浅谈如何降低铜电解残极率

2014-08-13 11:02
河南科技 2014年6期
关键词:阴极铜阳极板耳部

王 刚

(巴彦淖尔西部铜材有限公司,内蒙古 巴彦淖尔 015000)

将火法精炼浇铸的阳极板当做阳极,用稳定性极强的不锈钢板或者种板系统生产的始极片,当做阴极,相互交替的排列于电解槽中,以CuSO4和H2SO4的水溶液为电解液,在直流电的作用下,正极上的铜会失去两个电子,变为负二价铜离子,但是仍存在不能溶解的一些金属(如:金、硒、碲等),它们沉落在电解槽的下部,成为阳极泥。在这种液体状态下,在负极上首先分离出来的是负二价铜离子,而其他电位较负的非贵金属,无法在阴极上析出,只能继续存在于电解液当中,在每隔一段时间的溶液净化时剔除掉。如上文所述的操作,正是应用较为广泛的电解精炼铜工艺。电铜,便是在这种工艺中所得到的纯度极高的铜。

所谓铜的电解残极率,是指在Cu电解精炼的过程中,阳极电解生产终了时的残余部分(即:产出的残阳极)与入槽阳极的重量百分比。残极率以月为考核单位,残极率的计算见下面公式:

就国内的现状来说,相关铜电解公司的残极率大多限定在百分之十四至百分之二十之间。在铜的冶炼生产的过程中,电解精炼产出的残极大部分都重返火法精炼的步骤,再次熔合成新的阳极。

为了实现低成本、高效益的目标,多数铜电解企业基于阴极铜出产量较为有限的状况,努力使重新进行火法精炼工序的残极数量变少,使返炼的资金费用和金属折损方面的数量也变少,且尽可能避免货存积压。如果想要达到阴极铜生产的高质量,就需要通过较高的残极率,来保证残极板的面积足够大,相应的使下一个电解循环中残极板上的电流密度变小,从而提高阴极铜质量。此外,残极板上电流密度减小的另一个优点是降低了槽电压,也减少了铜电解的直流电消耗,有助实现降低成本的目的。

1 改造阳极模

所谓阳极模,是在铜的火法精炼厂铸造阳极板时所需的设备之一。设计不合理的阳极模,多出现裂纹、变形等问题,报废频繁,不能较长使用,既影响效率,还加大成本。经过科学改造的阳极模,质量会有很大提升,平均寿命会增加3到6倍。阳极模的生产制造,直接影响它浇铸的阳极板的生产和使用,极为关键。

(1)阳极板的耳部具有吊挂阳极板,并保持系统有稳定的过电位,它的重量在电解过程中总体上没有明显变化。在以前的设计中,阳极板耳部与板面厚度一致,对残极率的降低无益。一些公司企业精于探索,从各个角度出发,多次对阳极模施行改造。改造后的阳极模,耳部变的精巧,侧面斜度也进行了调整,使耳部厚度比板面厚度减少3-5mm。无论从理论还是实践角度来说,都是可以降低残极率的。

(2)阳极模的总体状况也需要改善。如果将模具顶部的板孔铸作技术改为一次性铸孔工艺,在使用过程中顶板孔周边部分的稳固性会明显增加,从而有效避免阳极模的过量损耗,节省机加工费用,缩减了不必要的成本。

(3)在细节方面,如果坚持在阳极板铸造前在浇铸面上涂洒BaSO4溶液,就有利于浇铸后的阳极板依附性减弱,进而在分离时保护好阳极板,避免形变,有助于电解操作。

2 对铜电解操作和阴极进行改进

(1)通过对铜电解的阴极板面积进行加长,使得阴极变形的难度减小。为了避免阴极发生弯曲,多数企业使用阴极机组进行始极片的生产。将母板在槽时间延长原来的三分之一,从而使其厚度增加近一倍。

(2)在阴极下半期,阴极吊耳大处多会发生断裂。这种现象的发生,并不是质量不过关,而是阴极重量偏大的缘故。通过研究及生产实践表明,效果显著的避免阳极耳部液面处损坏、降低残极率的对策,即是调整电解槽内的液面高度。为了避免吊耳断裂,需要在适度的情况下,把电解槽内的电解液高度提高两到三厘米,增加阴极吊耳处的厚度。

(3)阳极板的分板环节需要进一步严格化,对造型、薄厚不合格的产品进行单独堆放;且要按照阳极板的重量进行分组,分出的每一类阳极板之间的重量数差应小于十千克,并依照不同的重量值分别放入槽里。

(4)半溶阳极挑选环节应该进一步严格化。在工作中要学会转变思路,分类排列半溶阳极,把其中能重新使用较长时间的再次入槽,以起到降低残极率的作用。

(5)电解液温度的提高,有利于电解生产。因为这样能够减弱阳极的钝化,虽然温度升高,蒸汽消耗会有所增加,但总体是有利的。

(6)电解工序的稳定,需要多种条件促成,例如恒定电解液的成分、温度,保持电流强度、添加剂加入量等均衡的操作技术等,多方面都是有关的。

(7)减少检修次数,缩短停电时间。电解过程中尽可能减少非计划检修电解槽次数,缩短停电时间。每一次局部停电检修,都会缩短阳极的使用周期,检修次数越多,时间越长,阳极的实际使用周期越短,残极率自然就会升高。

3 结语

企业生产追求效益是实现其价值的途径,借助创新思维、突破陈旧习惯,科学合理改进技术手段、管理策略,才可以实现可持续发展、实现企业腾飞。本文以降成本、增效利为目标,对降低残极率的相关技术手段、问题进行了综合的分析和探讨,旨在与同仁们交流生产经验,促进共同发展。

[1]王举良,孙顶润,赵伟东.铜电解残极率升降对阴极铜加工费增减量的计算[J].冶金能源,2010,11(6):15-17.

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