济南钢城矿业有限公司选矿工艺优化实践

2016-08-15 07:44
现代矿业 2016年7期
关键词:钢城选矿工艺流程

徐 健 张 伟

(1.济南钢城矿业有限公司;2.山东钢铁股份有限公司)



济南钢城矿业有限公司选矿工艺优化实践

徐健1张伟2

(1.济南钢城矿业有限公司;2.山东钢铁股份有限公司)

摘要济南钢城矿业有限公司已进入开采后期,回采矿房数增加,产出矿石中含大量充填料等泥化物,破坏了选矿流程浮选作业条件,增加了选矿成本。为此,进行了选矿工艺流程改造。将硫浮选作业改用螺旋溜槽重选,获得的最终硫精矿硫品位41.11%、铁品位29.8%,每年可增加经济效益31.09万元。

关键词硫精矿螺旋溜槽工艺改造

济南钢城矿业有限公司于1966年建矿生产,经过50多年的开采,目前,已进入开采后期,回采矿房数增加,由于井下长期采用尾砂充填工艺,采出矿石中含有大量充填料等泥化物,破坏了选矿流程浮选作业条件,增加了选矿成本。为了去除矿石中泥化物,现场进行了一系列工艺改造,虽然在一定程度上保证了铁精粉的质量指标,但副产品硫精矿产量低,无法进行销售,造成硫资源的长期浪费。

1 原工艺流程

济南钢城矿业有限公司矿石性质多变,可磨度、可选性存在较大差异。不同的矿房甚至同一矿房的不同中段开采出的原矿性质也很不稳定。在相同的工艺条件下,铁精粉质量指标波动较大。原选矿工艺流程如图1所示。原矿性质发生变化或采出矿石中含充填料较多时,硫浮选泡沫很黏,不易破裂,跑槽现象严重。导致硫浮选作业尾矿仍含有硫化矿,造成尾矿铁、硫品位高。旋流器脱泥作业分级效率只有65%,导致硫浮选作业的尾矿含部分硫化物造成资源浪费。

2 工艺方案优化

在现场工艺流程考察的基础上,拟将硫浮选作业改为螺旋溜槽重选。工艺改造将影响整个选矿生产系统的正常运行。为了保证改造方案取得成功,将改造方案与现有工艺方案采用并联方式,在保留现有工艺条件下,使改造与正常生产同步进行,待改造全部完成后,通过管路切换,将生产在新旧两个工艺方案之间切换,既可达到硫精矿回收的目的,又可在螺旋溜槽出现故障时,继续使用原工艺,保证生产的顺利进行,实现互为备用,减少选矿系统停机时间。在流程考察基础上,确定的螺旋溜槽参数见表1,共需6台。改造后的工艺流程如图2所示。

图1 原工艺流程

图2 改造后工艺流程

3 经济效益分析

工艺改造后,经过一个月生产取样化验,获得的硫精矿硫品位41.11%、铁品位

表1 螺旋溜槽设备参数

29.8%。每年从硫浮选作业再回收3 600 t硫精矿,按硫精矿市价估算,可增加硫精矿销售收入15.38万元/a;每年减少3 600 t尾矿量,相应节约尾矿处理及充填费用共计约15.71万元/a;全年多产生经济效益31.09万元。

(收稿日期2016-05-05)

徐健(1986—),男,工程师,250000 山东省济南市历城区工业北路矿源路9号。

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