RIC-270型C8芳烃异构化催化剂的工业应用性能特点

2019-07-08 06:15徐向荣梁战桥
石油炼制与化工 2019年7期
关键词:对二甲苯乙苯异构化

徐向荣,梁战桥

(1.中国石化扬子石油化工有限公司,南京 210044;2.中国石化石油化工科学研究院)

RIC-270型催化剂是中国石化石油化工科学研究院(简称石科院)研制开发的新一代乙苯转化型C8芳烃异构化催化剂。该催化剂基于对分子筛活性组分、载体、金属负载等优化改进,提高了异构化活性和乙苯转化率,并保持较低的C8芳烃损失。RIC-270型催化剂已于2016年在中国石化天津分公司成功进行了工业应用试验,性能比RIC-200催化剂有了明显提升。

中国石化扬子石油化工有限公司(简称扬子石化)的2号对二甲苯装置于2006年5月建成投产,C8芳烃异构化装置采用美国UOP公司的ISOMAR工艺技术,原设计对二甲苯产能为250 kt/a。使用的是石科院开发的SKI-400型催化剂[1],运行结果表明催化剂各项性能指标均达到设计值。2012年2月,对二甲苯装置停车检修期间,换装了石科院的全新一代C8芳烃异构化催化剂RIC-200。运行结果表明,RIC-200催化剂性能比SKI-400有了显著提升,结合吸附分离单元装置升级改造,对二甲苯产能由250 kt/a提高到340 kt/a,装置经济效益明显增加[2-5]。稳定连续运行5年,满足了装置对二甲苯产能提升的要求。

2017年6月,扬子石化全面停工检修,为充分发挥2号对二甲苯装置质量升级改造产能潜力,换装了石科院最新研发的RIC-270催化剂。装置于2017年7月开工,当年12月完成工业标定。至2018年11月,已连续运行1.5年。以下主要结合装置和原料特点,分析RIC-270型催化剂在2号对二甲苯装置工业应用的性能特点及其经济效益。

1 RIC-270工业应用过程

1.1 催化剂装填及干燥

配合新型RIC-270催化剂的应用,石科院成功开发了耐高温特殊材料软质导流帽罩,替代不锈钢折流分布板,用于催化剂床层上部密封。采用密相方法装填,共装填催化剂55 t,装填密度为776 kg/m3,装填过程中粉尘少,使用导流帽罩极大降低了装填复杂程度。RIC-270催化剂可直接用氢气升温脱水,建立氢气循环后升温到450 ℃,共脱水110 kg。RIC-270催化剂在制备过程中对初活性进行了合理控制,在投料前不需要注硫等钝化操作,简化了装置开工步骤,也避免了注硫对反应系统设备和管道带来的腐蚀影响。

1.2 投料开车

2017年7月11日,2号对二甲苯装置的吸附分离、二甲苯精馏等单元稳定后,于当日14:30对异构化反应器投料。投料时,以进料组成控制适宜的反应温度和高压分离罐压力,催化剂活性高,需要加大补充氢气流量,为正常运转时流量的2~3倍,循环氢气流量控制在正常流量范围,补充氢使用制氢单元纯度为99.2%的氢气。初始投料量为满负荷的50%,反应物料到达床层后,吸附热和反应放热使得催化剂床层温度升高,快速将进料量提高到100%,带出床层热量,出口温度达到最大值后即开始下降,最大温升为53 ℃。投料2 h后,系统逐渐趋于稳定。投料期间反应器出入口温度变化情况见图1,循环氢气纯度变化情况见图2。

图1 投料期间反应器出入口温度变化■—出口温度; ▲—入口温度

图2 投料期间循环氢气纯度变化

1.3 性能标定

催化剂运行了3个多月后,进料负荷稳定在203 t/h,2017年10月18—21日进行72 h的性能标定。工艺参数及性能指标的平均值见表1,并与RIC-200催化剂进行了对比。

由表1可见,RIC-270催化剂标定性能均达到或超过了技术协议保证值。与之前使用的RIC-200催化剂标定性能相比,对二甲苯接近平衡浓度提高1.0百分点,乙苯转化率达到36.5%,提高了3.8百分点,C8芳环损失率仍保持在2%以下。说明RIC-270催化剂具有更高的异构化活性、乙苯转化能力,以及更好的反应选择性。

表1 RIC-270催化剂72 h标定结果

2 RIC-270催化剂工业应用典型特点

异构化催化剂的操作需要依据对二甲苯产量和C8芳烃原料中乙苯含量变化而采取不同的操作模式,实际上,原料中乙苯的多少对催化剂操作模式影响更大。众所周知,乙苯转化为二甲苯是一个复杂的连串反应过程,需要双功能催化完成,相对于二甲苯异构化反应,乙苯转化更加困难,乙苯转化反应是影响催化剂积炭和副反应的最重要因素[6-11]。扬子石化2号对二甲苯装置处理的原料属于乙苯含量较高的劣质原料,其新鲜C8芳烃来源主要是重整C8芳烃和外购C8芳烃,外购C8芳烃约占65%,无低乙苯含量的歧化装置进料,其组成情况见表2。外购C8芳烃原料中因含有部分裂解C8芳烃而导致乙苯质量分数平均为18.10%。石科院根据此原料特点设计和制造了RIC-270催化剂,其物化指标见表3。

表2 新鲜C8芳烃原料的组成情况

表3 RIC-270催化剂物化性质

针对C8芳烃原料中乙苯含量高的特点,调整原则是以乙苯最佳转化为目标,始终保持在最经济工况下运转。低负荷时,用低苛刻度操作模式,使得乙苯转化的副反应造成的损失最小;最大化对二甲苯生产模式下,提高反应温度控制较高异构化活性,控制相对高的氢分压,转化新鲜进料中的较多乙苯,保证乙苯在系统内不累积。同时,兼顾控制反应进出料中的C8非芳烃处于较低的平衡浓度,最大限度提高吸附进料中的对二甲苯浓度,该模式下副反应造成的损失将会有所增加。

2.1 催化剂反应活性

2018年4月至11月,采用较高反应苛刻度运行模式,保持对二甲苯最大化生产。指标变化情况见图3。

图3 对二甲苯/二甲苯质量比、乙苯转化率指标变化趋势◆—乙苯转化率; ■—对二甲苯/二甲苯质量比

由图3可以看出,在高负荷下,对于扬子石化的高乙苯原料,异构化活性(对二甲苯/二甲苯质量比)平均达到23.3%,乙苯转化率保持在30%以上。表明RIC-270催化剂具有高活性、高乙苯转化率的特点,完全能适应高乙苯原料。

2.2 催化剂选择性

2018年4月至11月,对二甲苯市场盈利,按照对二甲苯最大化模式生产。通过提高反应温度和氢分压可保持较高的催化活性,但副反应增多,会使C8芳烃损失增大。因此,催化剂在高活性运行模式下的选择性是影响装置经济性的关键因素。RIC-270催化剂在高空速和高苛刻度下的C8芳烃损失率变化情况见图4。

图4 C8芳烃损失率变化趋势

由图4可见,RIC-270在高活性运行模式下,平均C8芳烃损失率仅为2.5%,说明RIC-270催化剂转化高浓度乙苯原料的能力强。该催化剂在较高的乙苯转化率下,仍能维持较低的C8芳烃损失率,表现出良好的反应选择性。

2.3 催化剂稳定性

催化剂的操作温度和压力的提升快慢标志着稳定性的优劣。2017年12月至2018年2月中旬,因下游对苯二甲酸(PTA)装置的对二甲苯需求量下降,2号对二甲苯装置被迫降低负荷运行,异构化进料量降低到160~178 t/h。2018年3月,对二甲苯市场盈利能力开始上升,按照对二甲苯产量最大化模式生产。2018年1月以来反应进料量调整情况见图5,反应温度和高压分离器压力调整情况见图6。

图5 2018年反应进料量变化

由图4~图6可见,在低负荷时,维持较低的反应温度和压力,使得C8芳烃损失率最小化。自2月下旬异构化进料由178 t/h提高到194 t/h,负荷提升期间,反应温度由366 ℃提高到370 ℃,高压分离器压力由0.68 MPa提高到0.72 MPa,氢/烃摩尔比相应降至2.80。同时可以看出,装置满负荷连续运行8个月期间,反应温度提升了3 ℃,压力提升了0.06 MPa,提温速率为0.375 ℃/月(按每月30天计),提压速率为0.007 5 MPa/月。反应过程中,产生多环芳烃而形成积炭,导致分子筛酸中心减少和铂金属功能下降[4]。工业运转过程中,通过提高反应温度和压力弥补因积炭造成的活性下降,提压和提温速率决定了催化剂的运行周期,是表征催化剂稳定性的主要指标。以上数据说明RIC-270催化剂在高空速和高苛刻度下的运行稳定性良好。

图6 2018年反应温度和高压分离器压力调整 —反应器入口温度; —高压分离器压力

3 经济效益

RIC-270和RIC-200型催化剂的同期运行性能平均数据见表4。

表4 两种催化剂同期运行数据

由表4可知,与RIC-200催化剂相比,RIC-270催化剂的异构化活性提高0.46百分点,乙苯转化率提高2.19百分点,C8芳烃损失率降低0.23百分点。催化剂稳定性提高,在高空速、高转化率条件下的反应入口温度相当,节约了燃料消耗。具体经济效益来自于以下方面:

(1)反应活性提高。RIC-270催化剂的高活性可以使吸附分离进料中的对二甲苯质量分数上升0.3百分点,装置对二甲苯产出增加3.5 t/h,全年增产29.4 kt。按照对二甲苯利润为1 350元/t(2018年12月份企业财务数据,下同)计算,全年可增加效益3 969万元。

(2)副反应损失减少。反应中C8芳烃损失率下降0.23百分点,异构化进料按照200 t/h计算,可减少C8芳烃消耗3 864 t/a,按照C8芳烃单价5 532元/t、LPG单价3 739元/t计算,全年可增加效益693万元。

(3)燃料消耗下降。运行数据表明,在同等负荷下反应炉燃料消耗下降约50 m3/h,天然气密度为0.717 4 kg/m3,全年减少燃料消耗301 t。天然气价格按照3 253 万元/t测算,全年增加经济效益98万元。

综上所述,更换RIC-270催化剂后,装置每年可增加经济效益4 760万元。此外,采用特殊材料制作的帽罩替代原有分布盘,安装简单,运行稳定性好,不仅降低了检修人工费用,还可节约分布盘拆装的检修时间36 h以上。

4 结 论

(1)新一代C8芳烃异构化催化剂RIC-270在扬子石化公司芳烃联合装置上成功进行了工业应用。采用的密相装填和导流帽罩技术可靠,运行效果良好。标定结果表明,RIC-270催化剂的异构化活性为23.30%、乙苯转化率为36.5%、C8芳环损失率为1.7%,各项性能优于RIC-200催化剂。

(2)RIC-270催化剂对高乙苯浓度的C8芳烃原料具有较强的适应性。

(3)在高反应苛刻度条件下,RIC-270催化剂提温、提压速率均低于RIC-200催化剂,说明具有更好的稳定性。

(4)采用新型RIC-270催化剂取得了显著的经济效益,与RIC-200催化剂相比,在同等操作条件下经济效益可提高4 760万元/a。

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