基夫赛特炉蒸汽干燥机改造实践

2021-12-22 11:47毛剑涛荆旭冬
铜业工程 2021年5期
关键词:炉料水份干燥机

毛剑涛, 荆旭冬

(江西铜业铅锌金属有限公司,江西 九江 332500)

1 引言

江铜铅锌公司采用基夫赛特直接炼铅工艺生产粗铅。此工艺可处理多种品位的铅精矿、铅锌混合矿、锌冶炼厂产出的浸出渣、废铅蓄电池糊、以及各类含铅烟尘。由于基夫赛特炼铅对原料适应广泛,运行成本较低,满足日益严格的环保要求,所以该冶炼工艺具有良好的发展前景[1]。

基夫赛特直接炼铅工艺属于闪速熔炼,利用纯氧冶炼技术,强化熔炼过程,主要反应过程发生在竖炉内,炉料在竖炉内呈悬浮状态,通过热量传递、质量传递、流体流动和多相多组分间的化学反应综合而成的复杂过程,完成硫化物离解、烟灰的熔化分解及熔炼造渣。

基夫赛特法对处理物料的水份有明确要求:含水率<1%[2]。控制炉料水份,防止炉料中水分蒸发在其周围形成一层“气膜”,造成炉料与氧气不能有效的接触,所以基夫赛特炉料必须进行干燥处理。

2 原有蒸汽干燥机简介

2.1 物料干燥流程

湿的矿料经配料工序由皮带运输至蒸汽干燥机入口,通过螺旋进料机均匀连续地加入到蒸汽干燥机内,同时饱和蒸汽通入蒸汽干燥机内部的换热管内[3]。物料在蒸汽干燥机的旋转推动下,一边推进,一边与蒸汽干燥机换热管进行换热,蒸发物料的水分,当物料推移至蒸汽干燥机的出口时,物料的含水量降至1%以下,完成干燥作业。流程图见图1。

图1 物料干燥流程图

2.2 蒸汽干燥机设备性能及结构特征

表1 设备性能参数表

蒸汽干燥机属于间接加热设备,换热管是蒸汽干燥机的主要换热面,以同心圆方式均布,贯穿筒体[4]。换热管以特殊形式安装在筒体内,一端采用膨胀焊接固定,另一端为保证自由膨胀而不固定。因换热管长度大,特在蒸汽干燥机的筒体内布置支撑组件。此设备的主要特点是处理量大,操作弹性大,密封性能好,传热间接接触,无着火危险,可靠性高[5]。

3 存在的问题

原设计基夫赛特炉原料水份为8%~10%[6],近年来受市场因素影响,铅原料由水份低的进口矿转换为高水份的地方矿,在处理这些高水份物料的过程中,发现蒸汽干燥机生产能力已经达到最大,但是干燥产出的炉料水分无法达到<1%的控制指标,导致基夫赛特炉出现炉况恶化、锅炉粘结等问题。为保证基夫赛特炉反应的正常进行,有效维护基夫赛特炉炉况,有必要实施此次改造。

4 改造措施

此次项目改造内容如下:

(1)将蒸汽干燥机由直管固定式改为环管分体式。改造后的换热管面积由765m2扩大为922m2。

(2)为满足系统疏水要求,对原有的疏水罐和冷凝水管道进行改造,采用疏水阀进行疏水,冷凝水输送至冷凝水管网。

(3)为方便改造后设备维修,延长了原有干燥机进料平台,同时厂房内增加2台2t电动葫芦,方便换热管更换。

原有的蒸汽进汽管组、干燥机承托部件、挡托部件以及传动部件均采用原直管固定式蒸汽回转干燥机部件,不需要改造。

5 改造后的效果

2018年4月实施完项目改造,改造后达到了预定的效果(见表2):

表2 蒸汽干燥机改造前后相关参数对比

(1)提高了蒸汽干燥机处理能力,干燥处理量由62.5t/h提升到70t/h;

(2)炉料水份达到了控制标准(含水率<1%),改善了基夫赛特炉炉况;

(3)提升了干燥效果,干燥物料的蒸汽消耗有所下降;

(4)蒸汽干燥机换热管改为环管式,检修便捷,原先更换全部换热管需15~20天时间,现在检修仅需6d,大幅减少了检修时间,节省了检修费用和基夫赛特炉停炉的相关保温费用。

6 结语

此次蒸汽干燥机改造,提高了江铜铅锌基夫赛特炉对原料的适应能力,稳定了基夫赛特炉炉况,也为进一步提升基夫赛特炉投料量打下了坚实基础,更为公司节能减排工作做出了贡献。

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