再生器二级旋风分离器料腿断裂原因分析及修复

2013-10-21 11:54慕希豹
中国设备工程 2013年1期
关键词:氩弧焊渗碳敏化

慕希豹

(中国石油天然气股份有限公司庆阳石化分公司,甘肃 西峰 745002)

某炼油厂60万t/年催化裂化装置二级旋风分离器于2004年11月投入使用,2009年5月大修时发现8#、11#、12#三根料腿出现完全断裂现象,修复后投入运行。其技术参数如下。

(1)介质:空气、一氧化碳、二氧化碳、催化剂(主要成分为氧化铝)。

(2)操作温度:680~730℃。

(3)操作压力:0.22MPa。

(4)材质:0Cr18Ni9。

(5)断裂管具体位置见图1。

图1

一、断裂原因分析

1.外观检查

断裂料腿无变形,壁厚无减薄,内外表面无金属光泽,呈褐色;料腿环向断裂,断面呈高温氧化色,多源起裂特征,断面有起伏,局部平齐。

2.壁厚测定(表1)

表1

3.化学成分、力学性能及硬度分析

(1)料腿材料0Cr18Ni9,成分符合GB/T14976标准。

(2)料腿力学性能试验表明,材料强度符合标准,延伸率有所下降。

(3)料腿经历高温运行表面存在氧化腐蚀和渗碳损伤,同时存在敏化现象。

3.1.4 加样回收率 精密称取注射用硫酸核糖霉素样品(批号13170416,硫酸盐含量24.3%),用水溶解并稀释成含硫酸核糖霉素4 mg·mL-1的供试品储备液。取“2.4.1”项下硫酸滴定液,加水稀释至1mg·mL-1作为对照品储备液。取供试品储备液1 mL至20 mL量瓶中,平行配制9份,每3份加入对照品储备液 0.8、1.0、1.2 mL,加水定容。按“2.1”项下方法进行检测,结果显示,高、中、低浓度回收率在99.9%~101.9%,均值为 101.1%,RSD 为 1.6%(n=9)。方法准确性较好,结果见表1。

(4)料腿环向脆性断裂,起裂均位于料腿外部拉筋焊接部位,断裂与局部应力集中和材料高温敏化有关。

二、结果分析

(1)料腿材料表面存在氧化、脱碳、渗碳,以及氧化裂纹。

(2)料腿基体组织已发生变化,晶界有铁素体析出,晶内和晶界有第二相析出,并存在敏化倾向。

三、料腿断裂原因

(1)长期高温运行损伤内外表面(氧化、脱碳、渗碳)。

(2)长期高温运行料腿基体组织变化,存在敏化倾向。

(3)料腿上部损伤程度较下部严重,外部较内部严重。

(4)料腿断裂是局部应力较大引起的脆性断裂。

四、修复方案

1.损坏接管去除

将设备原有接管从断裂处去除。

2.坡口制备

(2)新配接管。

将新配接管采用机加工方式加工出图3所示焊接坡口。

钝边尺寸需与原相配接管端口坡口钝边测绘尺寸一致。

图2 原有接管端口坡口示意图

3.预处理

(1)设备原有接管处理。将设备原有接管内外表面包括坡口表面(打磨尺寸见图4)采用角向磨光机打磨至露出金属光泽,并用着色检测(PT)检查,确认无缺陷后,再用丙酮清洗。

图3 新配接管端口坡口示意图

图4 原有接管坡口内外表面清理示意图

(2)新配接管处理。将焊接坡口及内外表面距焊接坡口端面10mm处污物清理干净,并用丙酮擦拭两遍。

4.装配

新配接管与设备原有接管按原图纸技术要求进行装配。

5.焊接

(1)焊接方法:手工钨极氩弧焊打底+焊条电弧焊盖面。

(2)焊接材料:氩弧焊焊接308、焊条A132或347。

(3)电源及极性:氩弧焊直流正接、焊条弧焊直流反接。

(4)焊接位置:横焊。

(5)焊接工艺。将装配好的接管采用手工钨极氩弧焊打底(2~3层),焊条电弧焊盖面进行焊接,焊接参数见表1。

表1 焊接参数

6.检测

对焊缝进行100%射线(RT)及焊缝外表面100%着色(PT)检测,检测标准按设备图纸技术条件和《锅炉压力容器焊工考试规程》和JB4730-2005《承压设备无损检测》进行,全部合格。

五、结语

此修复方法的难点在新管与旧管的焊接上,必须按上述方案对过程进行严格控制,同时也更换了料腿与料腿之间的固定连接方式。采用此方案修复后,有效地保证了催化裂化装置的安全平稳运行,取得了较好的效果。

猜你喜欢
氩弧焊渗碳敏化
穴位敏化柔性辅助检测传感器的研发
冠心病穴位敏化现象与规律探讨
近5年敏化态与非敏化态关元穴临床主治规律的文献计量学分析
锆合金表面激光渗碳层耐磨性能研究
渗碳工艺的中国专利分析
铜的硫化物对电极在量子点敏化太阳能电池中的应用
薄壁不锈钢管接头自动氩弧焊接的研究
20#钢管水平固定障碍氩弧焊单面焊双面成形焊接技术
基于钨极氩弧焊的增材制造成型的影响因素
甲烷还原氧化球团过程中的渗碳行为