基于PLC 污水处理厂的pH 值自动控制系统设计与研究

2019-11-11 06:54罗含伟
云南化工 2019年9期
关键词:酸液碱液酸碱

罗含伟

(西安石油大学,陕西 西安 710065)

1 污水处理厂结构和运行指标

我国《生活饮用水卫生规范》规定,饮用水的pH 值必须在6.6~8.5。超出正常值会影响生物反应,抑制硝化过程,严重时将导致污泥中毒,使水质受到不同程度的影响。目前污水厂采取的措施是当pH 值特别高或特别低时,立即关停进水泵。如果偏离,但仍在可接受的范围内,应频繁地测定氧化池中的pH 值及各种生化反应参数,适时投加相应化学药剂从而调节池中工艺参数正常,并及时查出导致pH 值变化的原因并解决该问题[1]。

2 系统硬件部分设计

2.1 PLC 的选型

PLC 及其相关设备应与工业控制系统形成一个整体,要具备通用性强、使用方便、可靠性高及抗干扰能力强等优点。鉴于此,本文选用西门子公司生产的S7-300 PLC 模块。控制系统硬件采用双机冗余工控机的 IPC+PLC 架构和PROFINET 总线技术,采用分布式I/O 控制系统,将控制现场的ET200M、S7-300 PLC、控制室内工控机与触摸屏组态成一个系统。PLC 用来接收来自污水中和池的pH 监测数据,对其进行数据分析并反馈处理结果,实现酸碱电磁阀控制;控制室内上位机实现对污水池现场环境数据的监控、报警指示、状态显示、参数设定和实时、历史报表的数据储存和打印功能。工控机IPC 和现场触摸屏作为主站,接收来自PLC 和ET200M 的信号,ET200M 中的SM 信号模块采集现场PH 计变送器的参数,对现场PH 参数进行控制。

S7-300 PLC 污水处理pH 控制系统结构如图1 所示。

图1 控制系统结构

3 pH 控制原理

3.1 对象分析

每一个酸碱中和系统最突出的性质是它们的pH 值曲线,如图2 所示。

图2 NaOH 滴定HCL 曲线

由图2 可知:pH 值控制对象具有严重的非线性。pH 值在7 附近时,中和对象的静态增益相当大,而远离pH=7 的中和对象的静态增益很小。

3.2 控制策略

由于PID 控制算法简单、准确度高,很适合对pH 的闭环控制。控制系统的PID 控制数学表达式可以用下式表示:

其中:u(t)为控制器输出;e(t)为控制器输入;Kp、Ti、Td为分别为比例系数、积分时间和微分时间。

在污水处理的过程中,首先根据污水池内的实际pH 值C (θ) 与设定pH 值Sp (θ) 进行比较,用PID 程序控制酸碱电磁阀的开度。系统根据反馈结果进行判断,当E (θ) =C (θ) -Sp (θ) >4 时,PLC 发出指令关闭A、B、D 号酸液电磁阀阀,打开C 号碱液电磁阀。E (θ) =C (θ) -Sp (θ) >2.5时,PLC 发出指令关闭B、C、D 号酸液电磁阀阀,打开A 号碱液电磁阀。-0.5<E (θ) =C (θ) -Sp (θ)>0.5 时,关闭A、B、C、D 各个电磁阀。当-4<E(θ) =C (θ) -Sp (θ) 时,PLC 发出指令关闭A、B、D 号酸液电磁阀阀,打开D 号碱液电磁阀。-2.5<E (θ) =C (θ) -Sp (θ) 时,PLC 发出指令关闭B、C、D 号酸液电磁阀,打开B 号碱液电磁阀。污水中和池pH 控制流程如图3 所示:

4 系统软件部分设计

4.1 公共程序

图3 pH 值控制流程图

公共程序系统的初始状态阀A~阀D 均为OFF,搅拌电动机M 为OFF,将这些量的常闭点串联作为M1.1 为ON 的条件,作为原点条件。其中任何一个量不满足,则M1.1 都不会为ON。

系统在原点位置时,处于初始化和手动状态,初始步M0.0 会被置位,此时为执行自动程序做准备;若此时M1.1 为OFF,则M0.0 会被复位,初始步会变为不活动步,即使按下启动按钮,自动程序不会转换到下一步,此时禁止自动工作方式的运行[2]。

当手动、自动两种工作模式相互切换时,自动程序会有两步被同时激活,为了防止误动作,在手动状态下,辅助继电器M0.1~M0.6 会被复位。在非连续工作方式下,I0.7 常闭触点闭合,辅助继电器M1.2 将被复位,系统不会执行连续程序。

4.2 手动程序|

酸碱中和池控制手动程序开始时,设置阀C手动,即在系统有故障时,关闭污水中和池,防止其对后面水体水质造成相应的干扰。

4.3 自动程序

酸碱中和池控制系统采用置位复位指令编程法,其中M0.0~M0.6 作为中间编程元件,连续、单周2 种工作方式采用连续标志M1.2 加以区别。单周与连续原理相似,不同之处在于:在单周的工作方式下,连续标志条件不满足,当程序执行到M0.6 步时,满足转换条件M1.2×T38,此时系统将返回到初始步M0.0,系统停止工作。

4.4 模拟量程序

酸碱中和池控制模拟量程序分为两个部分:

1) 模拟信号量采集程序;

2) 报警程序。

5 pH 值自动控制效果

通过实验对PLC 自动控制效果进行实际测量。实验方法是设置两个对照组,将两组中和池的pH 计量仪接入PLC 控制系统,采用PID 控制器来控制计量泵的加药量。通过对中和池液体的pH 值进行采样测量,对比原污水处理系统的原始记录数据。设每次测量的时间间隔为3 min,对比PID 控制投入前和PID 控制投入后的变化,并添加PD 控制作参考系统。

6 结语

基于S7-300 的污水池pH 控制系统具有较强的适应能力[3]。系统控制指标符合相关规定的污水排放要求,被处理过的污水最终pH 值在7.2~7.8,经过相应的实验测试,证明了本设计方案是成功的,基本解决了废水处理过程中的关键技术问题,保证了污水出水水质,并降低了污水处理加药费用。

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