陈经荣(五矿二十三冶建设集团第二工程有限公司,湖南株洲412000)
木模板梁柱及梁梁接头质量缺陷的分析与对策
陈经荣(五矿二十三冶建设集团第二工程有限公司,湖南株洲412000)
木模板加工、拼装梁梁及梁柱接头时存在诸多问题,导致构件外观、尺寸缺陷甚至是质量问题。此背景下,本文分析了导致质量缺陷的主要原因,通过制定对策和对策实施很好的解决了此缺陷,并产生了一定的效益,以供参考。
木模板梁柱接头;木模板梁梁接头;质量提升;经济效益;社会效益
近年来,随着社会经济的迅速发展,人口数量不断增多,城市化建设进程逐渐加快,建筑业获得了良好的发展,新型的建筑模板也不断出现如:定型的钢模、铝模等但在结构较复杂且周转次数较少时木模板还是不可取代的,但在木模板加工、拼装梁梁及梁柱接头时任存在诸多问题,导致构件外观、尺寸缺陷甚至是质量问题,这就要求必须做好木模板梁柱及梁梁接头施工质量的研究。
2.1现状调查
针对本课题对多个项目拆模后梁柱及梁梁接头进行了检查,并对其质量缺陷进行了调查统计。对调查所得数据分析后列表1。
表1 梁柱及梁梁接头质量缺陷统计表
根据上面的排列图和帕累托图原理 “关键的少数和次要的多数”,得出结论:接头处阴阳角垂直度和梁柱接头处柱棱角的直线度是主要质量缺陷。
2.2原因分析
针对梁柱及梁梁接头出现的质量问题通过大量集中讨论及课题研讨,对具体的问题进行具体分析,利用鱼骨图分析结果如图1。
图1 质量分析鱼骨图
2.2.1模板、木枋质量问题
现阶段市场中的模板、木枋质量良莠不齐:尺寸正负公差大、材料密度低、表面平整度及光洁度低。模板尺寸公差大导致模板拼缝不严,混凝土振捣时易出现漏浆现象,木枋尺寸公差大导致加固后易出现胀模现象,材料密度低导致模板、木枋泡水和日晒后易出现形变,表面平整度及光洁度低直接导致混凝土构件表面观感不理想。
2.2.2木工加工机具落后
现阶段在大部分工程中采用手锯及用普通锯片自制的锯台,加工的模板尺寸不规整,毛边,拼装时有较大的缝隙,导致混凝土振捣时易出现漏浆现象。
2.2.3下料及加固方法不合理
梁梁及梁柱接头由于尺寸、结构复杂,下料及加固稍不合理就会出现漏浆、跑模甚至是爆模的情况。
3.1采购优质模板木枋
通过招投标比选采购双面覆膜的清水模板,规格尺寸偏差及厚度偏差均控制在0.5mm之内,每周转一次专人清理并刷油保护。
图2 双面覆膜清水模板
通过招投标比选采购东北松足尺四面开光规枋。
图3 东北松四面开光规枋
实施小结:采购的模板,尺寸规整,周转多次棱边极少出现开口、变形现象,且刚度好;东北松木枋笔直、刚度好,棱边规整。
3.2采购新型木工加工机械
采购模板加工锯台,一般在家具加工厂使用,很好的解决了普通简易木工锯台的纯人工操作,最大程度的减小了模板在加工时的人为误差(见图4)。
图4 先进模板加工机械
实施小结:采购的模板加工锯台,一般在家具加工厂使用,加工出来的模板的角和棱边都十分精准,这样拼接的模板之间的吻合度好,不易漏浆。
3.3改进下料方法
下料参数:层高4.8m;柱总数204个,其中550×550柱共128个,600×600柱74个,650×650柱2个,框架梁主要为300×600,非框架梁主要为250×500。
柱模板下料(以550×550柱为例):
柱模板展开平面图对比如图5(说明:层高4.8m,地面垫层面标高-0.2m,板厚0.12m,模板厚度0.015m,故柱模高设计值为4.8+0.2-0.12-0.015=4.865,模板长2.44m,两块模板拼接长4.88m,0.015m的差值在柱底垫层面上做砂浆找平层,利用找平层进行调整。转入上层时需要调整柱脚配模的下料尺寸)。
图5 传统下料方法与本活动下料方法对比
实施小结:传统做法一般为柱子下料拼装至梁底,梁柱接头采用散模散拼,这样不利于模板拼缝、构件尺寸及加固的控制,易出现漏浆、梁柱接头变形等质量通病,而采用本下料做法能很好的解决这一问题。
3.4改进加固方法
框架柱采用通常50×70东北松四面开光规枋作为角楞(保证柱子四条大阳角直线度),4根4m长¢48×32的钢管作为中间背楞(保证柱子四个大面的平整度),外楞采用¢48×32双钢管配M14对拉螺栓打箍,间距450mm,柱底1.5m区域适当加密。
图6 框架柱及梁柱接头加固图
梁梁接头处主梁的模板为整板开口,接头处采用四根50×50的短木枋作角楞。
图7 梁梁接头加固图
实施小结:改进后的加固方法很好的解决了梁柱及梁梁接头处由于拼缝多,结构复杂而导致的跑模、爆模的问题。
4.1质量效益明显
梁柱及梁梁接头(特别是梁柱接头)的模板采用整板下料的方式,使梁柱接头处的几何尺寸十分规整。柱相邻面模板接缝错开,且采用通长钢管配合通长规枋加固,故柱的垂直度及柱棱角的角度及棱线都十分规整。
4.2经济效益显著
由于采用此方法混凝土构件表面平整度及观感良好,故可以省去混凝土表面的抹灰(如天棚、柱、梁面),直接进入涂料涂饰工序。
省去了抹灰工序加上模板统一下料加工,加快了模板下料加工及现场拼装的速度这都大大的缩短了建设周期,给企业带来了直接经济效益。
4.3社会效益
通过本次分析与对策实施,提高了工程质量,为大面积钢筋混凝土框架结构的厂房、仓库等模板施工积累了宝贵经验。此种下料及加固方式的实现,对工业厂房模板工程的施工带来深远影响。在实施过程中,得到了建设单位及政府主管部门的高度关注,为企业赢得了社会效益。
综上所述,通过对木模板梁柱及梁梁结构质量缺陷的分析与对策实施,极大提高了混凝土构件的表观质量,同时也取得了良好的经济及社会效益,为建筑企业的提质增效开拓了新的道路。
TU755
A
2095-2066(2016)26-0104-02
2016-8-10
陈经荣(1984-),男,工程师,本科,主要从事建筑工程施工管理工作。