球磨机适宜磨矿介质配比的试验研究

2020-03-09 03:24
中国金属通报 2020年22期
关键词:磨机球磨机粒级

杨 雄

(江铜集团德兴铜矿,江西 德兴 334200)

大山选矿厂成立于20世纪80年代,是国内最大的铜选矿厂。2012 年9 月份,大山选矿厂在9#、3#、5#、6#球磨机逐步开展并推广磨矿介质配比试验,根据3#、5#、6#、9#球磨机磨矿介质配比应用效果,从2015 年4 月29 日开始在1#、2#、4#球磨机推广配比添加∮80、∮50 钢球试验,采用∮80、∮50 低铬球,比例为80:20。另外根据7#球磨机前期高铬球工业试验结果,在7#球也进行高铬球配比试验,采用∮80、∮50 高铬球,比例为70:30。本次试验期为4 个月,钢球逐步替换期2015 年5 月~6月,试验稳定期2015 年7 月~8 月。

1 试验方案

(1)从2015 年4 月29 日起,1#、2#、4#球磨机按20%比例添加∮50mm 钢球,7#球磨机按30%比例添加∮50mm 高铬钢球;其它球磨机按原有配比添加,5#、6#、9#球按20%、3#球按45%比例继续添加∮50mm 钢球。

(2)试验球磨机为1#、2#、4#、7#球,试验取样周期为4 个月,同时与3#球磨机进行同步对比取样。

(3)试验期间,每工作日对1#、2#、3#、4#、7#球磨机溢流取样,水筛后烘干再进行套筛;试验前期、钢球替换期及稳定期分别对4#球、7#球进行磨矿分级流程考查。

(4)试验结束后,根据试验结果确定各台球磨机磨矿介质配比添加方案。

2 现场试验数据分析

2.1 钢球逐步替代期(2015 年5月~6月)

表1 钢球替代期现场取样-200 目数据

从现场取样数据来看,2#、4#球细度-200目分别为66.37%、65.56%较好,同比7#球只有61.74%较差,3#球64.38%略低于1#、2#、4#球。

表2 钢球替代期现场取样+80 目数据

钢球逐步替代过程中,试验后期,+80 目含量逐步降低。3#球相对1#、2#、4#球+80 目平均高1.50%。

2.2 钢球配比稳定期(2015 年7月~8月)

表3 稳定期现场-200 目数据

从试验稳定期来看,2#、4#球细度较好,-200 目平均为68.66%、67.70%,比前期分别提高2.29%、2.14%,7#球比前期提高3.05%,配比试验磨矿效率有所改善。从8 月26 日流程考查结果来看,前三万设定台效为340t/h,后三为350t/h,除8#-200 目59.34%较低,其它球磨矿产品细度-200 目含量均在65%以上。

表4 稳定期现场取样+80 目数据

从+80 目含量对比来看,2#、4#平均4.33%,除8#球9.84%以外,其它球磨机+80 目含量均控制较好。

3 钢球配比分析

球磨机的配球法,影响球磨机的工作效率,大山厂φ5.5×8.5m 溢流型球磨机最初以定期补加φ80mm 的钢球为钢球添加制度,不管初装球合理与否,经过一定时间的磨合后必然自然磨损而消失,因此磨机内最终的球荷组成不是由初装球形成,而是由补加球形成,故补加球至关重要。

按钢球磨损经验模型γ=1−(d/d0)6−n,取n=2.03,可以算出补加∮80、∮50 不同球比时,筒体内各球径钢球理论含量如下表。

表5 ∮80、∮50 不同球比磨损后筒体内球径

8 月26 日大山厂对磨矿系统进行考查,其中部分考查数据及粒级曲线如下。

表6 8 月26 日流程考查磨机给矿与返砂

根据流程考查数据计算,磨机全给矿d—95%过筛的给矿粒度大约为7.5mm,按榜德经验公式最大球径应为70mm,从粒级分布来看,主要以+80 目至2mm 中间粒级居多,占50%~60%,根据经验对应的钢球尺寸在40mm~50mm 左右,从钢球磨损曲线来看,生产中单一添加Φ80mm 钢球,磨机内60mm 以上钢球占68%,40mm~50mm 只有9%,无法与磨机给料相适应。

目前2#、3#、8#球Φ50mm 钢球添加的比例为20%、30%、0%,从2#、3#、8#球排矿取样数据来看,-80 目新生粒级含量分别为18.63%、19.95%、11.21%、-200 目新生粒级含量分别为12.92%、13.69%、8.60%,2#、3#新生细粒级基本相当,但是8#球新生细粒级较低,特别是8#球排矿中-200 目含量只有15.65%,而+80 目至1mm 含量占48.83%,如何把这部分矿磨细,根据给矿及返砂情况来合理的补加钢球,是提高磨矿效率的关键。

采用Φ80mm 钢球,对固定装球量而言,球径大则个数少,每次磨矿循环时对矿粒的打击次数少,球荷总的研磨面积亦减少,矿粒受到的打击及磨剥的机会减少,磨矿产品中磨不细的级别产率必然增大,磨机的生产能力下降,球径过大或过小,都会导致磨矿产品中过粗及过细级别的增加,产品粒度不均匀,磨机的生产能力低,对选别作业不利。因此,只有当钢球尺寸恰当时,才能最有效地破碎矿粒,取得好的磨矿效果。

4 推广试验总结

(1)1#、2#、4#球磨机磨矿介质配比推广试验从2015 年5月~8 月,从7-8 月试验稳定期生产数据来看,1#、2#、4#球平均台效320.8t/h 比试验前4 个月高2.86t/h,磨矿细度过-200 目含量平均64.73%,比试验前高3.69%、+80 目含量平均5.38%,比试验前低2.82%。磨矿细度同比与3#球相当,-200 目含量比8#球平均高2.58%。

(2)根据1#、2#、4#球磨机磨矿介质配比试验及7#球磨机高铬球试验结果,以及3#、5#、6#、9#运行情况,由于∮50 低铬球碎球率较高,建议低铬球按20%~30%配比添加∮50钢球,如推广使用高铬球,按30%、40%配比方案添加∮50 高铬钢球,若球磨机给料P80 或硬度波动大,建议按25%~30%添加∮50高铬钢球进行试验。

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