摇头式移动打夯机的试制

2012-09-28 01:33涛,励
地质装备 2012年2期
关键词:牵引力摇臂减速器

张 涛,励 峰

(宁波浙东地质器材制造有限责任公司,浙江 宁波315012)

1 概述

轨道交通勘察多数在城市道路中进行,施工完毕后开挖处需要填土夯实。单纯依靠人工往往费时费力,而且很难达到要求,如制造能摇头,又便于移动的柴油机动力打夯机,则解决了以上难题,一次定位便能将一处1.5m见方的开挖孔夯实,效率高,又节约人工。

本文介绍了摇头式移动打夯机的设计与制作过程,即利用摇头式升降机的机架,在其上安装柴油机,动力输出通过减速器、离合器传递给卷扬机,操作卷扬机可实现锤体提升、自由落体运动,达到夯土的目的,再配置一辆手拉车,可实现快速方便移位。

2 结构特点

该打夯机的结构布局如图1所示,底座7和立柱16、摇臂5、摇臂立杆14、摇臂座15、法兰13、前后滑轮6、4均为原摇头式升降机构件,立柱、摇臂组件布置在底座的前端。在此基础上,我们制作了支架3,并在其上布置了柴油机20、离合器1以及减速器10以及XY-1钻机的卷扬机2,放置于底座的后端。离合器为自制的牙嵌式离合器。

摇臂座15内安装有平面轴承,能保证摇臂立杆14随意转动。

为了便于移动,我们将XY-1型钻机的手拉车进行了加宽处理,并在底座中插入两根管子做杠杆,这样,只需一人即可轻松移动。图2为手拉车结构示意图。

图1

3 参数计算

3.1 动力选择

实际使用中,需要举起一个重120kg的锤体做自由落体运动夯土,起吊高度约为2.5m,暂定为最小功率的水冷系统N175柴油机,功率4.85kW,转速2600r/min。

图2

3.2 减速比选择

根据使用要求,结合工作效率,初步确定锤体提升到2.5m高度所花时间控制在4秒内比较合适,故:

式中:v——锤体提升速度,m/s;

h——锤体提升高度,m;

t——提升所用时间,暂定为4s;

式中:nB1B——卷扬机转速,r/min;

D——卷扬机卷筒直径,等于0.15m;

式中:δ——减速比;

nB2B——柴油机转速,等于2600r/min;

注:减速器与柴油机皮带轮取同一尺寸。

综合式(1)、(2)、(3),得出:

δ=32.67

故选择市面上减速比为30∶1的减速器。

3.3 牵引力验证

式中:F——卷扬机牵引力,N;

P——柴油机功率,W;

v——锤体提升速度,m/s。

式中:D——卷扬机卷筒直径,等于0.15m;

nB1B——卷扬机转速,r/min。

式中:nB2B——柴油机转速,等于2600r/min;

δ——减速比,等于30∶1。

将式(5)、(6)代入式(4),得出

牵引力F=7125N,远大于mg=120×9.8=1176N,故N175柴油机动力足够。

此处未考虑柴油机、皮带轮、减速器等的效率。

4 使用效果及结论

该打夯机目前已在轨道交通勘察中使用,效果良好,有效解决了原先人工夯土夯不实的问题,且大大减轻了劳动强度(两人即可协同作业),又保证了填土回填的质量,减少修复后再沉降现象的发生。图3即为工作中的打夯机。在使用中需要注意,辅助人员控制摇臂要集中精神,避免被锤体所伤。

图3

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