锚索搅拌头加工制作的改进

2015-10-21 18:16张文超门河郑福生
科技与企业 2015年20期
关键词:珲春锚索节省

张文超 门河 郑福生

前言

珲春矿业集团公司下属煤矿每年井下掘进大量巷道,相应的需要大量锚索。以往加工的锚索浪费材料,日加工数量少,安全系数低。通过技术改进,所加工的锚索节约了材料,日加工能力得到扩大,安全系数显著提高,令井下巷道顶板管理趋于正常。此种方法在珲春矿業集团公司得到了推广,收到了良好的安全和经济效益。

一、概况

珲春矿区2005年开始引进锚杆锚索联合支护掘进巷道,每年需要加工锚索120000根。平均需加工锚索400根/日。

引进时锚索搅拌头采取焊接加工法。①把锚索绳切割5cm短节,做焊接搅拌头材料。②按技术要求锚索长度切割锚索绳。③每根锚索前头对焊两根短节形成叉型搅拌头即可。短节前探长度1.5—2.0cm,该方法每人每天可加工锚索50根/工·日。锚索直径∮17.8mm,理论计算焊接后锚索搅拌头直径∮26.5mm,直径理论增加8.7m。实际焊接中,由于短节内错或外错误差,锚索搅拌头直径增加8.7—15mm,实际直径26.5—32.8mm。如图1

二、采用焊接锚索搅拌头加工的锚索井下现场使用状况

焊接搅拌头的锚索在井下经常出现搅拌头直径大于钻孔直径,导致锚索打不进去,其原因有2个:⑴珲春矿区属软岩顶板,顶板岩性不稳,并且存在滴水、淋水、涌水,经常出现钻孔局部变形(涨孔等),导致焊接搅拌头直径大于钻孔直径;⑵锚索头焊接短节时误差稍大就导致搅拌头直径大于钻孔直径,锚索打不进去。工人无奈,只好想方设法再把焊接的搅拌头短节处理掉,而没有搅拌头的锚索由于搅拌效果不好影响抗拉强度,降低支护效果,容易造成漏顶或冒顶事故;扩大钻头直径等级又不符合三径匹配,会导致降低支护强度和效果,容易引发顶板事故,属于重大安全隐患。工人在处理掉焊接头短节过程中,经常造成锚索变形报废,据统计因此年报废锚索不少于3000根(合人民币19.42万元)。另外,由于焊接锚索头生产能力小(50根/工.日)满足不了井下应急需要的特殊规格锚索,特殊规格锚索必须至少提前1天制作好。

改进后锚索搅拌头加工方法:人工用“索叉器”(如图2)一锤一个,将锚索中相对四股打缩2cm,同时在另端对应两股探出2cm长形成索叉。简便易行,每人每日可制作500根(如图3)。

三、锚索搅拌头改进前后的技术经济比较

1、技术比较:①改进后搅拌头直径与锚索直径相同(∮17.8mm cm),三径匹配合理,不存在“锚索打不进去”问题,最主要的是避免了因“锚索打不进去处理掉搅拌头”容易造成顶板事故的安全隐患,也不存在“工人处理掉锚索头短节”的劳民伤财现象。②避免了常年大量焊接工作对工人身心健康伤害大。③生产能力提高(500根/工.日),可随时满足井下特殊规格锚索的(经常性)需要。

2、经济比较:①年节省焊接用做锚索头短节材料(锚索绳)5.12吨,材料费2.82万元/年;②节省焊接锚索头用的焊条706公斤,0.49万元/年,电费0.24 万元/年,计1.73万元;③节省人工费32.40万元/年;④节省工人拆卸锚索头短节造成锚索报废(至少3000根)损失19.42万元/年。合计年节省资金56.37万元/年。

四、结论

1、该方法技术可靠,简便易行,既解决了三径匹配问题和生产应急需要问题,又消除了违章打锚造成的顶板安全隐患。

2、该方法经济适用,每年至少可节省资金56.67万元。

3、该方法从技术角度和经济角度都值得推广。

(作者单位:1、3.珲春矿业(集团)有限责任公司安全监管部 2.珲春矿业(集团)有限责任公司生产部)

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