CN27-2井井筒带压打捞作业探索

2022-09-23 14:07李恒宇卢履盛
中国新技术新产品 2022年12期
关键词:打捞工具解卡桥塞

李恒宇 曾 璐 卢履盛 卓 洋 王 全

(中国石油天然气集团公司川庆钻探工程有限公司试修公司,四川 成都 610000)

0 前言

页岩气开发是个短期高产持续过程,在生产期间,如井筒内发生遇阻、遇卡等复杂情况,水平井不能休井作业。连续油管打捞、钻具打捞、矛头打捞、抽油杆打捞等高风险作业的打捞技术存在差异,打捞时间长短不一。随着勘探开发的逐步深入和成熟,如何解决在水平页岩气井的打捞施工这一课题变得越来越重要。分析CN27-2井带压打捞技术,并现场实践和优化总结,为今后的页岩气水平井一边生产、一边带压打捞作业提供借鉴,在当今页岩气蓬勃发展的环境下具有广阔应用前景和实际推广价值。

1 CN27-2井井况

该井位于四川省宜宾市珙县上罗镇,构造位置为长宁背斜构造中奥顶构造南翼。该井完钻井深4250.0m,垂深2694.01m,完钻层位龙马溪组,采用139.7mm套管完井,水平段长1500m。CN27-2井于2020年6月21日开始第1段压裂,6月22日第3段压裂施工结束之后测井队进行第4段射孔作业,在泵送至3733m时工具串遇阻,上提遇卡。

2 事故发生经过及前期处理情况

2.1 射孔工具串组合

射孔工具串组合为101.6mm休斯顿全可溶桥塞+101.6mm推筒+97mm桥塞坐封工具+89mm射孔枪6簇+89mm加重杆+73mm磁定位。工具串总长12.4m,总质量400kg。

2.2 工具串遇卡情况

2020年6月22日17:00工具串入井,下至2500m开始泵送,排量1.3m³/min,泵压44MPa,速度2800m/h,泵送至3733m遇阻,距离目标位置282m(设计位置4015m),从遇阻曲线观察为硬遇阻。现场第一次试提工具串张力至1400kg,工具串无法解卡;第二次试提工具串张力至1500kg,工具串无法解卡。

2.3 前期处理情况

经过泡酸泡碱未能解卡,拉断电缆使用连续油管进行打捞。连续油管带捞筒捞获落鱼后,多次使用震击器震击,多次浸泡金属解卡剂,最后开井放喷,均未能解卡,捞筒退鱼成功。

2.4 井下落鱼结构

73mm马达头总成×0.91m+73mm震击器×1.97m+89mm低速马达×1.55m+变扣×0.25m+102mm打捞筒×1.06m+60mm弹簧×0.22m+60mm打捞头×0.4m+73mmCCL×0.44m+73mm磁定位+89mm加重杆+89mm射孔枪6簇+97mm桥塞坐封工具+101.6mm推筒+101.6mm休斯顿全可溶桥塞=17.39m。

3 打捞工具优选与作业难点分析

3.1 带压打捞工具优选

卡瓦打捞筒是一种常用的打捞工具,利用卡瓦在筒体螺旋槽内运动,从外径打捞井下管状落物的工具。主要由外筒、卡瓦和密封件等组成。外筒和卡瓦形成锥形配合,有单斜面和多斜面之分,单斜面筒体和卡瓦打捞范围较大,但筒体较厚,要求环空较大。多斜面筒体和卡瓦打捞范围较小,但筒体较薄,要求环空也较小。经咨询打捞工具生产厂家,可退式篮式卡瓦打捞筒最小外径可加工至112mm;可退式螺旋打捞筒最小外径可加工至108mm。

卡瓦打捞矛是从落鱼内孔进行打捞的一种工具,它主要用于打捞防砂管柱、油管、防砂管柱、套管等,可以与内割刀、震击器等工具配合使用,如果落鱼被卡提不出来,可退出捞矛起出钻具。

根据调研发现,NOV公司的“GS”系列连油打捞工具和该井井下鱼顶连油马达总成相契合。图1为GS液压打捞矛内部结构,该工具(CTFAGSRPT)用于传统的水眼内打捞和井下工具回收。当该工具水眼存在200psi以上压差时,打捞矛头回缩并释放落鱼。其退鱼功能不需要剪切销钉或投球产生压差启动,也不需要进行旋转。该工具采用铬镍合金材料,可抗低含量硫化氢腐蚀。该工具说明书内注明最大拉伸负荷80000磅(合36.287吨)。

落鱼自上而下第三个部件为连油低速马达(外径89mm,长度1.55m),故考虑打捞工具的旋转退鱼功能不可使用;井内套管内径为114.3mm,螺旋式卡瓦打捞筒最小可加工外径为108mm,入井后环空间歇6mm。GS液压打捞矛最大外径78mm,环空间歇36.3mm;考虑到打捞工具必须具备退鱼功能,以及保证较大环空间隙以防止套管缩径卡钻的风险,该打捞选择使用NOV公司“GS”连油马达打捞专用工具。

3.2 CN27-2井带压打捞作业难点分析及对策

CN27-2井在2020年7月14日连油处理事故未果,丢手解卡后,关井等措施至带压作业设备9月28日搬家入场,井口压力42MPa。该参与作业队伍为中石油带压作业乙级作业资质,不能施工井筒带压21MPa以上的井。该施工队伍使用Snubco235K带压设备负荷上限低,为了采用关环形防喷器起下管柱,同时利于调整打捞时管柱接箍位置,将井内压力降至8MPa以下。汇报甲方后,由试气队使用地面流程进行降压作业。

CN27-2井前期连油丢手解卡后,使用相同GS打捞矛实验,未能成功入鱼。GS打捞矛头为平台阶,若鱼头在井下水平段未处于平躺位置,矛头不易入鱼。为了保证顺利入鱼,将加工圆弧状引入头固定在打捞矛头上,如图2所示。

图 1GS液压打捞矛内部结构

图2 GS打捞矛头安装加工部件前、后效果

带压设备进行带压打捞的主要困难在落鱼出井过程中,落鱼较上下工作闸板之间距离长,需要将落鱼起至井口,用内置卡瓦卡住落鱼,拆除带压作业主体设备后装电缆防喷管,用电缆起出落鱼。

GS液压打捞矛在入井前应进行退鱼地面试验,摸准退鱼压差,实际在地面进行退鱼试验3次,平均退鱼压差为10MPa;若GS工具退鱼困难,应下压钻具,使打捞矛卡瓦受力面离开鱼顶,再提高泵压使液压打捞矛矛爪快速回收;在多次尝试打捞矛均无法退鱼后,及时请示是否退掉AJ型安全接头;由于落鱼带有可旋转机构,在退AJ型安全接头时,大幅度上提钻具后再进行旋转,利用摩擦力来实现顺利退鱼。

4 带压作业相关工程参数计算分析

4.1 作业管柱抗拉强度校核及受力参数

作业管柱抗拉强度及受力参数见表1。

表1 作业管柱受力参数计算

4.2 带压打捞作业起、下管柱拉力计算

卡点深度3733.00m,井深较深,分析被卡管柱因套管变形所致,属硬卡,如需解卡,上提负荷较大,同时打捞管串外径为73mm,考虑起出落鱼时避免防喷器组合过于复杂,故采用73mm斜坡钻杆进行打捞,钻杆参数见表2。

表2 入井钻杆参数表

井深3733.00m管柱自重622kN,选用235K带压设备进行,举升力1070kN。带压设备具备主动转盘功能,转盘扭矩大于待用油管倒扣扭矩。设备须配置内置卡瓦,以便落鱼起出井口。该井点位置在斜深2750m,直井段按2750m计算,水平段长3733m-2750m=983m:1)下管柱,=2750×16.67=45843kg≈45.8t、=45.8×0.2≈9.2t(根据经验,摩擦系数取0.2);=983×16.67×1=16387kg≈16.4t(摩擦系数按1取最大);=45.8-9.2-16.4=20.2t<54.5t(235K带压作业设备下压力),所以依靠管柱自重可以下到预定深度 3733m。2)起管柱,=2750×16.67=45843kg≈45.8t、=45.8×0.2≈9.2t(摩擦系数取0.2);=983×16.67×1=16387kg≈16.4t(摩擦系数按1取最大);=45.8+9.2+16.4=71.4t<107t(235K带压作业设备最大上提力下压力),小于管柱抗拉强度171.6t,所以管柱可以正常起出井口,安全系数=171.6/71.4=2.40。

4.3 最大无支撑长度计算

根据Snubco235K带压设备作业要求,作业前应计算最大无支撑长度,以便在带压下钻杆操作时,控制好移送液缸单次形成和下行压力,防止压弯钻具造成事故。

惯性矩=π(-)/64=3.14(73-54.62)/64=1392939mm;钻杆外径D73mm,壁厚9.19mm,内径54.62mm。1)工作压力8MPa时对应最大下压力40.16kN,弹性模量,一般取200GPa,即200×103N/mm;最大无支撑长度=(π2/F)1/2=8270mm;旧钻杆,安全无支撑长度取计算值的52.5%,即8.27m×52.5%=4.34m>3.6m,取3.6m。2)井口压力为35MPa时最大下压力175.7kN;=(π2/F)1/2=3954mm;安全无支撑长度取计算值的52.5%,即8.27m52.5%=2.07m。

5 带压打捞施工过程及分析

5.1 带压下打捞管柱

2020年9月18日14:00开始带压8.0MPa下入打捞管柱,9月22日9:00下打捞工具串至3680m,之后使用2500型压裂车1台,使用清水冲洗下探鱼顶。9月22日11:00,打捞管柱在井深3708.26m遇阻,悬重61.3t↓59.8t,排量190L/min,泵压0.4MPa。上提2.7m,悬重59.8t↑68.1t,成功抓获落鱼。

5.2 带压打捞过程

带压打捞过程分为如下4个步骤:1)上提打捞,在61.3t~95.5t反复上提下放43次,最小悬重58.7t,最大悬重95.5t,行程0.92m,未解卡。Snubco235K带压作业理论最大举升质量107t,液压系统最大压力21MPa。由于设备老化,使用举升力达到95.5t时,液压系统压力已达上限21MPa。2)下压解卡,活动管柱下压3次,平均下压8t,管柱无位移。由于GS液压打捞矛芯轴直径仅有26mm,厂家建议不进行下压。为防止芯轴变形影响退鱼,在尝试3次下压解卡无果后,停止下压。3)震击打捞,活动钻具,悬重60t↑75t,液压上击器启动震击22次,未解卡。厂家建议震击次数不超过25次。4)悬持解卡,上提悬重至95.5t,将打捞管柱使用死卡座在环形防喷器顶端,悬吊2.5小时,未解卡。

5.3 退鱼过程

第一次退鱼下放至遇阻悬重,下压1.5t,从正眼泵注清水,泵压12MPa,排量440L/min~460L/min,上提至悬重80.3t,未退鱼;第二次下放至遇阻悬重,下压2.5t,从正眼泵注清水,泵压14MPa,排量460L/min~480L/min,上提至悬重78.5t,未退鱼;第三次下放至遇阻悬重,下压4.5t,从正眼泵注清水,泵压14MPa,排量460L/min~480L/min,上提至悬重79.2t,未退鱼;共泵注清水20m³;第四次退鱼,管柱下放至原悬重,下压4.5t,从正眼泵注清水,排量600L/min,泵压28.5MPa,上提管柱至悬重61.3t未增加,丢手成功正常起钻。

5.4 打捞分析

根据泵送桥塞遇阻卡情况,桥塞遇阻卡点在3733m。桥塞点火后,管柱上行至3727m遇阻。判断在3727m与3733m有两个套管缩径变形点。根据带压打捞管柱实探,鱼顶位置在3708.26m。实际施工中以打捞钻具实探情况为准,得出鱼顶位置在3708.26m。电缆伸长量不定,可能存在较大误差。

根据电缆解卡情况,桥塞点火后,管柱上行6m。可判断落鱼下方有6m可活动空间。根据钻具打捞管柱下压解卡情况分析,下压8t无下行空间。按现场实际打捞情况和电缆解卡时落鱼存在较大位置误差情况分析,可得出桥塞点火座封后,上提工具串解卡未成功,实际上行的6m距离为电缆伸长量。

在不压井情况下,使用带压作业设备进行打捞失败。存在以下四个原因。1)落鱼存在可旋转机构,不能选用可退式打捞筒或打捞矛;2)为保证退鱼成功,选用的GS液压打捞矛最大提升吨位只有36.287吨,且不能大吨位下压解卡;3)带压作业设备提升负荷有限,不能实现上提解卡;4)GS89液压上击器厂家建议启动次数不超过25次,工作次数有限,不能多次上击解卡。

6 结论

CN27-2井存在落鱼位置不稳定、落鱼贴壁、上提力及扭矩传递困难等多个实际打捞难点。该井况在长宁页岩气区块内尚属首例,该打捞作业未能捞获落鱼,但是为页岩气水平井打捞难题提供了一种新的解决方案。

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