林东建,范耀芬,刘新聪,曲思思,宋 超,鲁新州
(烟台恒邦化工助剂有限公司,山东 烟台 264109)
通过浮选法提升金矿回收率,研究重点在于高效浮选药剂的选择与浮选工艺流程的改善[1]。通过条件浮选试验,与矿山浮选厂现使用的药剂(碳酸钠、硫酸铜、异丁钠黄药、丁铵黑药等)选别效果进行对比,改善药剂制度,提升浮选指标。
本次试验研究的矿样主要化学成分分析结果见表1。
表1 矿样主要化学成分分析结果
该矿石脉石矿物主要为石英、方解石、高岭石等,矿泥具有易浮的特点,影响有用矿物的上浮,同样也给精选流程增加了困难。利用药剂的特殊选择性,专门研制出既能保证金矿稳定回收,又能提高精矿品位的捕收剂HB-A5。
在试验流程方面采用一粗两扫三精。磨矿细度条件与选厂统一,即磨矿细度80%(-200目)左右。主要对矿样进行pH值、活化剂、捕收剂等条件试验及最佳条件下模拟现场的闭路循环试验。
在磨矿细度80%(-200目),捕收剂异丁钠黄药用量为140g/t、丁铵黑药用量为70g/t,起泡剂2#油用量为60g/t的条件下,添加碳酸钠进行pH值条件试验,试验结果见图1。
图1 pH值试验结果
从试验结果分析可得,添加碳酸钠有利于该金矿的回收,当pH值增加至8(碳酸钠用量为1000g/t)时,继续增加碳酸钠用量,金的回收率不再上升。而浮选厂原来加入大量碳酸钠将矿浆pH值调整至9,造成了资源的浪费,经过对浮选现场提出建议,通过调试降低碳酸钠的使用量,结果显示降低pH值并不影响浮选指标。此合理建议为选矿厂节约了成本。
现场采用硫酸铜作为该矿石的活化剂,由本公司研制的新型活化剂HB-803具有高效活化、价格低廉等特点。故在磨矿细度80%(-200目),碳酸钠用量为1000g/t,捕收剂异丁钠黄药用量为140g/t、丁铵黑药用量为70g/t,起泡剂2#油用量为60g/t的条件下,进行硫酸铜与HB-803的活化剂种类对比试验,试验结果见图2。
图2 活化剂种类对比试验结果
结果表明HB-803的活化效果要略优于硫酸铜,所以后续试验采用HB-803作为该矿石的活化剂。在磨矿细度80%(-200目),碳酸钠用量为1000g/t,捕收剂异丁钠黄药用量为140g/t、丁铵黑药用量为70g/t,起泡剂2#油用量为60g/t的条件下,进行活化剂HB-803的用量条件试验,试验结果见图3。
图3 HB-803用量试验结果
数据显示当活化剂HB-803使用量超过150g/t后,活化效果不明显,综合考虑后,建议HB-803使用量定为150g/t,比现场硫酸铜使用量低50g/t。
由于在试验过程中观察浮选泡沫现象及结合矿石组成成分,针对此矿石本公司选矿实验室专门研制出液体捕收剂HB-A5用于该矿金的回收。在磨矿细度80%(-200目),碳酸钠用量为1000g/t,活化剂HB-803用量为150g/t,起泡剂2#油用量为60g/t的条件下,进行捕收剂种类对比试验,试验结果见图4。
图4 捕收剂种类对比试验结果
由图可以看出在捕收剂用量一致的情况下,单一使用HB-A5的效果要优于异丁钠黄药和丁铵黑药配合使用,同时HB-A5具有添加方便的特点,避免了配制液体黄药和黑药的繁琐过程。在磨矿细度80%(-200目),碳酸钠用量为1000g/t,活化剂HB-803用量为150g/t,起泡剂2#油用量为60g/t的条件下,进行捕收剂HB-A5用量条件试验,试验结果见图5。
图5 HB-A5用量试验结果
从试验结果可得,当HB-A5用量增加至190g/t后,继续增加用量,金的回收率无明显上升趋势,故建议HB-A5使用量为190g/t。
模拟现场生产实际情况,验证药剂制度的合理性。在磨矿细度80%(-200目),碳酸钠用量为1000g/t,活化剂HB-803用量为150g/t,捕收剂HB-A5用量为190g/t,起泡剂2#油用量为60g/t的最优条件下,进行闭路循环试验,试验结果见表2。
表2 闭路试验结果
(1)在磨矿细度-200目占80%,碳酸钠用量为1000g/t,活化剂HB-803用量为150 g/t,捕收剂HB-A3用量为190 g/t,起泡剂2#油用量为60 g/t的浮选条件下,得到产率为4.16%,品位为45.67g/t,回收率为84.26%的金精矿,品位及回收率都高于该选矿厂年平均水平。
(2)HB-803是一种高效固体金矿活化剂,水溶性好,添加方便,能够代替价格昂贵的硫酸铜,属于环保节约型选矿药剂。
(3)HB-A5是一种具有高效选择性的捕收剂,其捕收能力强,能很好的提高金的回收率。