聚丙烯装置2-P210 浆料轴流泵振动偏离治理

2021-09-17 04:08赵鹏
中国设备工程 2021年17期
关键词:机泵联轴器法兰

赵鹏

(大庆炼化公司检维修中心生产协调组,黑龙江 大庆 163411)

1 设备作用和特点

聚丙烯厂聚丙烯二车间2-P210 浆料轴流泵为独生子设备,同时也是核心设备。该泵总体由壳体、叶轮、轴、机械密封、轴承等部分组成,它设置在预聚合小环管上,壳体为90°的弯管管道。它的作用将环管内的丙烯及催化剂进行不间断的循环、反应、聚合。由于机泵位于室外,为长轴泵,同时,与电机不是同在一个基座上,并且机泵安装在反应器管线上,随着外部环境温度和介质浓度的变化,机泵在环管上位置也在变化。

2 常见振动原因分析及处理

(1)叶轮处研料或转子动平衡不良。处理方法:叶轮清理聚合的物料,转子做动平衡检测。

(2)泵轴挠度变形。处理方法:由于该机泵为长轴泵,检查转子跳动超标,建议更换新泵轴。

(3)电机与泵对中不良。处理方法:复查机泵与电机同心度,同时,要考虑管线下沉和温差形变的影响。

(4)万向联轴器故障。处理方法:检查万向联轴器紧固螺栓有无松动和磨损情况,磨损超差需更换新联轴器;万向联轴器为花键叉接结构,只需花键旋转90°,就将万向联轴器原来一字连接法改为十字连接法,这样具有较大的角度补偿能力,轴线折角、降低机泵同心度要求;为延长万向联轴器的使用寿命,在保养拆洗时,将十字轴调转180°,以达到轴颈受力交替使用。

(5)轴承或轴承座长期运行磨损。处理办法:轴承或轴承座长期运行磨损,轴承“跑外圆”,建议更换轴承修复轴承安装位置。机泵振动同时影响轴功率:叶轮处物料聚合叶轮与机泵壳体摩擦,导致轴功率高;机泵或电机轴承磨损故障,导致轴功率高,该机泵轴功率高主要由于物料聚合而导致。通常应该调整工艺数据,加强平稳操作,避免聚丙烯物料聚合;计划检修,定期保养或更换机泵或电机轴承。

3 故障分析及处理的过程

3.1 加装临时托架减小振动

(1)处理经过。2019年1月28 日,装置临时停工,处理预聚合轴流泵2-P210 最外侧机封渗漏、振动超标问题。29 日更换备用泵后试运,叶轮与管道有碰磨声,振动值为水平7.1mm/s,垂直4.2mm/s。观察运行至30 日,振动值逐渐变大,达到水平8.6mm/s,垂直4.5mm/s。31 日,从消除管线应力的思路上出发,加工一个支架,支架上有托架,设置水平方向四个顶丝,沿着管线应力的方向,使泵体沿南北方向调整,同时使泵体向上顶起,可明显降低振动值,现场测量水平5.5mm/s,垂直3.9mm/s。同时,每隔几天由于螺栓松动,振动导致支架位置偏移,水平振动值就会升高到7.2mm/s,甚至更高,重新调整支架松紧,能使水平振动值重新下降至5.5mm/s。

(2)频谱分析。该电机额定转速为2980r/min,额定功率18.5kW,现场负荷无调整。电机底部坐落于槽钢基础焊台上,泵基础坐落于水泥灌浆平台上,但是,支撑方式为挠性。设备转轴中心标高≥315mm,功率>15kW,安装方式为柔性支撑,符合《ISO 10816-3 旋转机器振动烈度标准》中关于“额定功率大于15kW”轴流式机泵的振动评价标准。设备振动最大点始终在泵端水平方向,振动幅值平均在7.5mm/s,各点振动频谱以转频能量为主。通过对数据进行对比分析,目前设备振动基本稳定,无明显大幅上升趋势,设备可以短时间连续运行。监测结论:①设备振动趋势较平稳,可短期连续运行;②适机检查轴流泵转子及其附件,排查是否存在平衡故障(带联轴节)。

3.2 更换泵壳和联轴器、调整同心度,入口法兰加垫片

处理经过。2019年5月27 日,装置临时停工,针对机泵振动故障对该泵进行故障分析。通过对中检测,环管向北侧整体移动10mm,由于机泵与电机不在一个基础上,电机与机泵对中值偏差较大,需扩孔电机进行找正。拆卸入口法兰,检查入口法兰与管道有10mm 的位置错口(2016年检修管道检修后一直有该错口),通过螺栓带紧,接入口法兰口,但是管线应力无法消除,加工调整垫片消除10mm 错口,消除该处应力;万向联轴器中间节较长,检查发现联轴节跳动值为0.35mm,超标更换新的万向联轴器;更换新弯管壳体,旧弯管壳体镗床检查垂直度,垂直度小于0.10mm,在标准范围内,证明怀疑弯管管道变形说法不成立。启机试运,水平振动依然偏高。

3.3 提升环管,调整小环管,振动值降至标准值

(1)处理经过。2019年6月21 日,装置临时停工,机泵超标现场测量驱动端水平振动7.2mm/s,垂直4.2mm/s,非驱动端水平6.5mm/s,垂直3.6mm/s,轴向2.8mm/s。断开出口或入口法兰面,短时间空试机泵,发现机泵振动明显减小(均小于2.0mm/s),且上开口1mm,所以判断为管线应力导致该机泵振动超标。断开环管底部管线,防止底部管线产生应力。断开入口法兰(垂直法兰)拆卸八层平台环管和基层地脚螺栓,用5T 导链从九层平台吊环管,使其整体上提约2mm,然后连接出口法兰,缓慢松解导链,调整找正法兰口,然后,在八层平台地脚处垫加斜铁,之后焊接固定斜铁。经过电机重新找正后,试机,发现振动值仍然超标,驱动端水平6.4mm/s,垂直2.0mm/s,轴向1.8mm/s,非驱动端水平5.2mm/s,垂直2.8mm/s,经过第一次找正后,取得了一定的效果,但是,振动值仍然超标。两道法兰口应力已解除,怀疑南北方向的火炬放空管线存在管线应力,通过2T 导链沿火炬管线方向拉扯小环管,发现振动值明显下降,且在标准值范围内,如下表1 所示:

表1 找正数据汇总(标准值≤4.5mm/s)单位:mm/s

最终2019年装置停工大检修期将火炬线法兰口重新焊接,并且在管线上加支撑,解决了机泵长期振动问题。

(2)频谱分析。检修后振动稳定,电机额定转速为2980r/min,现场反应电机轴功率有波动。设备振动最大点在泵对轮侧水平,幅值4.6mm/s。电机对轮水平,幅值3.3mm/s,水平方向频谱以转频为主(如图1、图2),伴有小幅谐波频率,设备在前期检修中发现设备管道应力过大,可能与此有关;垂直方向频谱以转频的1、2 倍频为主,可能与支撑刚性不足,转子弯曲有关。

图1 电机频谱

图2 泵频谱

2019年10月6 日,设备在泵体与电机水平方向各增加了一个无线振动采集探头,从采集的振动趋势与频谱中分析,设备振动趋势较平稳,频谱结构没有发现异常变化。

4 故障原因分析与吸取的教训

产生振动几点原因:(1)机泵在八楼平台,环管自重大,长年运行,基础变形,环管沉降,导致法兰口张口,管线应力增大,产生振动。(2)环管沉降,南北方向的火炬放空管线受力,该法兰处产生开口,电机底部坐落于槽钢基础焊台上,泵基础坐落于水泥灌浆平台上,泵基础向南移动,电机基础未变化,造成对中值超差,产生振动。吸取的教训:管线应力导致机泵振动超标的故障,容易被忽视,在今后检修作业中,机泵有强度高的管线时,首先要断开法兰检查管线应力。

5 结语

在分析问题时应多思维、多角度分析,才能消除影响正确判断的因素,做出正确的诊断。设备发生故障可能伴有很多种故障原因,分析主要原因的同时应不放过任一可疑原因,才能更全面地分析出设备存在的各种故障。通过现场判断、频谱分析、反复验证有效防治故障,确保设备长周期、安全稳定运行,振动偏离治理很需要经验技术,重在积累,才能抓住细节具体分析出故障。

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