电站主蒸汽管道裂缝的修复案例

2017-03-17 02:54牛武军
环球市场 2017年3期
关键词:总包坡口管子

周 勃 牛武军

中国联合工程公司 能源与环境工程公司

电站主蒸汽管道裂缝的修复案例

周 勃 牛武军

中国联合工程公司 能源与环境工程公司

电站调试、运行中偶尔会有各类蒸汽管道产生裂纹,其产生的原因很多,有材料本身的原因、有使用中操作不当导致应力集中作用、设计不当导致应力作用、有安装时焊接工艺不合格、检测不细致等因素导致。每次蒸汽管道裂缝都会导致蒸汽泄露,因为蒸汽压力大温度高,轻则引起停机,重则容易导致人员伤亡。对于蒸汽管道的裂缝问题,为避免造成更重大的损失,业主都要求修复迅速、成功率高(一次合格)、质量合格稳定。笔者根据自己在某电站9.81MPa高温高压蒸汽管道裂纹修复的全过程,与大家分享一下具体修复方案。

电站;蒸汽管道;裂缝;高温高压

1 事故描述

新建电站运行近半年后,主蒸汽与调节阀连接处发生管道裂纹,导致2#机组的锅炉和汽轮机全部停用,索性未造成人员受伤。

主蒸汽规格:φ351×30,材质:12Cr1MoVG;阀门规格:DN300,材质: 12Cr1MoVG。

2 修复方案简介

关于2#锅炉主蒸汽管道阀体裂纹的处理,通过对管子、阀门及管子阀门之间焊缝光谱、硬度检测,其母材、焊缝的材质、硬度均符合要求。业主、监理、总包、施工四方共同商讨决定,阀体上沿环向裂纹清除阀门与管子之间焊缝及部分阀体母材,并在阀门以上更换长度为650mm长的管段(该管段涉及一个旁通管和一个疏水管),阀门上口用TIG-R31和R317焊材堆焊10mm,然后,表面清理、着色检查合格后,重新按原有工艺焊接及检测合格。

2.1 施工重点和难点

2.1.1 重点:部分阀体母材及阀门与管子之间部分焊缝剔除后,管子内部清洁处理;

2.1.2 难点:焊接时,管内水蒸气及凝结水影响焊接进行或焊接质量。

2.2 施工工艺

2.2.1 施工准备

2.2.1.1 更换管段材质为12Cr1MoVG,规格为φ351×30mm,由总包方提供材料,保证原材料合格,并委托加工坡口,管段上开旁通和疏水孔,利旧加强管嘴再加工;

2.2.1.2 材料使用前,应按设计文件要求核对和确认材质、规格、型号,其尺寸公差和性能指标应符合质保书要求,钢管表面不得有裂纹、扎折、结疤、折叠、离层等缺陷,腐蚀、凹坑及机械损伤深度不应超过壁厚允许负偏差;

2.2.1.3 确认系统可靠隔离,隔离电动阀断电,手动阀上锁,开启被隔离系统的疏水、放空,排气降温;另外,由业主负责被处理电动阀门100%关闭;

2.2.1.4 工机具准备,由业主协调解决热处理的电源及接线,和其它需要辅助的工作。

2.2.2 短节割除

2.2.2.1 阀门与管子之间采用气割沿阀门上口焊口进行割除,阀门侧留3~5mm的打磨余量,割除后坡口打磨至露出金属光泽并符合焊接要求,割除前,短节下面的阀门必须关紧,防止杂物掉入阀门下部的三通;

2.2.2.2 更换管段另一端采用半自动或等离子切割,并用角磨机打磨坡口露出金属光泽并符合焊接要求,切割前,下面用遮挡物盖住,避免氧化物和飞溅掉入阀门,增加内部清理工作;

2.2.2.3 阀门、管子坡口打磨完成,总包委托坡口着色检查Ⅰ级合格后,先在阀门上口用TIG-R31和R317焊材堆焊10mm,然后,表面清理、着色检查Ⅰ级合格后,按原有工艺组对、焊接及检测合格。

2.2.3 内部清理

2.2.3.1 阀门上方更换管段去除后,用手工清理阀门闸板上可能的杂物和更换短管内部铁锈等物,然后面粉粘净细小颗粒,经四方(业主、监理、总包、施工)确认内部清洁后组对焊接,清理采用抛光机人工手工清理。

图1 清理、打磨后的接口

2.2.4 组对、焊接

2.2.4.1 管子组对前,打磨坡口至符合焊接要求,并着色检测合格;

2.2.4.2 管子内部清除干净经各方现场确认后,进行组对、焊接,焊接工艺采用原有焊接工艺氩弧打底电焊盖面,预热方法采用电加热,温度300℃,选用焊丝为TIG-R31,焊条 R317填充,采用测温枪检测层间温度,控制在260℃左右(填写焊接工艺卡)。

2.2.4.3 管子组对完成,焊接和热处理时,利用真空泵对被处理阀门下方抽真空,尽可能把阀门下方蒸汽排尽,利用软管把阀门上方冷凝水尽可能的抽尽。

2.2.5 检测

2.2.5.1 焊后及时热处理,热处理温度750℃,升降温速度控制在200℃/h以下,恒温不小于1.5小时(填写热处理工艺卡);

2.2.5.2 热处理合格后,由总包委托进行100%射线检测Ⅱ级合格或100%超声检测Ⅰ级合格;(见表1)

3 安全保证措施

3.1 遵照业主管理规定,执行三不动火;

3.2 与生产装置可靠隔离;

3.3 由于1#锅炉运行中,主蒸汽管道母管温度为545℃,压力9.81MPa,作业时,防止人员意外烫伤;

3.4 现场搭设的脚手架必须稳固牢靠,并有防护栏保护,防止人员高处坠落。

4 修复结果

确定了修复方案后,各单位都按照方案中明确的责任、时间完成各自工作。本次主蒸汽管道裂缝的修复,从确定修复方案到最终完成,共用时36个小时。修复完成后再次投入使用,至今运行良好。(见图2)

详见热处理工业卡

图2 修复合格后未保温前

[1]《现场设备、工业管道焊接工程施工规范 GB 50236-2011》

[2]《管道焊接接头超声波检验技术规程 DL/T 820-2002 2002》

[3]《电力建设施工质量验收及评价规程 第3部分:汽轮发电机组 DL/ T 5210.3-2009》

[4]范良,火电厂主蒸汽管道裂纹案例分析[J].中国特种设备安全,2007,23(8):34-35.

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