祝鹤(淄矿集团内蒙古黄陶勒盖煤炭有限责任公司,内蒙古 鄂尔多斯 017313)
内蒙古黄陶勒盖煤炭有限责任公司世林化工分公司30 万吨/年煤制甲醇项目,利用巴彦高勒煤矿的资源,采用航天干煤粉气化炉技术,利用纯度99.6%以上的氧气与干煤粉发生化学反应生产甲醇原料气。气化车间检修后气密采用高压氮气冲压,航天设计通过环腔保护气、煤线进行冲压,由于需要冲压设备多,气密压力要达到4.0MPa,导致冲压时间长,气化车间于2017 年5 月技改后再次开车,优化冲压方式,缩短系统冲压时间。
气化系统停车检修后,需要给系统冲压确认系统的气密,主要是检验设备、管道、仪表、法兰、阀门、密封点(包括焊缝、铆接和可拆连接)的密封性能,以保证设备和管道系统能在操作压力下保持严密不漏,及早发现问题,消除漏点,保证生产装置稳定运行,气密试验主要包括高压氮气缓冲罐、高压氮气/二氧化碳缓冲罐、煤锁斗、煤加压给料罐、气化炉、洗涤塔、水洗塔、烧嘴冷缓冲罐、汽包、蒸中压闪蒸罐、汽提塔、所有设备附属管线。
气密工作使用氮气量大(附:氮气使用量计算表,见表1);气密需要耗费16h,系统充压占据的时间约9h,由于充压时间长,直接延长了气密工作的时间,推迟了气化系统的开车时间。
表1 氮气使用量计算表
通过本次改造增加一个冲压点,加快系统冲压速率,减少冲压时间,缩短气化系统气密工作的时间,实现气化系统提前开车,保证公司生产甲醇年度计划完成,并超额完成公司年度计划。
本次改造在洗涤塔预留口上新增设高压氮气/二氧化碳冲压管线一条,气源由八楼1#、2#煤线备用氮气/二氧化碳管线上引出。本次改造后,预计可以缩短充压时间至7h,实现气化炉提前2h 点火开车,增加此管线后利于整个系统的升压、降压查漏工作,提高工作效率,提前点火开车增加甲醇产量。本次改造用到的材料如表2 所示,改造图如图1 所示。
针对系统充压时间过长,延长了气密工作的时间,推迟了气化系统的开车时间等问题,气化车间通过查图纸、研究、论证,提出可以在洗涤塔预留口上增设高压氮气/二氧化碳充压管线,来提高充压速率,突破设计院设计冲压点,加快冲压时间,技术简单成熟,利用系统检修期间进行改造方案实施,不影响装置稳定运行。
表2 改造材料表
图1 工艺改造图
本项目的主要工作是针对气化系统气密时间较长,加快系统冲压时间的优化改造有一定的推广价值。通过3 次气密时冲压时间可以做到:(1)新增冲压点,可有效加快冲压速率;(2)通过3 次气密时冲压时间统计,系统充压时间由原来的9h 缩短至7h,实现提前2h 开车;(3)方便整个系统的升降压查漏工作,提高工作效率,增加甲醇产量。
洗涤塔压力高于高压氮气/二氧化碳总管压力时,有系统灰水反窜至高压氮气/二氧化碳管到道,导致管道锈蚀,灰水进入煤粉管线、煤粉锁斗、粉煤给料罐,影响粉煤系统稳定运行。
针对上述问题,在冲压管线上设置了止逆阀,系统气密工作完成后,在止逆阀前截止阀处加盲板,可以完全避免灰水反窜至高压氮气/二氧化碳管系统。