片碱生产中缩短泄漏降膜管检修时间的方法

2020-11-01 12:48洪武
氯碱工业 2020年7期
关键词:人孔降膜熔盐

洪武

(新疆圣雄氯碱有限公司,新疆 吐鲁番 838100)

1 工艺简述

在片碱生产中,32%碱液在蒸发、浓效工序通过与蒸汽换热被蒸发浓缩至70%,之后70%碱液在最终浓缩器降膜管与400 ℃左右的熔盐进行换热,质量分数由70%蒸发浓缩至98.5%以上,通过片碱机制成片碱外售(工艺流程如图1所示)。

2 存在问题

在生产片碱的过程中,最终浓缩器降膜管为片碱工序的关键设备,70%碱在降膜管内与熔盐换热,蒸发浓缩的熔融碱收集导流至再分配器,同时将蒸发出的碱蒸汽进行分离。最终浓缩器降膜管的泄漏直接造成片碱主含量不合格。

图1 片碱生产工艺流程简图Fig.1 Process flow diagram of flake caustic soda production

最终浓缩器降膜管泄漏时,须将成品分离器人孔打开,查找泄漏的降膜管。检查泄漏的降膜管时,熔盐泵必须持续运转,熔盐系统温度在380~410 ℃;成品分离器人孔为DN700,24根M20螺栓。这样,每次拆除人孔需1 h左右,工作量大,易造成人员烫伤;若是夏天,易造成人员中暑。另外,拆除成品分离器人孔时,必须停止中压蒸汽吹扫,如果拆除人孔时间过长,可能导致下碱管线被熔盐结晶堵塞。因此,缩短泄漏降膜管的检修时间非常重要。

3 改进措施

经统计,降膜管泄漏后,从停车、盲堵降膜管到系统开车,大概需要340 min。开、停车时间180 min,操作步骤相对固定,无缩减时间的可能;在工器具准备充足的情况下,盲堵降膜管约为40 min,无缩减时间的可能。打开成品分离器人孔和安装人孔约为120 min,用时长的主要原因是成品分离器人孔距离墙体仅80 cm,作业空间相对狭小,作业不便;另外,熔盐系统持续运行,温度在380~410 ℃,操作人员无法持续作业,且存在安全风险。

分析后认为,如果只是单纯地检查泄漏的降膜管是不需要DN700的视野。随即制定了改进方案:在成品分离器DN700人孔上增加DN200观察孔(如图2所示),观察孔对准成品分离器下碱收集槽,降膜管泄漏,熔盐会从下碱收集槽流出,通过观察孔查看降膜管,就可判断泄漏的降膜管。

图2 成品分离器人孔增加DN200观察孔示意图

4 改进效果

成品分离器人孔增加观察孔后,由于系统是负压操作,只需要6根M16的螺栓就能将其密封,每次降膜管泄漏,只需要5 min就能完成泄漏降膜管的检查工作。每次停车处理降膜管时间由平均340 min降低至230 min,节约检修处理时间110 min,减少因降膜管泄漏对片碱产量的影响25.2 t。

5 结语

通过对成品分离器观察孔的改造,实现了小投入、大产出的理想效果,为员工减少了工作量,为企业创造了可观的经济效益。

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