测试求产管柱封隔器漏失原因及对策分析

2014-12-12 02:38齐璐刘西增陈龚王海兵黄玉平
化工管理 2014年29期
关键词:胶筒短节井次

齐璐 刘西增 陈龚 王海兵 黄玉平

(1.青海油田井下作业公司试油测试大队 青海海西 816400)

(2.青海油田井下作业公司设备管理部 青海海西 816400)

一、漏失统计

2 012年2月-2013年12月试油测试大队共使用封隔器进行测试求产278井次,其中漏失16井次,漏失率5.76%。漏失情况统计见下表:

从上表统计可以看出:

1.漏失大部分发生在51/2”套管的测试求产过程中,在该种套管中施工264井次,漏失16井次;其他类型套管测试求产18井次,漏失2井次,漏失率偏高;

2.51/2”套管的测试求产漏失率为6.06%,其中P-T封隔器漏失率为6.33%,RTTS封隔器漏失率为3.93%,P-T封隔器漏失率高于RTTS封隔器漏失率。

二、漏失原因分析

具体漏失情况及漏失原因见下表2、表3:

表2 、P-T封隔器测试求产时漏失情况及原因分析表:

龙1井1667.532010.11.10英东205井2013.8.2英东118井2013.5.62013.9.131744.80牛101井110.51781.83(下深)3431.93梁106井984.802013.3.22梁107井2013.5.262113.05梁108井扎205井2013.7.132014.3.21966.713260.93116.08座封时加压120.0 K N,封隔器胶筒完好,判断为路途遥远、路况差,运输途中端面密封件损坏,导致封隔器漏失。射孔振松封隔器?座封时加压80.0 K N,后抽汲时油管蜡堵,环空打压打开R D阀洗井。实际封隔器未漏失。座封时加压100.0 K N,后抽汲时油管蜡堵,解封洗井。实际封隔器未漏失。该井使用耐温120℃的封隔器密封件,座封时加压110.0 K N,起出后检查封隔器胶筒有碳化现象,部分位置失去弹性,导致封隔器缓慢漏失。正转管柱4圈,反复座封多次,管挂均不能座入采油树大四通内。因井浅管柱吨位不够,加压不够,不能顺利座封。座封时加压100.0 K N,起出后检查封隔器胶筒完好,判断为管柱漏失。座封时加压120.0 K N,起出后检查封隔器胶筒完好,判断为管柱漏失。该井使用耐温120℃的封隔器密封件,座封时加压140.0 K N,抽汲时环空轻微渗漏,起出后检查封隔器胶筒碳化严重。因胶筒耐温性能较差,井下温度较高、工作时间过长,胶筒完全失去弹性,导致封隔器缓慢漏失。

表3 、RTTS封隔器测试求产时漏失情况及原因分析表:

砂43井2013.6.241955.2070.8扎201井2013.3.83410.66116.5座封时加压110.0 K N,抽汲120小时后环空漏失,判断为抽汲使管柱蠕动,封隔器上窜,封隔器胶筒缓慢失效,导致封隔器漏失。该井使用耐温120℃的封隔器密封件,座封时加压120.0 k N,起出后检查封隔器胶皮变形严重。判断为井温过高引起胶皮变形,导致封隔器漏失。

从表2、表3漏失原因上看,造成近两年测试求产漏失的主要原因有:

1.因座封时封隔器座封吨位未达到设计吨位,封隔器胶筒未完全封隔密封环形空间,如切1617井、龙6井、牛101井、牛2井、鄂7井等4井次的漏失;

2.因管柱自重不够,座封时油管挂不能进入大四通油管头内,取消座封,环空漏失,如梁106井的漏失;

3.高温高压井测试求产时,因封隔器胶筒耐温性能较差,胶筒变形、变质,导致环空漏失,如牛101井、扎205井、扎201井等3井次的漏失;

4.因测试求产配套工具质量问题引起漏失,如龙1井、鄂7井、砂41井等3井次的漏失;

5.因原油在油管内结蜡严重,不能正常抽汲求产,被迫油套连通导致环空漏失,如:英东205井、英东118井等2井次的漏失;

6.因测试求产管柱密封不严导致的漏失,如梁107井、梁108井等2井次的漏失。

三、典型漏失案例分析

1.P-T封隔器由旁通道、密封元件和卡瓦总成三部分组成,座封时先上提管柱,再右旋管柱,在保持扭矩的同时,下放管柱加压,芯轴向下使端面密封与密封唇吻合而关闭旁通;继续加压,锥体下行使卡瓦胀开,卡瓦上的合金块棱角嵌入套管壁,使胶筒受力膨胀,密封油套环形空间。

RTTS封隔器由水力锚、封隔器胶筒和机械卡瓦三部分组成,座封时先上提管柱,再右旋管柱,在保持扭矩的同时,下放管柱加压,芯轴向下使锥体下行迫使卡瓦胀开,卡瓦上的合金块棱角嵌入套管壁,使胶筒受力膨胀,密封油套环形空间。

当座封吨位达不到设计要求时,胶筒虽受力膨胀,但不能完全密封油套环形空间,极易造成环空漏失。如2012年10月15日-25日进行的牛2井第Ⅰ层组试气施工:

牛2井第Ⅰ层组套管内径121.36 mm,施工井段1910.00-1920.00 m,采用A PR测-射联作工艺进行试气施工。具体施工过程如下:

10.15 4:00-13:00-15:00-16:00-16:03地面连接A PR测-射联作工具。下测射联作管柱至井深1955.70 m,加测试水垫850.13 m,液量2.57 m3。油管内磁定位校深。调整管柱至井深1920.50 m。正转管柱3圈,加压80.0 k N,封隔器座封,卡点1867.68 m。

拆简易钻台,装K Q-60/65型采油树上半部,接打压管线。用撬装泵一部,环空打压至0↑2.00 M Pa↓0,地面无震感。拆K Q-60/65型采油树上半部,装简易钻台及封井器。上提管柱悬重至240.0↓190.0 k N,封隔器解封。起出井内全部A PR测射联作管柱。重新组织、地面连接A PR测射联作工具。下测射联作管柱至井深2030.51m,加测试水垫849.16 m,液量2.56 m3。油管内磁定位校深。调整管柱至井深1920.50 m。正转管柱3圈,加压120.0 k N,封隔器座封,卡点1867.68 m。接打压管线。用撬装泵一部,环空打压至11.00 M Pa,地层测试一开井。环空打压至13.00 M Pa射孔点响,射后显示微弱。观察泡泡头,泡泡头显示微弱。-16:50-17:00-20:39-10.16 5:00-14:35-19:35-20:20-20:58-21:01-21:38-21:43-10.17 12:00-10.25 10:10抽汲排液求产,环空压力稳定为13.00 M Pa。

在内径为121.36 mm的套管内RTTS封隔器推荐座封吨位为110.0-130.0 k N。对比两次A PR测-射联作施工过程,该井第1次施工失败的直接原因是座封吨位仅为80.0 k N,封隔器胶筒未完全膨胀,不能密封环形空间,造成打不起压,不能正常进行A PR测试开井、射孔。间接原因是在进行测-射联作时现场技术人员不能正确处理射孔调整值、油管座封距、油管上节箍平面高度差、油管管挂长度与调整短节长度之间的关系,在座封时油管座封距偏少、座封吨位不够。需对现场技术人员开展测-射联作针对性培训,理清各方与调整短节的关系,保证座封一次成功。

2.在浅井测试求产过程中,容易发生油管挂不能座入大四通油管头内。如梁106井3月19日-26日进行的梁106井第Ⅴ层组试气施工:

梁106井套管内径121.36 mm,第Ⅴ层组设计试油井段823.00-829.00 m,采用负压射孔工艺进行试油施工。具体施工过程如下:

3.19 18:00-23:00-3.20 2:30-3:00-4:30-7:11-7:16地面连接射孔枪,下钻准备。限速下射孔管柱至井深827.09 m。磁定位-放射性校深。拆简易钻台、转换法兰及2 FZ 18-35型封井器。调整管柱至井深829.58 m。下井管柱最大外径114mm,最小内径46 mm,管柱悬重70.0 k N。管柱组合:管柱组合:Φ 102 mm枪尾×0.58 m+Φ 102 mm射孔枪×6.00 m+Φ 102 mm安全枪×0.20 m+Φ 95mm起爆器×0.25m+Φ 73 mm外加厚油管4根×38.33 m+Φ 95mm下旁通×0.20 m+Φ 102 mm减震器×2.19 m+Φ 114mmP-T封隔器×1.55m(下0.99 m/上0.56 m)+Φ 95mm上旁通×0.17 m+Φ 73 mm提升短节×0.56 m+Φ 73 mm外加厚油管2根×19.26 m+Φ 108 mm反阀×0.34m+Φ 73 mm外加厚油管2根×19.27 m+Φ 73 mm校深短节×2.04m+Φ 73 mm外加厚油管76根×731.71m+Φ 73 mm外加厚油管短节×1.85m+管挂×0.30 m+四补距×4.78 m=829.58 m。正转管柱4圈,反复座封多次无效。装K Q-105/65型采油树上半部,接放喷流程。连接打压管线,用400型撬装泵一部,加压12.00 M Pa射孔,射后显示强。

?

该井座封前调整完管柱全悬重70.0 k N,多次座封油管管不能座入油管头内,只能放弃负压射孔,使用常规射孔工艺。应在封隔器上加装钻铤,提高座封时加压吨位。如东坪9井2013年9月12日-17日进行的第Ⅱ层组试气施工:

东坪9井套管内径121.36 mm,第Ⅱ层组设计试油井段869.00-871.00 m,采用R D S测-射联作工艺进行试气施工。具体施工过程如下:

9.1222:00-9.13 7:00-10:30-11:50-12:40-13:00-13:21-17:00-9.17 24:00地面连接测射联作工具。限速下R D S测-射联作管柱至井深870.12 m。拆简易钻台及防喷器,油管内磁定位-放射性校深。调整管柱至井深871.30 m,下完管柱悬重120.0 k N,下井管柱最大外径152 mm,最小内径46 mm。正转管柱4圈,加压110.0 k N,封隔器坐封,卡点827.02 m。管柱组合:Φ 127 mm枪尾×0.30 m+SQ-127射孔枪×2.00 m+Φ 127 mm安全枪×0.20 m+Φ 95mm起爆器×0.25m+Φ 73 mm外加厚油管4根×38.38 m+Φ 89 mm下旁通×0.19 m+Φ 102 mm减震器×2.19 m+Φ 152 mmRTTS封隔器×1.52 m(下0.75m/上0.77 m)+Φ 89 mm上旁通×0.17 m+Φ 73 mm提升短节×0.68 m+Φ 73 mm外公×2 A 10变扣×0.29 m+Φ 89 mm钻挺4根×36.43 m+2 A 11×Φ 73 mm外母变扣×0.17 m+Φ 95mm电托×2.28 m+Φ 73 mm提升短节×0.72 m+Φ 99 mmR D S阀×1.99 m+Φ 73 mm提升短节×0.68 m+Φ 73 mm外公×2 A 10变扣×0.29 m+Φ 89 mm钻挺4根×36.39 m+2 A 11×Φ 73 mm外母变扣×0.17 m+Φ 73 mm外加厚油管2根×19.25m+Φ 108 mm断销式反循环阀×0.34m+Φ 73 mm提升短节×0.50 m+Φ 73 mm外加厚油管2根×19.16 m+Φ 73 mm校深短节×2.04m+Φ 73 mm外加厚油管73根×696.51m+Φ 73 mm外加厚油管调整短节3根×4.07 m+管挂×0.44m+油补距×3.70 m=871.30 m。安装K Q-105/65型采油树上半部分,连接抽汲流程,抽汲准备。抽汲掏空至井深500.00 m,抽出水1.51m3。用400型撬装泵一部,环空打压至12.00 M Pa,射孔点响,射后显示中,环空稳定。观察井口,泡泡头显示由中至无,环空稳定。抽汲排液求产,期间环空稳定。压井解封起钻。

该井在封隔器上共加装Φ 89 mm钻铤8根,调整完管柱全悬重120.0 k N,座封时钻铤载荷有效压缩封隔器,胶筒完全膨胀密封环形空间,R D S测-射联作期间,环空无漏失。

在浅井测试求产过程中,建议在封隔器上加装钻铤,以期有效压缩封隔器,使胶筒完全膨胀,保证测试求产成功率。

3.在高温高压井测试求产过程中,因封隔器胶筒耐温性能较差,胶筒变形、变质,导致环空漏失。如在扎201井第Ⅰ层组3452.00-3456.00 mR D S测-射联作过程中,地层温度达116.5℃,使用耐温120℃的封隔器密封件,封隔器胶筒在高温作用下变质,失去密封能力,起出后检查封隔器胶筒变形严重。又如在扎205井第Ⅱ层组3303.00-3313.00 m负压过程中,地层温度达116.08℃,使用耐温120℃的封隔器密封件,封隔器胶筒在高温作用下变质,失去密封能力,起出后检查封隔器胶筒变硬,完全失去弹性。

建议引进耐温为150℃、180℃的封隔器密封配件,在高温高压井测试求产过程中使用,提高此类井的测试求产成功率。

4.在复杂井眼测试求产下封隔器时,如斜井易偏磨和磨损封隔器胶筒、尾管悬挂井易在尾管悬挂器处划伤封隔器胶筒。如鄂7井完钻井深2650.00 m,外径244.5mm技术套管下至井深1348.88 m,下挂外径177.80 mm尾管,悬挂器位置1141.82 m。在井眼准备过程中,虽用G X-T 245、G X-T 178两种刮削器分别挂至设计井深,但井筒内毛刺仍将封隔器胶筒划伤,导致测试时漏失。

建议在井眼复杂条件下封隔器时,加装扶正器,以期减小对封隔器胶桶的磨损、偏磨和划伤。

四、总结及建议

1.对现场技术人员开展测-射联作针对性培训,理清测-射联作程序、各方数据与调整短节的关系,掌握复杂井况和井下工具时的方余计算公式和方法,保证座封一次成功;

2.在浅井测试求产时,建议在封隔器上加装钻铤,以期有效压缩封隔器,使胶筒完全膨胀,保证测试求产成功率。

3.建议引进耐温为150℃、180℃的封隔器密封配件,在高温高压井测试求产过程中使用,提高此类井的测试求产成功率。

4.建议在井眼复杂条件下封隔器时,加装扶正器,以期减小对封隔器胶桶的磨损、偏磨和划伤。

5.试油测试求产时,建设方往往未提供套管接箍位置、井斜、套管完好程度等相关数据,建议要求建设方提供相关数据,在座封时避开节箍位置,保证测试求产一次成功。

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