火烧山油田注水系统效率分析

2019-08-21 02:58郭喜阳
商情 2019年35期
关键词:系统效率

郭喜阳

【摘要】火烧山油田注水开发至今已有28年之久,为了解决注水系统效率偏低的问题,通过计算注水系统机泵效率和管网效率,结合节点分析法,确定了注水系统效率偏低的主要原因为管网效率偏低。通过对管网效率进行节点分析,提出了开大离心泵出口闸门、注水干支线清洗和更换、注水系统整体降压的同时局部增压和个别单井酸化共计4条措施来提高管网效率,从而提高注水系统效率。

【关键词】系统效率;机泵效率;管网效率;紊流

火烧山油田注水开发已有28年之久,注水系统进行了4次大的改造。目前注水能力为4500m3/d,注水泵压为13.0MPa。火烧山油田注水系统共有注水干线4条,配水间39座,水井161口,2017年产油量为21.25×104吨,年注水量为181×104m3,日注水量4959m3,注水单耗6.0KW·h/m3。

1 系统效率测算结论

(1)火烧山油田注水系统效率偏低,为36%,低于最低值46%;

(2)通过计算结果来看,离心泵与柱塞泵同启时,离心泵效率偏低,达不到标准泵效70%,实际泵效为64.8%,单启时实际泵效为70.2%;

(3)相对机泵效率来说,影响系统效率偏低的主要原因是管网效率偏低。

必须对火烧山油田注水系统效率进行分析,找出其影响因素,提出针对性措施,从而提高注水系统效率。

2 火烧山油田注水系统效率偏低的原因分析

2.1机泵效率分析

结合火烧山油田注水系统效率测算结果和火烧山油田注水泵参数,再根据《石油工业节能技术》阐述:一般情况下,离心泵的流量越大,效率越高。建议注水量在180m3/h(离心泵额定流量)以下时,单启离心泵,保证机泵效率稳定在较高水平。

2.2管网效率分析

2.2.1整体性分节点分析

2.2.1.1离心泵出口到联合站分水器管网效率分析

从离心泵出口到联合站分水器,压力从14.9MPa下降到136MPa,压降为1.3MPa,管网效率为91.3%。而离心泵出口到联合站分水器,管线长度仅为20m,但管损高达1.3MPa。

根据联合站分水器的参数设定来看,其规定分水器压力值为(13.5±0.3)MPa,原因是通过关小离心泵出口闸门造成节流,从而保证分水器压力在设定范围内,但随着火烧山油田注水量和年调剖量的增大,火烧山油田注水井油压逐年升高,以往的分水器压力设定值不能满足正常注水,致使注水井欠注和注不进,并且造成了较大的管损。

2.2.1.2联合站分水器到计量配水间分水器管网效率分析

联合站分水器到计量配水间分水器,压力从13.6MPa下降到12.7MPa(对水量的加权平均值),压降为0.9MPa,管网效率为93.4%。

通过各支干线理论压力计算结果和实测压力对比,几乎所有计量配水间实测压力值小于理论值,差值最高可达1.25MPa,平均差值为0.48MPa。

火烧山油田注水支干线使用年限和2012年注水干线更换时的腐蚀结垢情况以及2012年更换过的注水干线于2017年打开时的情况来看,管线内结垢严重,建议对剩余的2km注水干线和1921km注水支线进行更换,对已更换过的13.6km注水干线进行清洗。

2.2.1.3计量配水间分水器到注水井井口管网效率分析

从计量配水间分水器到注水井井口压力从12.7MPa下降到759MPa(对水量的加权平均值),压降为5.11MPa,管网效率为59.6%。

在此節点上管网效率偏低的原因有两点,一是火烧山油田单井注水管线的管损,考虑到单井注水量低和管线较短以及单井注水管线每年均进行冲洗,故而相比原因二,可知其管损较小,不作具体分析;二是火烧山油田采用的是单管多井配水流程,在配水间分配计量后进行注水,分水器通过控制下排闸门来调节每一单井的配注量,故而在此节流损失最大,对管网效率影响最大。

2.2.2各干线分析

从注水1号干线、2号干线、3号干线和4号干线所属水井两年以来正常工况下的最高油压分布情况来看,可以看出1号干线、2号干线和4号干线无特殊的压力分布规律,3号干线特征很明显,仅有一口水井油压在10MPa以上。

针对3号注水干线特殊的压力分布情况,建议在酸化H1113水井降低油压的前提下,切换联合站注水工艺流程,采用离心泵给1号、2号、4号线供水,柱塞泵单独给3号线注水。对比离心泵与柱塞泵同时给1号、2号、3号、4号线注水,柱塞泵出口压力可以从13.6~11.1MPa,输入功率为原功率的0.81倍,预计年节约电量11.6×104kW·h。

措施后,管网效率由措施前的50.8%提高到措施后的62%,系统效率由措施前的36.2%提高到措施后的43.5%。

3 效益分析

在逐年对使用年限在20年以上的注水干支线进行批次更换的基础上,对3处局部增压点相应管线进行敷设,局部增压点所用的柱塞泵和注水自控仪表等全部利旧;对4口水井进行单井酸化。

预计年节约电费92.13万元,实施后15个月收回成本。

4 结论及建议

4.1 根据配注量搭配注水泵开关。

4.2 柱塞泵单独给3号线注水时,关闭联合站分水器3号线上下排闸门,出口压力控制11.1MPa。

4.3 可适当开大离心泵出口闸门,降低离心泵出口到联合站分水器的压降,压差控制在0.5MPa,管网效率控制在96.6%。

4.4 从联合站分水器到计量配水间分水器,注水干支线平均压差控制在0.46MPa,管网效率控制在96.6%:

(1)火烧山油田注水支线和剩余的2km注水干线进行更换;

(2)已更换的13.6km注水干线进行投球清洗,降低管损。

4.5 将11MPa以上的井通过酸化或者局部增压的方式来处理,降低管损,从计量配水间分水器到注水井井口压差控制在421MPa,管网效率控制在64.3%。

4.6 实施后,管网效率由措施前的50.8%提高到措施后的62%,系统效率由措施前的36.2%提高到措施后的43.5%,高于油田公司平均值39.4%。

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