中板厂炉门液压站的PLC改造

2017-09-23 06:03朱彦超王慧强
科学与财富 2017年26期
关键词:炉门液压站主泵

朱彦超+王慧强

0. 引言

随着PLC(可编程控制器)在工业控制中的普及,其具有的软件记录连锁关系,方便修改,高可靠性,方便扩展等特点使其成为在旧设备改造的首选。

炉门液压站是2800中板轧线的一个小型液压站,为加热炉炉门液压拉杆提供动力。为了降低采购成本,液压站原控制系统为硬线连接的继电器连锁控制方式,主回路有接触器4个,中间继电器7个,时间继电器4个,控制液压站1台主泵,1台循环泵,加热器和3个主油路溢流阀,冷却水阀等设备。

使用多年以后,液压站控制系统存在很多问题。包括:因控制柜内部件因动作频繁、老化失效,时间继电器,中间继电器等故障频发,影响液压站运行可靠性;控制系统柜内接线多且复杂,出问题后,必须熟练的维修人员才能较快查找故障,影响处理效率;因是硬线连接,液压站各种保护功能较简单,对主要设备的保护和故障报警几乎没有,带来一定的安全和设备隐患;另外厂里为提高设备维护水平,要实现全轧线液压站各种主要数据的计算机在线监控,所以,对炉门液压站控制系统的PLC改造就变得势在必行,因为PLC是在线监控的硬件基础。

1. 改造方案制定

为方便准备备件,选择我厂常用的西门子S7-300系列PLC,CPU模板和I/O模板使用闲置的备件,通讯模板需外购。通讯模板需定购,尽量使用液压站控制系统的原有元件,原液压站控制面板利旧,以节约改造成本,缩短因改造造成的停车时间,增加传感器,提高液压站保护和多种报警功能。

2. 改造方案实施

2.1 PLC的选型I/O信号定义

研究液压站电气控制图纸,统计按钮、油泵运行信号、阻塞信号、液位等传感器过来的开关量输入信号有22个,用于指示灯、电磁阀线圈、电机控制中间继电器的开关量输出信号也有22个,所以选择16点开关量输入模板2块(6ES7 321-1BH02-0AA0),共32点,备用点10个;16点开关量输出模板2块(6ES7 322-1BH01-0AA0),共32输出点,备用点10个,共需四个开关量I/O模板。油泵接触器线圈、电磁阀线圈等需要较大驱动功率的用DC24V继电器中继,即PLC输出点带继电器线圈,继电器辅助点控制这些负载工作,继电器共有7个,这样弥补了模板输出点功率的不足,24v继电器由一5A,DC24v直流电源供电。

PLC的CPU模板采用CPU315-2DP型号,该模板我厂用量大,备件组织方便。

液压站原来没有模拟量参与控制,为了远程监控的需要,现增加油箱液位,泵头压力,油箱温度等传感器,为避免干扰,传感器输出均为4-20mA的两线制电流信号,选用西门子8路12位精度的模拟量输入模板(6ES7 331-7KF02-0AB0)1个,满足模拟量需要。

为满足网络数据传输要求,PLC加装CP343-1工业以太网通讯模板,将液压站与监控室用以太网连接。

2.2 PLC程序编制和功能描述

参照液压站控制电路图,分配各個输入点的地址和定义,编制PLC液压站程序。程序要全部实现原控制下泵站急停功能,主泵的过载保护,主油路的选择连锁,循环泵和加热器及冷却器的连锁启动等功能。还要添加一些原来没有的保护和控制功能:比如,因添加了油箱温度模拟量,可实现循环泵的高温自启动和低温停泵功能,有了油泵压力模拟量可实现主泵泵头压力的高、低压停泵保护和报警功能,还添加了主泵启动,停止时溢流阀短时得电溢流,主泵空载启停,降低了水锤效应对泵、管路和电机的有害影响。硬件上配线简单明了,各种连锁改为PLC内部的软件连锁,出现问题后,维护人员可以通过编程器在线监控程序,查找故障原因;调整保护参数。当添加新的保护功能时,也不再需要改动硬线连接,可直接在程序中改动,大大降低维护工作量。

2.3 实现远程监控

远程的主控室服务器电脑使用WinCC(Windows control center)视窗控制中心软件,在线读取轧线各液压站PLC的数据信息,为了区分各个液压站的相应信息,液压站所使用的CP343-1通讯模块设置不同的IP地址。为方便WinCC读取,将本站输入/输出开关量的数据打包存入通讯数据块DB1中,将模拟量数据经通用功能块FC105处理后,改变数据形式,也送入DB1块中相应数据区域。设置CP343-1通讯模板参数IP地址为192.168.1.xx,该地址在各液压站中是唯一的。主控室WinCC程序寻找该IP地址,调用数据块DB1中的内容,在WinCC变量表中建立相应的变量与传送过去的开关量,模拟量信息一一对应,在WinCC图形编辑器中绘制炉门液压站模拟图(图一),图中标示相应的变量,这样就能实现炉门液压站信息的在线实时监控。

3. 改造效果

炉门液压站经PLC改造后,试运行合格,正式投用至今,故障率大为降低,出故障后维护人员也能在PLC程序的帮助下,很快判断故障位置并及时处理。远程监控程序也多次发挥了作用,监控人员能根据油位变化及时发现漏油点,避免油品损失;根据泵头压力的变化了解油泵的实时工况,及时调节,满足生产的需要。

4. 结论

PLC改造继电接触连锁控制系统能起到事半功倍的作用,给老系统的安全稳定运行,各种保护功能的健全完善提供一个良好的平台,对大大有利于操作人员,维护人员的效率提高和劳动强度的降低。

参考文献:

[1] S7-300和M7-300?可编程序控制器模板规范参考手册.[M].西门子公司,2004。

[2] 西门子可编程控制器S7-300模块数据手册.[M].西门子公司,2009。

[3] 王实,刘晓明.深入浅出西门子Wincc V6.[M].北京航空航天大学出版社,2005。endprint

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