燃气轮机动力涡轮热负荷机械运转试验方法

2014-02-28 01:42张三多刘京春王兆丰
燃气涡轮试验与研究 2014年4期
关键词:滑油燃气轮机试车

张三多,刘京春,王兆丰

(西安航空发动机(集团)有限公司,陕西西安710021)

燃气轮机动力涡轮热负荷机械运转试验方法

张三多,刘京春,王兆丰

(西安航空发动机(集团)有限公司,陕西西安710021)

阐述了利用工厂动力设备,在非专用试验车台上,进行兆瓦级大功率工业燃气轮机动力涡轮工厂检验性试车的方法。采用空气管路连接动力涡轮进气口与排气口,构成密闭闭环回路,利用电动机驱动动力涡轮运转,涡轮叶片搅动空气使其升温,实现了热态空负荷机械运转的试验状态,达到了在额定工作转速下进行机械磨合运转试验,和在一定温度下对动力涡轮进行热态检验试验的目的。本方法对其他型号动力涡轮试车具有重要参考价值。

工业燃气轮机;动力涡轮;机械运转;热态试车;空负荷试验

1 引言

工业燃气轮机机组制造中,检验性试车必不可少[1,2]。燃气轮机主机都在专用试车台上进行,但专用试车台投资大、建设周期长,对试制型号或无批量型号的动力涡轮来说,建设专用车台不可取。风机生产厂商,为了试验压缩机等设备,建有大功率、可调速的拖转试验台,若能充分利用这些现有设备,做些小改动、小配套,实现兆瓦级大功率工业燃气轮机的动力涡轮工厂检验性试车,不失为一种经济、有效的方法。本研究在已有驱动装置(异步电机、液力耦合器、增速箱等)的基础上,通过调整液力耦合器的耦合度来调整动力涡轮的试验转速,在动力涡轮上通过空气管路连接,构成密闭回路闭环,用电动机驱动动力涡轮运转,从而实现热态空负荷机械运转试验。

2 试验目的与要求

本试验为闭式热态空负荷机械运转试验,是工厂检验性试车。试验目的为:①对动力涡轮进行工作转速下的机械磨合运转试验;②对动力涡轮进行机械振动监测,了解其振动特性(由于计算无法确定实际机匣的支撑刚度[3],临界转速只能通过试验获得);③测量轴承腔的润滑油进油温度、进油压力、回油温度、回油压力、滑油流量,检测与掌握滑油系统的工作情况;④测量并记录封严压缩空气的温度、压力;⑤检查转速传感器的工作情况;⑥在一定温度下对动力涡轮进行热态检验,检验各密封点的封严效果、转动件与静子件间的间隙和配合,及壳体热膨胀状态;⑦检验动力涡轮的制造和装配质量。

试验对象为某兆瓦级高转速工业燃气轮机的双级动力涡轮。输出轴带半联轴器,与试车台增速箱输出端匹配。

3 试验方法

采用拖转试验[4]方式进行试验:将动力涡轮排气蜗壳出口到动力涡轮进口通过空气管路连接,构成密闭回路闭环系统,使空气在密闭回路中不断循环,达到预定的出口温度(150~450℃);在动力涡轮进口处设节流阀,通过空气调节,使动力涡轮接近无负荷运转。

用电动机驱动动力涡轮进行磨合运转,从动力涡轮气流入口顺气流看转动方向为顺时针方向。与动力涡轮工作方向相同,通过监测动力涡轮的转速、振动和轴承腔的润滑油参数,来确认动力涡轮的机械运转性能。图1为动力涡轮出口到进口空气管路连接示意图。

图1 动力涡轮出口到进口空气管路连接示意图Fig.1 Air line connects the power turbine inlet with its outlet

4 试验设备

根据试验要求及现场条件,本试验系统设备由驱动装置、润滑油系统、空气密封供气系统、电控显示与测量系统和空气循环系统组成。

4.1 驱动装置

驱动装置由异步电机、液力耦合器、增速箱等组成,通过调整液力耦合器的耦合度来调整动力涡轮的试验转速。动力输入方式为通过联轴器连接动力涡轮轴与增速器输出轴。

4.2 润滑油系统

润滑油系统采用与试验台共用的润滑油站。动力涡轮拖转试验采用增压供油方法,供油系统原理见图2。供油系统由圆弧齿轮泵、溢流阀、调节阀、过滤器、流量计、压力传感器和温度传感器组成,用于监控进入涡轮滑油系统的供油压力、温度,同时为供油系统压力调整提供依据。

图2 滑油供回油系统原理图Fig.2 Lubricating oil system

拖转试验采用强制回油系统,由单螺杆泵(配变频电机)、调节阀、检流计、压力传感器和温度传感器组成。回油系统的出口直接接入试验台回油管口。

4.3 空气密封供气系统

空气供气系统是将压缩空气除水、过滤后,以规定压力和流量供入动力涡轮进气口,用于气封密封。气封系统由气水分离器、过滤器、减压阀和压力传感器等组成。气源由试验台厂房压缩空气提供,接入气封系统后,压缩空气经减压阀调至试验所需压力。

4.4 电气控制显示与试验参数测量系统

电气控制系统中的电源,主要是对电控柜、驱动供回油泵的电机、显示仪表及特种测试仪器仪表供电。采用耐油动力电缆从试验站电力配电柜内的电源母线上取电。

电控柜上设置供、回油泵电机启停控制按钮和电机运行状态指示灯,系统具有短路、过载保护功能。为满足试验过程中对回油泵流量调节的需要,采用变频器实现对回油泵电机的变频调速,并在电控柜上设置回油泵转速调节旋钮,实现回油泵转速在一定范围内可调。

电控柜上安装有工艺系统测量传感器的二次仪表,及动力涡轮转速、振动等参数的测量系统,可对动力涡轮拖转试验过程中工艺系统实时的压力、温度、流量及动力涡轮的转速和振动等参数进行监测。

在动力涡轮排气蜗壳、支承部位安装有位移测量表,以测定动力涡轮变形量,有助于分析机匣的热膨胀情况。

4.5 空气循环系统

空气循环系统是将动力涡轮排气口与进气口连接,形成空气的自循环。其由过渡段、金属波纹管、蜗壳进口堵盖、手动闸阀、压力传感器和温度传感器组成。手动闸阀用于补充进气,金属波纹管用来补偿管路在水平和竖直方向的位移量,温度传感器和压力传感器用于检测空气温度和压力,滤网用于防止外界杂质吸入涡轮内部。

5 试验内容

燃气轮机动力涡轮拖转试验按试验大纲要求[5]进行,试验程序如下:

(1)手动盘车,检查动力涡轮内部有无杂音等现象。

(2)向动力涡轮供封严压缩空气,起动滑油系统(先启动回油泵,再启动供油泵),把动力涡轮缓慢加速到1 000 r/min,监视滑油泄漏情况,记录其转速、振动值和滑油温度。

(3)以小于600 r/min的加速率把动力涡轮转速增至2 500 r/min,记录转速值、振动值和滑油温度,期间观察滑油系统有无泄漏。

(4)以小于600 r/min的加速率将动力涡轮转速增至(4 500±50)r/min,记录转速、振动值和滑油温度,期间观察振动情况,记录峰值振幅和相应的动力涡轮转速。检查机壳温度,并将机壳表面温度的温升率控制在150℃/h。在此过程中,测定第一临界转速值。

(5)以小于600 r/min的加速率进行爬台阶试验,转速每升高500停5 min,记录转速、振动值和滑油温度,期间观察振动情况,记录峰值振幅和相应的动力涡轮转速。

(6)将动力涡轮转速加速到工作转速,稳定10 min,记录数据。

(7)以小于600 r/min的减速率将动力涡轮转速减至2 500 r/min,缓慢打开进气管线调节阀放气以调节气体温度,机壳表面温度的温降率控制在150℃/h。记录数据,检查滑油箱油位变化情况和滑油是否泄漏。

(8)将动力涡轮转速减至1 000 r/min,稳定运转至机壳表面温度降至150℃以下时停车。

(9)停车过程中,听检有无杂音。

(10)目视检查滑油管路;检查金属屑信号器;脱开检测仪表并封住各测试口;当转速为零后,润滑和封严系统应继续工作,并每隔5 min手动盘车180°,当滑油排油口温度在30~35℃,机壳表面温度下降至50℃以下时,才能脱开供油、供气接口。

6 试验结果分析

(1)按照此闭式热状态空负荷机械运转试验方法,对该兆瓦级大功率工业燃气轮机的动力涡轮进行工厂检验性试车,试车过程正常,达到了试验目的。停机后检查盘车正常、无杂音,外部可视部件无损伤、无泄漏,螺栓无松动,用内窥镜检查未发现任何异常情况。

在检查开车和正式试验两次试车过程中,都测到了第一临界转速。根据过渡态振动变化趋势监测情况判断,该机组临界转速为4 000 r/min。因为在通过该转速区域时,轴承箱体水平测点(机匣内部)振动值迅速增加,在偏离该转速区域时振动值迅速下降。与计算值相差10%。

(2)动力涡轮转子直径较大,特别是多级涡轮,拖转试验过程中温升很快,在高转速下应减少停留时间,以利控制循环空气温度。

(3)试验过程为密闭式循环,不同于工作状态,滑油供油量、封严空气流量和压力不能完全模拟工作状态,必须现场掌控封严空气与滑油腔压力,防止滑油窜入高温区而引起燃烧。

7 结论

燃气轮机动力涡轮热态闭式循环机械运转试验在国内尚属首次,属于开拓创新性试验研究,本试验为燃气轮机动力涡轮工厂试车摸索出一条新路。

本次燃气轮机动力涡轮拖转试验,机械磨合运转正常,滑油系统工作正常,测定了第一临界转速,整个试验过程中机械振动满足设计要求。拖转试车完成了动力涡轮在工作转速范围内的试验内容,实现了对动力涡轮的机械运转性能及装配质量初步检查的基本要求,达到了试验目的,解决了动力涡轮工厂检验性试车问题。

[1]HG/T 3650-1999,烟气轮机技术条件[S].

[2]API Std 616-1998,用于石油、化工、燃气工业的燃气轮机[S].

[3]某型燃驱压缩机组动力涡轮转子临界转速计算报告[R].四川成都:中国燃气涡轮研究院,2012.

[4]吴爱中.动力涡轮在外力拖转下的工况分析[J].汽轮机技术,2004,46(5):359—362.

[5]某首台燃气轮机动力涡轮拖转试验大纲[R].西安:西安航空动力股份有限公司,2013.

Thermal-Load Mechanic Running Test of Power Turbine

ZHANG San-duo,LIU Jin-chun,WANG Zao-feng
(AVIC Xi’an Aero-Engine(Group)Corporation Ltd.,Xi’an 710021,China)

A rig test method was illustrated for the power turbine of the high-power industrial gas turbine of MWs order on unspecialized test rig using plant power facility.An air line was used to connect the power turbine inlet with its outlet to construct a closed circuit loop,using electric motor to drive the power turbine, with the turbine blades stirring air to heat the air.In this way,a closed circuit cycle was constructed through air-line connection and the power turbine was driven by electric motor.The power turbine was given me⁃chanic grounding-in test at normal operation speed and thermal test verification by heating air,making a mechanic running test of thermal state and void load.The study is of great importance of reference for the test of other types of power turbines.

industrial gas turbine;power turbine;mechanic running;thermal state test;void load test

文献标识码:A

:1672-2620(2014)04-0048-03

2014-03-10;

:2014-08-14

张三多(1956-),男,四川德阳人,高级工程师,型号副总设计师,主要从事航空发动机设计和工业燃气轮机设计工作。

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