水泵的节能改造

2016-09-05 06:19王金生天津冶金集团中兴盛达钢业有限公司天津301616
天津冶金 2016年2期
关键词:扬程选型叶轮

王 齐,王金生(天津冶金集团中兴盛达钢业有限公司,天津301616)

水泵的节能改造

王 齐,王金生
(天津冶金集团中兴盛达钢业有限公司,天津301616)

介绍了预应力分公司对工业循环水系统进行节能改造过程。在满足工况不变的条件下,通过更换水泵及电机和优化管路的方式,使水泵节电率达到60%以上,提高了水系统的稳定性,达到了节能降耗、降低企业生产成本的目的。

水泵;节能降耗;改造;优化管路

1 引言

水泵是我国工业领域最主要的耗能设备之一,用量大,涉及面广,被广泛应用于农田排灌、石油化工、动力工业、建筑、城市给排水、核电、火力发电、冶金采矿和船舶工业等领域,其耗电量约占全国总发电量的20%。目前我国的水泵运行效率总体偏低,水泵的给定效率多数比发达国家产品低5%~10%,实际使用效率普遍比发达国家低10%~30%,能耗浪费严重,运行效率有较大的提升空间。渠时远,我国水泵发展现状和节能的技术途径,通用机械。预应力分公司通过对水泵进行节能改造,大大降低了水泵的耗电量,节能降耗、降低了企业的生产成本。

2 热水泵系统概况

预应力分公司1#水泵房热水上塔系统共安装6台无密封自控自吸水泵,出水母管分两侧对称平衡出水上塔,整体看开4备2,正常情况下,因母管中间联通阀门为关闭状态,实际控制为2组,3台1组,即1#~3#热水泵为一组,4#~6#热水泵为一组;运行模式为开2备1(如图1)。两组系统设计时供水量各为1 000 m3/h,目前每组满负荷供水量为740 m3/h左右,设备老化,工作效率低,耗电量大;泵出口阀门开度为30%,阀门开大,电机电流将超过额定电流,易烧坏电机,尤其在炎热夏季,水泵(电机)满负荷运转故障率较高,直接影响车间的正常生产。

图1 无密封自控自吸水泵

水泵及电机参数如下:

水泵型号:350SLFZ-AD2,设计流量:500 m3/h,设计扬程:40 m,设计转速:1 480 r/min,配用功率:110 kW。

电机型号:Y2-315S-4,额定电压:380 V,额定电流:201 A,额定转速:1 480 r/min,额定功率:110 kW。

3 水泵高能耗原因分析

3.1 水泵及电机效率低

水泵及电机本身设计效率偏低,制造工艺落后;运转过程泵体、叶轮表面粗糙及电机轴与轴承、密封之间摩擦损失大,造成机械损失较大。

3.2 系统设计选型偏差大

水泵的工作参数有转速、扬程、流量和效率,当扬程发生变化,其他参数也发生相应的变化。此系统设计选型时扬程偏大,致使水泵严重偏离最佳工况点运行,造成效率低。

3.3 管路效率低

管路系统设计不合理,造成局部阻力偏高;进水管管径较小,加大了吸水阻力;止回阀选型过于陈旧,加大了流动阻力;整体造成系统效率低。

为保证电机不超额定功率,控制阀门开度,阀门局部阻力增加,加剧了系统能效下降。

4 节能技改方案

4.1 检测

使用超声波流量计多次检测正常工况下的实际流量,求得平均值,测量吸程高度变化量(水池高低水位),测量泵出口至冷却塔出水口的垂直高度,测算管道损失及考虑冷却塔出水压头,结合生产工艺要求,在保留一定富余量的前提下,确定水泵流量800 m3/h,扬程20 m,转速1 480 r/min,为水泵选型提供条件。

4.2 选型

通过确定满足工况的各种参数,查阅手册了解了离心泵的特点[1],量身定制两台高效节能泵,型号为300GXL800-20/4,流量800 m3/h,扬程20 m,转速1 480 r/min,配用功率75 kW;配用两台超高效率三相异步电动机,型号为YE3-280S-4V1,功率75 kW,转速1 486 r/min,额定电流136 A,效率95%;定制泵特点:采用三元流动理论技术、加工叶轮表面处理技术、双口环叶轮免回路渗漏技术以及叶轮一对一配置。

采用三元流动理论技术,通过对叶轮流道内各工作点的分析,建立起完整、真实的叶轮内流动的数学模型,通过这一方法,对叶轮流道分析可以做到最准确,反映流体的流场、压力分布也最接近实际,得到效率最高的叶轮[2],同时增加了真空泵引水装置,降低了刚刚启动时泵体内的摩擦损失,如图2所示。

图2 真空引水装置

4.3 运行模式

技改后继续执行分组运行控制,运行模式为每组运行技改泵1台,对每组而言,由原来开二备一调整为开一备二,即原两台泵保持备用状态,备用率提高。运行模式如表1所示。

表1 水泵技改前后运行情况表

4.4 优化管路

对泵进出水管路进行优化,加大进水口管径,从而得到较小吸水阻力;更换止回阀,采用了阻力小的第三代阀门—管力阀;技改后整体如图3所示。

图3 节能水泵系统

4.5 运行情况

技改后系统,启动方便,每组系统流量可达850 m3/h,出口阀门可全部打开,且不会超额定电流,能量损失小,效率高,稳定性提高。

5 节能改造效益

5.1 经济效益

技改前,于2015年3月对每台水泵装电表(变比200/5)及对应的累时器,便于记录单台水泵技改前、后耗电量及运行时间,每组系统都是开2备1运行状态。2015年4月技改前统计数据如表2所示。

由表2可算出技改前第1#~3#组总功率P1和第4#~6#组总功率P2:

P1=(111.34+112.1+110.59)/3×2=222.66 kW

P2=(113.18+114.16+112.2)/3×2=226.36 kW

2015年8月,对2组水泵技改完成,分别用节能水泵替代原3#、4#水泵,两组运行状态都是开1 备2。2015年9月节能改造后统计数据如表3所示。

通过计算得节能3#泵(F3)、技能4#泵(F4)的节电率和2台节能泵年(330天)节电量P年分别为:

5.2 社会效益

根据国家发改委数据,生产1万kW·h电需要耗标煤3.5 t,二氧化碳排放8.72 t、二氧化硫排放2.63 t、氮氧化物排放0.13 t、含碳粉尘排放量2.38 t。若年节电量238万kW·h,相当于节约煤833 t,减排二氧化碳2 075 t、二氧化硫625 t、氮氧化物30 t、含碳粉尘566 t。水泵节能改造对环境保护有重要意义。

6 结束语

在能源如此紧张的情况下,节能高效是每个企业面临的追求的最重要的目标,节能改造不仅仅可以降低企业生产成本,还能提高企业办事效率。预应力分公司水泵节能改造,通过减少各部位的能量损失、优化管路,节电量显著,节电率达60%以上,降低了企业生产成本;通过节能降低了对能源的消耗,对环境保护及其重要。

提高能效是企业永远面对的课题,本次改造针对低效的老旧设备进行技改,实现了设备的升级换代,但针对整个冷却水系统而言,如何利用环境温度,降低上塔水量(部分水直回冷水池)、如何准确合理的调整冷却塔风机转速及开停,如何精准控制水位,使水泵吸程最小等等,从而提高系统能效,把节能空间全部挖掘出来,还需要不懈的研究和改进,创新无止境。

[1]关醒凡.现代泵技术手册[M].北京:宇航出版社,1995.

[2]杨云栓.循环水泵的节能技术与应用[J].商品与质量,2013(8):40.

Energy Saving Modification on Water Pump

WANG Qi and WANG Jin-sheng
(Tianjin Metallurgy Group Zhongxing Shengda Steel Industry Co.,Ltd.,Tianjin 301616,China)

The process of energy saving modification on circulation industry water system at Pre-stressing Subsidiary is introduced.With working conditions unchanged,water pumps and motors were exchanged and the pipeline was optimized,bringing the power saving rate of water pump to more than 60%,improving the stability of water system,and achieving the goal of saving energy and reducing consumption and lowering enterprise production cost.

water pump;energy saving and consumption reducing;modification;pipeline optimization

10.3969/j.issn.1006-110X.2016.02.014

2015-11-17

2015-12-08

王齐(1988—),男,本科,主要从事设备管理方面的研究工作。

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