南沟门均质土坝降低填筑土料损耗的施工措施

2015-07-25 07:40宁军华
陕西水利 2015年6期
关键词:坝面土坝旋耕机

宁军华

(中国水电十五局第三工程公司 陕西 咸阳 712000)

1 工程简介

1.1 工程概况

南沟门水利枢纽工程位于延安市黄陵县境内葫芦河上。大坝为均质土坝,坝顶高程为852.0m,宽度为10m,最大坝高65m,坝顶总长504.43m。大坝上游边坡比1∶2.75和1∶3,在高程830m、812.5m处设宽2.0m马道;下游边坡坡比均为1∶2.5,在高程835m和818m处设宽2.0m的马道,土方填筑工程量为357万m3。

1.2 土料的性质

根据对土料场进行复查情况看,土料以粉粒(0.075mm~0.005mm)为主,其含量占71.5%~83.0%,其次是粘粒,含量最小为17.0%,最大值为28.5%,平均值为22.3%,符合规范中对均质土坝土料粘粒含量的要求;土料天然干密度最小1.21g/cm3,最大值1.61g/cm3,土料天然干密度平均值约为1.35g/cm3,土料天然干密度较小,较为疏松;土粒比重最小值为2.69,最大值为2.72,平均值为2.71;塑限含水率在14.0%~19.1%,平均值为17.0%,液限含水率在26.1%~34.7%,平均值为30.5%,塑性指数在10.8~16.8,平均值为13.5。填筑含水率应控制在最优含水率16.5%。料场土层各项技术质量指标基本符合《SL251-2000规程》对均质土坝土料的质量要求。为了保证坝体的填筑质量,大坝利用混合料进行填筑,也就是把土料经过掺合、拌和以后使其混合料的土质及含水率均达到一定程度的均匀。

2 土料料源及制备场地使用规划

根据土料场地形,土料场分为A、B两个区进行开采,A土料场面积为128038m2,高程▽820~▽890,平均开采深度为33m,土料储量430万m3。按储量与实际填筑量2∶1的关系计算,可填筑215万m3的工程量,满足▽818以下坝体填筑的要求(填筑量213万m3)。B土料场面积157287m2,土场高程▽890~▽980,土料平均开采深度为35m,土料储量534万m3。B料场的土料完全可满足▽818~▽852段坝体填筑的要求(填筑量144万m3)。

土料制备场布置三个,以1#制备场为主,2#、3#制备场为辅。2012年使用1#、3#制备场制备A料场土料167万m3,其中1#制备场制备127万m3,运距约850m,3#制备场制备40万m3,运距约1500m。2013年使用1#、2#制备场制备B料场土料208万m3,运距约1000m。2014年使用 1#、3# 制备场制备土料108万m3,其中大坝右岸▽852高程以上土料40万m3拉运至3#制备场,运距约1300m;B料场土料70万m3拉运至1#制备场,运距约1000m。

3 大坝填筑降低土料损耗的主要施工措施

3.1 采用磅秤计量制备土料,精确了计量。

在制备场合理位置布置了两台40t地磅,对制备土料进行称重,在开挖工作面不定期进行土料自然密度的测定,把重量划算成方,有效规避了采用仪器地形测量计算工程量误差的问题,为制备土料量的精确度提供了保证。

3.2 土料制备场基础硬化降低土料损耗。

利用大坝工程开挖的石渣提前对土料制备场地进行硬化,采用HP160推土机平整成里高外低成2%的坡度(便于排水),22T振动碾碾压密实后铺设40cm厚石渣硬化,HP160推土机整平、22T振动碾碾压密实。减少土料二次运输过程中的损失。土料顶部卸料过程中自卸汽车不再同一车辙碾压,减少对顶部土料的破坏。土料制备好后,顶部推2%的坡度,方便雨水及时排出。

3.3 采用合理的翻晒工艺处理雨后坝面的高含水土料

每年5月中旬至9月中旬是本地区的雨季,下雨量大,根据统计的情况看2012年累计下雨影响施工天数为56天,2013年累计下雨影响施工天数为112天,对均质土坝的上坝施工造成了很大影响。首先是对施工进度造成了严重影响,其次是经过雨水浸泡的土料,含水量过高后无法正常碾压处理,要么开挖弃掉,要么翻晒处理。如果弃掉的话将造成土料大量浪费,土料利用率也将降低,所以必须经过合理的翻晒施工工艺使含水量达到设计要求。采用旋耕机翻晒处理雨后坝面的高含水土料合格后再碾压上坝。本工程旋耕机选用1GQN-200KH框架式,最大旋耕深度可达29cm,能达到旋松翻晒的目的,根据检测统计的数据看土料含水超标深度基本在25cm以内(经过雨前碾压封面的土料),当然还建立在坝面采取了排水措施的前提下。翻晒工艺流程:1GQN-200KH框架式旋耕机旋松土层0.3m→在日照时间内每隔1h沿坝面纵、横方向各旋耕一遍→每次翻晒后定点测量土料含水率→土料含水率达到要求后,碾压取样。翻晒效果分析:在当时气温条件下(室外温度可达30℃),坝面1天翻晒10次以上,含水率可达合格。翻晒区域按照同期大坝填筑面积4万m2计算,土料压实厚度约0.3m,单层翻晒节省合格土料12000m3(自然方)。

图1 大坝上坝道路布置图

表1 坝面施工道路下部土大样检测结果统计表

3.4 增加上坝路口减少路口土料剪切破坏损失

(1)1#施工道路(左、右)连接上游制备场至大坝上游基坑,1-2#施工道路(下游贴坡道路)连接下游制备场至大坝下游基坑,承担大坝下游基坑809高程以下土方填筑;2#施工道路布置在右岸通过上游围堰连接制备场至大坝填筑面(高程在813.5~838),该路在大坝填筑至840高程时改为贴坡道路延伸至852高程,承担大坝809~852高程土方填筑;3#施工道路布置在左岸岸坡(高程在815~835),连接上游制备场和大坝填筑面,承担大坝809~840高程土方填筑;4#施工道路布置在左岸岸坡840高程,与坝体连接后改为上游贴坡道路,连接上游制备场和大坝填筑面,承担大坝840~852高程土方填筑。通过上述增加上坝路口的方法,路口土料经车辆碾压造成剪切破坏程度减轻了许多,仅发现上部20cm左右厚度的土料剪切破坏严重,进行了清除。

(2)坝内区与区之间采用回填土料垫路的方案解决剪切破坏现象。当跨区上土时,在已碾压检测合格的土层上覆盖40cm含水率在最优含水-2%的土料,当做跨区运输的道路,作业完后,视道路土料剪切破坏程度而定,上部15cm~20cm左右剪切较为严重,彻底清理,运出坝面弃掉,下部为板结现象,剪切破坏不严重,首先采用HP160推土机摊开,厚度低于20cm,再采用旋耕机旋松后洒水车洒水1~2次(视含水损失的情况看),再用旋耕机旋松3~5遍后直接作为上坝土料,经检测质量均能达到设计要求,每层道路均错开布置。

3.5 合理利用刷坡土料

大坝上游边坡为1∶2.75和1∶3,下游边坡坡比均为1∶2.5,按照现场生产施工实际,大坝前后的坡面超填宽度的余量大于90cm后,就能满足碾压施工需要,经检测大坝设计尺寸内的土料压实度均能满足设计要求。大坝每填筑4层~5层(高度约1.25m,斜坡长度约4m)后开始进行上下游削坡处理,削坡采用Cat330反铲,预留垂直坡面15cm厚保护层。工艺流程为:刷坡前在摊铺面充分洒水→削坡土甩至待上料区→推土机摊铺(摊铺厚度控制在20cm以内)→洒水车补水→旋耕机旋耕均匀→摊铺20cm厚度的制备土料→推土机推平→振动碾压→取样检测。

根据检测数据看,压实度取样1561组,合格1497组,经过返工补压处理后压实度均达到了98%,满足设计要求,取土大样3组,渗透系数、湿密度、干密度及饱和密度均满足设计标准指标如下表:

3.6 合理利用冬季坝面覆盖土料

南沟门均质土坝施工区域,极端最低温度为-28℃,最大冻土深度为68cm。每年进入11月5日左右,室外温度基本低于-5℃,大坝填筑停止施工,填筑停工后开始进行坝面覆盖,覆盖厚度为60cm,覆盖采用制备土料。覆盖土施工流程为:自卸汽车倒退法卸料→推土机摊平→旋耕机旋松。

施工区域进入来年3月15日左右,室外温度基本能达到6℃左右,具备处理坝面覆盖层的条件,根据两年统计的数据看,经过旋松后的土料冻土深度均未大于5cm。覆盖层处理划分为不大于60m×60m的施工区,施工流程为:HP160推土机推掉表面30cm土料→装载机配合集料至处理分区以外→下部含水检测→合格后进行碾压→取样→合格后采用推土机或装载机摊铺推出土料→平整→旋耕机旋松→碾压→下一区施工。

4 结束语

南沟门水利枢纽工程均质土坝自2012年3月21日填筑施工开始,于2014年6月9日顺利封顶,除雨季影响及冬季不能施工,实际施工天数为376天,实际制备土料442万m3(自然方),实际填筑压实方为358.2万m3。而根据陕西省水利水电建筑工程预算定额:100m3压实方需要自然方=((100+A)*设计干容重/自然干容重),计算需要制备土料473万m3(根据试验检测可知本工程土料自然干容重约为1.35g/cm3,设计干容重为1.69g/cm3,A可取4.93)。南沟门水利枢纽工程均质土坝通过实施了科学合理的施工措施,土料利用率得到了很大提高,也为后续均质土坝土料制备积累了经验。陕西水利

猜你喜欢
坝面土坝旋耕机
河道生态修复低水头液压坝工程设计探讨
严寒地区某尾矿库坝面排水沟设计要点
基于拱梁分载法的拱坝应力分析
小型农用机械旋耕机的使用方法
考虑坝体柔性的重力坝坝面地震动水压力计算
土坝街
小小土坝作用大
旋耕机
旋耕机安全操作关键
下肢旋耕机损伤的临床特点及Ⅰ期治疗