浅谈TBM施工现场节约用电方案

2021-11-27 06:06刘建成
中国科技纵横 2021年22期
关键词:节约用电功率因数三相

刘建成

(中国水利水电第六工程局有限公司,辽宁沈阳 110179)

0.概述

引绰济辽输水工程隧洞段施工二标项目位于内蒙古自治区兴安盟,隧洞采用钻爆法+开敞式TBM施工方法。两台TBM掘进长度分别为19km。根据工程施工特点,钻爆与TBM掘进的连续性较差,周期变化较大,用电有高峰有低谷,供电系统中各级变压器的负荷变化大,且日平均负荷率较低,变压器在较低负荷下运行时,输出的有功功率少,但使用的无功功率并未减少,功率因数低,电能损耗大。针对本工程施工现场生产、生活用电各环节中电能的损耗和浪费现象,采取的节约用电方案如下。

1.正确选择变电所位置

据负荷的容量和分布,配变电所宜靠近负荷中心[1]。变电所0.4kV有效供电半径一般不超过500m,对于施工现场用电设备容量大和数量多的情况,可分别设置多个变电所为其供电,使其尽可能的缩短线路供电距离,以减少线路电压降的影响和降低线路的损耗。据资料介绍当10kV供电线路负荷500kVA,一年内用电时间2000h,变电所向负荷中心移动180m,一年内节约用电5320kW·h,而180m高压架空线路与多回路长距离低压电缆相比,投资是微乎其微的。由此可见,确定好变电所位置是节约电能的主要途径之一。

2.提升线路功率因数

提高功率因数的办法是在于如何减少系统中所需的无功功率,主要是减少负载需要的无功功率。施工现场线路的功率因数一般普遍较低,约为0.75左右,从这个关系式P=√3UIcosφη中可以看出:当P输出功率一定时,cosφ变小,则I变大,可见线路损耗增大;若线路电压降不变,当cosφ变小时,则P变小,显然同样设备的有效输出容量减小,造成了设备浪费及增加了投资。根据以上分析:(1)从提高电动机、变压器的负载率,尽可能的使供电线路布置趋于合理来提高功率因素。(2)可以在线路中并联接入电容器的方法,利用电容电流补偿电感电流,达到补偿感性负载消耗的无功功率,以提高功率因数及降低电能损耗。例如,工地使用315kVA箱式变一台,高压侧设置有功、无功电能表,低压侧设置电流表、电压表,抄录一天消耗的P有功电能、Q无功电能,按照tgφ=Q/P,得到φ角为52.42度,cosφ=0.61。电流表显示在390A范围内波动,315kVA变压器的额定电流455A,可见负载电流达到了额定电流的86%,但是按照P=√3UIcosφη得到此变压器输出实际功率为165kW,说明此供电系统的损耗较大,而设备的利用率却很低。针对这种情况采取电容补偿来提高功率因数,将功率因数补偿到cosφ=0.95,电流I=P/√3Ucosφη=251A,因线损与电流平方成正比,与补偿前电流390A相比,线路损耗降到原来的41%。因电流仅有251A,输出功率计算仅有165kW,因此可选用250kVA变压器替代,其额定电流为360A,而负荷电流251A只占额定的70%,还有30%的裕量。由此可见,采取并联电容器的补偿方法,不仅提升了功率因数、还改善了用电的质量,节约了电能、减少了投资。

3.改善用电设备效率

电动机是工地现场消耗无功功率主要设备,电动机运行时需要的无功功率一般超过总用电功率的65%,Y、Y2、Y3系列的老式电动机仍在现场使用,应选用新型YE3等系列超高效节能电动机,其损耗较Y系列下降35%左右。现场使用的电动机一般处于轻、重载交替或轻载下运行,功率因数、效率较低,电能损耗较大。因此除电动机容量要按照负载特性和运行状况适当选择以外,还需安装自动转换节电装置(如变频器等),以提高电动机轻载时功率因数及效率,节约有功电能和降低无功损耗。电焊机是施工现场经常用的设备,因间断工作,大部分的时间处在空载下运行,消耗电能较大;在其供电回路中加装空载自动延时断电器,可限制其空载损耗,是一项行之有效的节电措施。经对一台40kVA交流电焊机,每天按8h计算,加装断电器后,可节约有功电能8kW·h、无功电能25kvar·h,节电效益一年内可收回设备成本。另外,施工现场照明应选用LED灯具或灯带等高效节能型产品。

4.保持三相负载平衡

低压配电系统三相负荷宜保持平衡,最大相负荷不宜超过三相负荷平均值的115%,最小相负荷不宜小于三相负荷平均值的85%[2]。为达到施工用电三相负载平衡,在变配电工程设计期间就应该充分考虑,按照不同用电设备的负荷性质分类,尽可能做到三相负载趋于平衡。例如工地电缆每相电阻R=0.3Ω,中性线电阻R0=0.3Ω,经测试三相电流不平衡,Ia=60A、Ib=40A、Ic=20A,用对称分量法计算中性线电流:I0=√Ia2+Ib2+Ic2-(Ia×Ib)- (Ia×Ic)-(Ib×Ic)≈32(A);按照公式P=UI=I2R三相电流不平衡时的电能损失:P1=[(Ia2+Ib2+Ic2)R+I02×R0]/103≈1.9(kW);三相电流平衡时(Iabc=40A,I0=0)电能损失:P2=3×Iabc2R/l03≈1.4(kW);年电能损耗:P3=(Pl-P2)×365×24≈4380(kW•h);可知平衡三相负载的接线,可以节约大量电能。

5.加强现场用电管理

加强用电管理,减少不必要的电能损耗[3]。

(1)克服临时用电凑合的观点,应选用合格的电线电缆,严禁使用断股、断芯破旧的线缆,以防止线径不足或接触不良发热等,造成电能消耗,引起火灾发生。

(2)临时用电应严格按照规范进行施工,接线时应选用合格接线端子,不得直接缠绕在端子上接线,铜铝连接必须装设铜铝过渡接线端子,克服电化学腐蚀而引起的接触不良发热现象。

(3)在施工现场电源搭接作业前,应向现场主管部门提出申请,并注明负载性质和用电容量,经主管部门批准后,按照指定的线路及接线部位搭接电源,未经主管部门允许,不得擅自在线路上乱接电源。

6.TBM及其附属设备节电措施

针对TBM及其附属设备运行中存在电能损耗和浪费现象,现主要从以下几个方面采取节约电能措施:

(1)合理调整变频器使用频率。因本项目TBM现阶段掘进、通风距离较短及洞内空气质量优,在满足工作面所需供风量前提下,可适当调整降低变频器的输出频率,减少通风机组的功率输出,使其处在轻载下运行,又因通风机组需连续长时间工作,因此不仅节约了电能,还延长了设备使用寿命。

(2)杜绝设备非工作需要空载运行。在TBM掘进与皮带机运行配合方面,在TBM停机时皮带、油泵等启停配合方面,存在设备长时间空载运行及功率损耗大的现象,可根据现场具体情况,及时做好各设备之间的启停调整,以提高设备有效利用率,节能降费。

(3)注重现场巡查及时做好检修处理。对TBM上的油系统、水系统、压缩空气系统等做到经常巡查,对长距离供排水系统等做到每班巡查,如发现有泄漏、渗漏现象及时处理或检修,以提高油泵站、水泵及空压机等设备有效利用率,减少设备频繁启动,降低功率损耗。

(4)结合现场实际确定关停无用设备。因洞内环境温度低和TBM外循环水温度可控,水冷机组制冷效果起不到应有作用,经研究确认后现已关停该设备,节约了电能。

7.结语

因施工现场的电能损耗和浪费现象比较严重,多数施工现场缺乏完善的节约用电方案。因此项目应从变配电系统设计开始,正确计算用电负荷及用电量,合理选配节能用电设备,科学考虑变配电设备及线路的布置,注重安装质量,加强用电管理,制定节约用电措施及奖惩办法,使得施工现场电能损耗和浪费降到最低限度,以减少项目施工成本和提高经济效益。希望本文粗浅总结能为今后TBM施工现场节约用电积累经验,并提供参考与借鉴。

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