工作效率和质量,为防汛备汛、渡河设备正常安全使用提供了有力的保障。

[1]袁东良,任志远,谷源泽,马永来.水文渡河设施设计与维修(第1版).郑州:黄河水利出版社,2000.

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