某电厂5号机EH油压下降分析及处理措施

2015-07-27 05:23李国顺神华广东国华粤电台山发电有限公司广东台山529228
山东工业技术 2015年13期
关键词:解决对策

李国顺(神华广东国华粤电台山发电有限公司,广东 台山 529228)

某电厂5号机EH油压下降分析及处理措施

李国顺
(神华广东国华粤电台山发电有限公司,广东 台山 529228)

摘 要:现代科技的不断发展,推动者电厂控制系统的更新,当前DEH系统在电厂得到了深入的推广和运用,发挥了对电力系统的数字化控制功能,然而,其中的EH油质量会在很大程度上影响系统的安全运行。本文以某电厂为例,分析了5号机EH油压下降的原因,并提出了解决对策。

关键词:EH油压下降;原因分析;解决对策

0 概述

2015年5月,某电厂5号机EH系统油压出现波动现象,经检测是EH油酸值超标,采用脱酸滤芯更换方法进行脱酸处理,然而,脱酸滤芯投入使用后,油压下降趋势明显,3分钟之内EH油压急剧下降,降到12.8MPa。将其调整到备用油泵运行状态,油压恢复到14.5MPa,12时11分备用油泵出口压力下降至13.3Mpa。此时,工作人员将两台油泵同时同步启动,对应观察EH油压,依然处于下降状态。机械维修工作者围绕两台油泵以及脱酸技术等展开分析,决定暂停脱酸滤芯的使用,而是转向更新EH油泵出口滤芯,经过更新、调换,发现系统油压走向常规状态,问题得到了有效解决。

1 EH油系统的特征分析

EH油通常性能较为稳定,其自燃点>700度。正是因为EH油这样的稳定性,才使得其在高温机械系统内部得到了有效运用,同时,EH油还能抵制火灾的延续,控制火焰的传播,基于EH油这种安全、稳定性的特征,在电厂机械系统发挥了重要作用。

EH油系统内部包含5个储能设备。一个储能设备位于油箱旁,能够有效获取出口压力的高频脉动量,使系统的油压保持安全、稳定状态。另外的四个储能设备则被划成两组,对应各自设置在两边的高压调门旁,一旦机械系统用油骤增时,负责为系统供油,从而维持油压平衡。

电厂的DEH系统内部包含有压回油、无压回油。前者通常指的是机组常规运转状态下出现的泄油;后者则指经保护动作实验出现的泄油。

再生设备也是DEH系统不可或缺的装置之一,主体结构:硅藻土滤器、精密滤器等等;主要功能为:储存吸附剂、更新抗燃油,维持油体质量等等。

当EH油系统内部渗入水体时,会影响EH油的质量,影响油体再生,当EH油的酸值超标时,油体就容易被腐蚀。所以,必须加大对EH油的酸值检查力度,确保油压的稳定,维护系统性能安全。

2 EH系统油压下降的原因分析

当发现抗燃油酸度超出一定标准后,就立即采取脱酸处理,当前主要的脱酸方法包括:硅藻土法,活性氧化铝法、改性氧化铝法等等。对于该5号机EH系统,燃油酸度处理中,选择了硅藻土法。

2.1 硅藻土法

硅藻土是较为常见、又经常被用来处理抗燃油的材料,适合用在酸度较低的抗燃油处理中,一点抗燃油的酸度在0.2以上时,就很难发挥其有效的处理功能,这时最佳的方法就是调换不同类型的硅藻土滤芯,从而达到预期的处理效果。然而,当抗燃油的酸值在0.3以上时,就不能采用硅藻土来进行抗酸处理。硅藻土法的另外一个缺点为:自身能够产生多种金属离子,例如:钙离子、镁离子、铁离子等等,这些离子会在很大程度上影响抗燃油的电阻率,使其下降,同时,这些金属离子的稳定性较差,容易同抗燃油中的酸性物质起反应,最终生成新的胶体物质,会引发伺服阀粘聚,从而造成相关的故障问题,并影响抗燃油自身的质量。

硅藻土属于自然土质,内部土体颗粒大小不等,这样在使用硅藻土进行抗燃油酸度处理过程中,就很可能使硅藻土中的颗粒进入到EH系统内部,造成EH油泵出口滤芯严重堵塞,引起系统油压下降不仅会损坏系统功能,也会污染抗燃油。因此,才导致了油压下降,影响了系统运转。

总的来看,硅藻土在抗燃油处理中存在一些问题,依然有待于发展与改进。

2.2 活性氧化铝

同硅藻土相比,其处理酸的水平更高,然而,活性氧化铝中容易产生铝离子和钠离子,这些离子同样会和抗燃油中的酸性成分发生反应,从而出现胶状物质,同样会引发伺服阀粘结问题。活性氧化铝中的颗粒会发生爆裂,形成粉末,同样会进到油体内部,造成颗粒污染,甚至会引发各类零件,例如:阀门等受损。

2.3 改性氧化铝

改性氧化铝是近年来新发明的人工合成材料,专门用来处理抗燃油的物质。事实证明其对酸的处理能力较强。达到硅藻土的2.5倍,然而,其优势体现为性能稳定,构成颗粒大小均匀,不会出现泄漏问题。然而,其在抗燃油处理中也存在局限性,那就是只针对于新抗燃油,无法有效处理已经用过的,发生变质的抗燃油。

2.4 离子交换树脂

属于一种新型的抗燃油处理方法,具体的工作原理为:发挥其吸附功能来有效吸收抗燃油中的酸物,在众多的酸性处理材料中,离子交换树脂的酸性处理能力最强,适合处理酸度超高的抗燃油,能够使抗燃油的酸度控制在0.08,从而提高抗燃油的电阻率,防止发生各种化学反应,减少由于化学反应带来的腐蚀问题,也能够有效滤除燃油中的一些金属离子,能够维持系统内部金属离子处于一个合理水平。同时,实际的除酸时,因为其性能较为稳定,同酸性物质发生反应的概率很小,不仅不能出现凝胶状金属盐,同时,还能有效分解抗燃油内部的磷酸金属盐,从而维护伺服阀的安全,更重要的是不会出现泄漏问题。

2.5 低压油动机快速卸荷阀故障

125MW机组低压油动机通常为两侧进油,是依靠抗燃油压力来对应启动、闭锁的,快速卸荷阀被配置在液压块中,其主体功能为:机组打闸停机时,快速卸荷阀则会迅速做出反应,从而链接、贯通压力油与油动机上腔室,这样就能够让油动机飞速地闭锁起来。具体原理如图1。

经过专业的检查与分析得出,由于链接阀套和油动机壳的O型圈出现损坏,阻碍了压力油与油动机上腔室的贯通,造成了压力泄漏,使得系统压力也对应下降。

3 5号机EH油压下降的处理措施

3.1 加大巡检工作力度

必须提高巡检人员的工作责任感,使他们能够对高低压储能设备进行定期检查,确保其中氮气压力处于常规水平。其中EH油泵电流在很大程度上体现出EH油系统是否存在泄漏问题,所以,应该积极完善对EH油泵电流的检查与监督,监测对象包括EH油系统油压,调速汽门运行状态,如EH油压下降至12.8Mpa时,切换至备用油泵运行,联系热控专业人员到位采取逻辑定值临时强制措施,并联系检修人员进行泵出口滤芯更换工作。

3.2 做好相关的检查与化验工作

要想找到EH系统油压下降的原因,并解决问题,首先应该从油质的维护入手,通过连接大功率颗粒滤油机,来科学清理、有效过滤系统内的油体,以此来确保油体质量,这样才能使系统油体得到过滤和净化。经过初步化验检查发现脱酸滤芯质量存在问题,对此要现将其拆除,并抽取一部分EH系统中的油体,对脱酸滤芯和油样送往专业的检验部门,检查脱酸滤芯的质量,并查明EH油体内部所含的颗粒类型。

经研究决定要实施配套滤芯改革,用阴离子树脂滤酸滤芯来替代。

3.3 加强应急预控

经过权威机构、专业部门的检验与化验,发现脱酸滤芯存在质量问题,对此则应该做出应急预控工作。EH系统维修工作人员要准备好应急工具,找到符合标准的滤芯作为备用,同时掌握滤芯调换的相关技术,为滤芯更换做出准备。

经研究决定采用临时油箱,并备好一定量的EH油,一边进行系统检修,一边来调换抗燃油。同时,为了有效预防油压下降等问题,应形成一套针对性的应急预案,并加大专业人员的培训力度,为故障维修提供充足的后备支撑。

3.4 加大质检与质量维护

实际检修时,应该积极清理管路、元件等等,这其中要注意必须不能选择含有氯元素的清洗剂,而且必须封闭被检修的管路开口,预防其他无关物质浸入,重点加强O型圈的检查,提高其质量,通常氟化橡胶圈质量较好。

同时,也要把握好抗燃油的油温,通常其运行状态下稳定应该达到20到60度,如果低于这一标准,油的黏度就会不足,相反,油的温度过高则可能造成油体变质,甚至影响抗燃油功能的正常发挥。当油温在57度时,应该向其中添加冷却水,维持油温度的合理平衡。

此外,还要做好系统的定期清理与维护工作,要对仪表、仪器等进行清灰、清油处理,并及时监测EH油所处环境的温度,温度过高或过低都必须做出及时的处理,同时,也要经常进行油质检测,确保其达到合格的质量水平。

4 结语

经过上面的一系列分析可以看出,EH油压下降是由多种因素引起,其中油体质量下降是一大原因,必须做好油质检验工作,定期进行油温检测,确保油体质量合格,能够支持整个系统的运转,选择正确的抗燃油酸性处理方法,从而为系统提供充足的油体供应,维护系统的安全运转。

参考文献:

[1]高压抗燃油液压控制系统运行维护手册[R].上海新华公司.

[2]DEH—ⅢA现场安装调试手册[R].上海新华公司.

[3]DEH、MEH、BPC、EH系统故障处理手册[R].上海新华公司.

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