某鞍山式磁铁矿工艺优化应用研究

2021-03-15 05:57张国胜禹朝群赵淑芳王浩明
矿产综合利用 2021年1期
关键词:粒级旋流器磨矿

张国胜,禹朝群,赵淑芳,王浩明

(1.河钢集团矿业有限公司,河北 唐山 063000;2.河钢集团矿山设计有限公司,河北 滦州 063700)

河北东部某磁铁矿根据矿石结晶粒度特点,设计磨选工艺流程采用三段湿式粗磁选,一 段(磁选柱)精选,设计选矿产品指标为原矿TFe26.67%,精矿TFe66%,回收率81%,选矿比3.06。生产过程中发现精矿TFe63%~ 65%之间,较设计值品位偏低1%~ 3%,无法满足市场需求,影响选厂经济效益[1-5]。为了解决这一问题,自2013 年至今,对磁铁矿选矿工艺开展了边生产边研究的工艺优化工作,系列举措提高了铁精矿品位,这对充分利用铁矿资源有着战略性意义。

1 矿石性质

该铁矿属“鞍山式”沉积变质铁矿床。矿石类型主要为磁铁石英岩,深部为磁铁矿石,有少量的半假象赤铁矿,偶尔见到黄铁矿和褐铁矿,矿石的铁物相分析结果见表1。矿石中以磁铁矿形式存在的铁占全铁的85.234%,以赤褐铁矿形式存在的铁占全铁的3.81%,以硅酸铁形式存在的铁占全铁的7.61%,碳酸铁2.81%,少量硫化铁。脉石矿物以石英为主,其次为阳起石、透闪石及少量的角闪石和辉石[6]。

表1 矿石的铁物相分析结果Table 1 Analysis results of iron phase of the ore

矿物组成中的磁铁矿多为半自形—自形晶,部分为他形晶,镜下鉴定见图1。

图1 磁铁矿与其他矿毗连镶嵌Fig.1 Mosaic of magnetite adjacent to other mines

粒度嵌布较细,大部分小于0.15 mm,一般在0.04~ 0.15 mm 之间,部分重晶后粒度增大至0.5~1 mm,属细粒不均匀嵌布[6]。根据矿石结晶特点,采用阶段磨矿、阶段选别、阶段抛尾可降低选矿成本,从整体嵌布粒度细,也证实矿物需在较细的磨矿粒度下才能得到充分解离。

2 原工艺流程分析

原磨选流程见图2,原流程考察指标见表2。

表2 原流程考察指标Table 2 Inspection indicators of the original process

图2 原磨选流程Fig.2 Flow chart of original grinding and separation

原流程在生产过程中磨矿效率偏低;旋流器出现“反富集”,分级作业效率偏低;精矿品位偏低且波动较大。针对流程中出现的问题,开展了对磁铁矿选矿工艺边生产边研究的工艺优化。

3 实验研究

3.1 磨矿效率优化研究

对磁铁矿系列进行了全流程考查,根据考察结果,对系统设备进行了扩能改造,改造后磨机台时处理量提高了10 t 左右,在此条件下进行合理粒级湿式预选[7],对充分发挥选厂潜能,是一个合理有效地途径。

3.1.1 原矿粒度组成

取入碎矿物料50 kg,经烘干、混匀后缩分出五份,每份按不同粒级进行筛分。原矿及每份粒度组成、各粒级的产率、品位见表3、4。

表3 原矿粒度组成Table 3 Grain size composition of the raw ore

表4 各粒级筛分分析Table 4 Screening analysis of each particle

3.1.2 合理粒级湿式预选

分别对表4 筛下物料用CCTS 0503 型永磁筒式磁选机(318.47 kA/m)进行湿式粗粒预选实验。预选工艺流程见图3,预选实验结果见表5。

图3 预选流程Fig.3 pre-concentration flow chart

表5 不同粒级物料湿式预选实验结果Table 5 Test results of wet pre-concentration of different particles

从表5 可以看出,-3 mm 预选尾矿中TFe 含量为7.94%较其他值偏高,6 mm,10 mm,12 mm筛下物料预选所得尾矿综合产率分别是35.29%、35.44%、35.62%,甩尾产率区别不明显,而6 mm、10 mm、12 mm 物料进入预选前需要的处理量见表4,分别是60.51%、68.08%、85.52%。根据实施场地面积及预选设备考虑,提出合理粒级-6 mm 进行湿式预选。采用6 mm 粒级的湿式预选,可以在入磨前抛除产率为35.29%,品位6.99%的尾矿,且入磨品位提高6.39 个百分点,磨矿效率得到改善,从而降低选矿各种消耗,为提高选矿经济效益打下良好基础。

通过磨矿分级作业指标对湿式改造前后进行q 值(新生成-0.074 mm)前后对比,见表6。

表6 湿式预选改造前后q 值对比Table 6 Comparison of Q value before and after wet preconcentration transformation

湿式预选前,二段磨机、三段磨机效率较设计值偏低,实施后,三段磨机磨矿能力都有提高,二段磨矿效率增加36%,三段磨矿效率提高3 倍。并接近设计q 值,磨矿效率得到优化。

3.2 二、三段磨矿分级工艺优化研究

合理粒级湿式预选后,一磁精矿品位高于预选前;二磁、三磁精矿品位都低于预选前考查水平,也低于设计品位,见表7。

表7 预选前后各级磁选产品品位对比Table 7 Grade comparison of magnetic separation products at all levels before and after pre-concentration

分析原因,这与矿石性质分不开,嵌布粒度细、单体解离不充分有关,再因预选后处理量变大,无法有效去除夹杂的脉石有关。对分级设备旋流器给矿、沉砂、溢流进行筛分分析,结果见表8。对分级设备效率进行分析,结果见表9。

表8 旋流器分级产品粒度分析Table 8 Particle size analysis of hydrocyclone classification products

表9 分级设备效率对比Table 9 Comparison of classification equipment efficiency

旋流器给矿、沉砂和溢流-0.074 mm 细度分别为94.45%,87.11%和98.54%,由此计算出旋流器分级效率为50.10%。旋流器的给矿、沉砂和溢流TFe 品位分别为63.87%,66.69%和56.34%,说明二段旋流器存在严重的“反富集”现象[6],即细粒级产物的TFe 品位低于粗粒级产物TFe 品位。

从表9 中可以看出,螺旋分级机和高频细筛的分级效率较上次考查有所提高,但是旋流器的分级效率比较低。

旋流器的工作原理为离心沉降,流程中有一些较轻的贫连生体或杂质进入溢流,而较重的单体颗粒进入沉砂,是造成旋流器反富集的主要原因。基于以上数据,提出二将段闭路磨矿的分级设备高频细筛放置在二磨后,并将高频细筛由单层筛全部更换为叠层振动筛,见图4。

图4 分级工艺流程Fig.4 Classification process flow chart

一磁精直接进二磨充分磨矿后再经细筛分级,从而减少旋流器溢流中粗粒级较轻的连生体进入到目标流程,提高旋流器分级效率,保证细度和品位的要求。

3.4 精选工艺优化研究

选用精选设备磁选柱得到精矿品位63.37%,较三磁精品位61.26%仅提高2 个百分点,分析原因:1)磁选柱给矿精矿0.045 mm 粒级品位只有43.38%,矿石嵌布粒度细有关。2)各段磁选因处理量变大(增加湿式预选)导致选别效果变差有关。由此提出将精选设备更换为全自动淘洗磁选机,淘洗磁选机作为国内近年研发的新型高效精选设备,具有独特的结构设计,科学的磁场设置,能够有效提升铁精矿的品位,近年来淘洗磁选机作为高效精选设备在提升铁精矿品位,优化缩短选别工艺流程起到了重要作用[8]。

固定冲洗水量为700 L/h,固定磁场、循环磁场、补偿磁场磁场强度分别为64、52、48 kA/m[6-7],经工艺优化,现场生产指标见表10。

表10 工艺优化后生产指标Table 10 Production index after process optimization

精矿指标有优化前63.37%增加到66.69%,尾矿TFe5.79%,指标稳定,且实现了设计目标。

5 尾矿再选再利用工艺研究

流程中的各个尾矿物相分析结果见表11。

表11 主要产品物相分析Table 11 Phase analysis of main products

从上表可见,各尾矿中损失最多的为磁性较弱的赤褐铁矿,预选尾矿中磁性铁损失较多,达到22.40%。另外,硅酸铁和硫酸铁的含量也比较高。对预选尾矿进行再选工艺流程见图5。

图5 尾矿再选工艺流程Fig.5 Process flow of tailings re-concentration

对预选尾矿进行了旋流器、细筛分级,细筛筛上+0.5 mm 作为建筑石料直接出售,-0.5 mm 进入中强磁机再选系统,此举增加了选厂非矿经济收益,减少细粒尾矿的产出量,缓解尾矿库库容压力[9-11]。

4 结 语

(1)磨矿效率优化,磨前增加湿式预选,入磨品位提高6.39 个百分点,为后续分选提供较高质量的入料,提前抛出品位较低的连生体和脉石矿物。三段磨机磨矿能力都有提高,二段磨矿效率增加36%,三段磨矿效率提高3 倍,并接近设计q 值,磨矿效率得到优化。

(2)分级工艺优化,二段闭路磨矿的分级设备高频细筛放置在二磨后,将高频细筛由单层筛全部更换为叠层振动筛,降低“反富集”现象对最终精矿品位的影响,先磨后筛工艺减少了较轻的贫连生体或杂质进入旋流器溢流,提高旋流器效率,保证了目标流程对细度和品位的要求。

(3)淘洗机代替磁选柱使精选工艺精矿TFe品位由63.37%增加到66.69%,尾矿TFe5.79%,回收率85.08%,实现原设计指标,企业经济效益增加明显。

(4)对预选尾矿进行再选再利用,+0.5 mm作为建筑石料销售,-0.5 mm 进入中强磁再选,以中矿进入其他选矿流程系列再选,使资源得到最大化利用。

猜你喜欢
粒级旋流器磨矿
磨矿方式对闪锌矿和黄铁矿浮选动力学影响研究
云南省某高岭土矿的工艺矿物学研究
基于Simulink的批次磨矿产物粒度组成预测研究
锡石多金属硫化矿磨矿技术效率模型预测研究①
新型螺旋线进料体旋流器在德兴铜矿尾矿回收厂的应用
纳米陶瓷球作细磨介质下的磨矿动力学
双级径向旋流器对燃烧性能的影响
烧嘴旋流器优化设计计算
机制砂形貌特性的测试与分析
邯郸永年地区土壤粒度试验及其意义