D006型催化剂在MTBE装置的应用

2013-08-15 06:22于爱军
化工管理 2013年1期
关键词:异丁烯床层使用寿命

文/于爱军 马 超

中海石油中捷石化有限公司MTBE装置最初采用两反三塔工艺,年生产能力为15kt,于2003年8月一次投料试车成功。随着本厂上游装置处理量的不断增加,装置的生产能力已不能满足正常生产要求,因此在2007年,对原装置进行了扩建改造,主要改造项目包括:新增两台反应器;利旧原气体分流装置丙烯塔,改造为催化蒸馏塔;对萃取塔内部填料进行了改造。扩建后年生产能力达到35kt。

此次扩建以后,该装置的4个反应器全部使用D006型醚化树脂催化剂(散装剂);催化蒸馏塔反应段使用D006型醚化催化蒸馏元件(即D006型捆包剂)。经过实际生产检验,在正常工艺操作下,该催化剂的各项指标均能够满足装置生产需要,产品质量合格。并且通过车间在实际操作中采取的各项保护措施,使该催化剂的使用寿命有了一定的延长。

一、装置概况及工艺原理

1.装置建设性质

满足全厂生产高辛烷值汽油调和的要求,并且其剩余的未反应C4,是下游甲乙酮装置的原料。

2.装置工艺流程简介

从气体分馏装置产出的混合C4馏分与外购甲醇混合后,先进入三台并联的预反应器,然后再进入主反应器进行反应,反应后的物料进入催化蒸馏塔进行进一步的深化反应与分离。催化蒸馏塔底出为 MTBE 产品;反应剩余甲醇与未反应C4形成的共沸物从催化蒸馏塔顶馏出,进入萃取塔,用除盐水进行萃取,未反应C4从塔顶馏出送出装置,塔底的含水甲醇送往甲醇回收塔进行甲醇的回收操作,同时甲醇回收塔底的萃取水循环使用。详见图1。

图1 MTBE工艺流程简图

1—C4原料罐;2—预反应器1;3—预反应器2;4—预反应器3;5—主反应器;6—催化蒸馏塔回流罐;7—催化蒸馏塔;8—未反应C4罐;9—萃取塔;10—回收塔回流罐;11—甲醇回收塔

二、 原料及产品工艺指标

1.C4馏分原料指标(见表1)

表1 上游气分装置产出的C4馏分组成

2.外购甲醇指标(见表2)

3.MTBE产品指标(见表3)

表3 MTBE产品组成

三、主要操作参数(见表4)

表4 主要操作参数

四、催化剂的主要质量指标(见表5)

表5 D006型催化剂的质量指标

五、催化剂在装置的使用情况

1.D006散装剂

现各反应器中使用的D006型催化剂是2009年10月份更换并投用;上一个使用周期为2007年11月~2009年10月,使用时间将近两年。通过这一个多周期的实际应用,综合评定该催化剂的活性较高,选择性较好,并且性能比较稳定,在工艺控制平稳的情况下,使用周期较长(使用数据见表6)。

表6 2007~2010年反应器催化剂使用数据

2.D006捆包剂在催化蒸馏塔的使用情况

现在催化蒸馏塔使用的D006捆包剂是自2007年11月更换并投用(使用数据见表7)。

表7 2007~2010年催化蒸馏塔催化剂使用数据

六、延长催化剂使用寿命的保护措施

1.D006散装剂

该催化剂在装置实际应用的第一个周期为07年11月~09年10月,将近两年时间。从表6的数据可以看出,虽然到09年5月份以后,其活性有所降低,但是仍能够满足装置生产工艺的要求,使用周期比以往要长很多。现将车间实施的延长其使用寿命的保护措施汇总如下。

(1)严格控制反应床层温度,按照催化剂投用初期活性较高的特性,在反应器温度控制方面,实行线性递增、灵活掌握的控制方式。随着催化剂活性的减弱适当提高反应温度,在保证异丁烯转化率的前提下,将反应床层温度尽量控制在较低的范围内。

(2)严格控制进料醇烯比,如果醇烯比过小会造成部分异丁烯自聚。该过程会放出大量反应热容易使反应床层超温,导致D006树脂催化剂上所带的磺酸基团脱落,从而导致催化剂活性下降。并且生成的低聚物还会堵塞催化剂空穴通道,阻碍反应物料顺利进入,从而影响醚化反应的进行。因此在实际操作中,要求醇烯比不低于1.05。

(3)严格控制C4原料中的水含量,因为水可以与异丁烯发生副反应生成叔丁醇,并且水里面往往含有较多的金属阳离子影响催化剂的使用寿命。系统中水的来源主要有如下原因:C4原料带水、甲醇原料带水以及甲醇的缩合反应生成水。针对以上因素,车间制定了三项措施:一是定时对C4原料罐进行切水操作,并且实时监控C4原料中的水含量,一旦超标,及时联系上游气体分馏装置查找原因,进行调整。二是严格要求外购甲醇与装置回收甲醇的纯度,必须达到99.5%以上。三是由于装置的C4原料由气体分馏装置直供,其中的异丁烯含量波动比较频繁,所以需要及时化验分析并调整醇烯比,避免出现醇烯比过高而造成剩余甲醇较多,副反应增加的现象。

(4)联系上游气体分馏装置,严格控制原料中C5以上组分的含量,因为C5以上的组分含量过高,也会堵塞催化剂的空穴通道,从而使催化剂失去活性。

2.D006捆包剂

从表7的数据可以看出,催化蒸馏塔使用的D006型捆包催化剂虽然已经使用将近3年时间,但是在反应床层温度控制在57~59℃之间的操作条件下,仍能满足装置的工艺要求。因为该催化剂的成本较高,并且装填与拆卸操作都比较复杂,所以车间对其制定了一系列的保护措施,从而尽量延长其使用寿命,减少更换频次,具体如下。

(1)与催化剂生产厂家沟通、协调,共同制定科学合理的装填方法与装填数量,并且对整个装填过程全程监控,保证装填质量,防止因捆包破损影响产品质量和催化剂的正常使用。

(2)尽量降低反应器的出口异丁烯含量,从而减轻该催化剂的负荷。一般情况下,反应器的出口异丁烯含量都保持在1%以下。

(3)稳定催化蒸馏塔的顶压、底温、灵敏点等重要控制点,防止系统出现大幅度的波动,从而使床层的温度过高,造成D006树脂催化剂上所带的磺酸基团脱落。床层温度严格控制在62℃以下。

七、结论

(1)通过车间制定的一系列的保护措施,能够适当延长D006型催化剂的使用寿命,从而为装置节约一定的助剂成本。

(2)反应器装填的D006型散装催化剂和催化蒸馏塔装填的D006型捆包催化剂均能够满足装置的正常生产、工艺要求。

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