硫酸钠型矿卤日晒盐母液钙法除硫效果分析

2022-10-10 13:23邵海林
盐科学与化工 2022年9期
关键词:盐类卤水结晶

邵海林

(江苏瑞泰盐业有限公司,江苏 盐城 224631)

江苏瑞泰盐业有限公司(以下简称“公司”)矿卤日晒制盐项目,从淮盐矿业购进硫酸钠型矿卤为原料,通过自然蒸发结晶,生产以两碱厂商为重点兼顾小工业盐等个性化需求的工业原料盐,产品具有高纯低杂和色白粒大的独特优势。原料矿卤中的主要盐类含量见表1。

表1 硫酸钠型原料矿卤中主要盐类含量

矿卤日晒盐项目建成投产以来,因原料矿卤中Na2SO4含量持续偏高,随着NaCl的结晶析出,卤水中Na2SO4含量也逐步升高,常温下,当卤水中Na2SO4含量达52 g/L~62 g/L时,NaCl结晶的同时伴有粉状硫酸钠析出,覆盖在NaCl晶体表面,影响NaCl晶体的正常生长,更降低了池盐质量。为保证池盐的产量和质量,必须从结晶池内排出这些对NaCl、Na2SO4共饱和的卤水(以下简称母液),母液的主要盐类含量见表2。

表2 硫酸钠型日晒盐母液中主要盐类含量

表3 冷冻除硫固体混合物中主要盐类组成

从表3看出,冬季冷冻除硫的固体混合物中,水分约占45%,NaCl、Na2SO4的含量均在27%左右,说明冬季冷冻除硫除去了Na2SO4,也带走了较多NaCl,净化卤水的同时,也造成了一定的损失。

随着市场变化,元明粉供过于求、价格持续走低,公司冷冻除硫产生的盐硝混合物,因其中无法避免存在的杂物、产品的季节性供货、与盐硝联产企业生产设施不配套等原因,送货上门都无人问津。而钙法除硫产生的糊状CaSO4有合格的专业公司登门商谈收购,实行专业化、无害化处理,专车清运、集中泡洗、去盐除杂、洗涤脱水、晾晒筑装,销售给其下游的石膏、菌类、农田土壤改良等客户使用,全程无污染,为公司母液回收提供了新路径。

考虑到环保问题和新的市场需求,公司主动放弃了冷冻除硫,实行全程钙法除硫回收母液。

1 原理分析

化学反应方程式如下:

钙液中主要盐类含量见表4,钙法除硫后母液中主要盐类含量见表5。

表4 苏盐井神钙液中主要盐类含量

表5 钙法除硫后母液中主要盐类含量

从表5与表2比较中,可以看出,钙法除硫的效果十分明显,除硫后母液中氯化钠含量有所上升,硫酸钠含量明显下降。

从表5与表1比较中,不难看出,母液钙法除硫后与原料卤的盐类含量基本相同,完全可以当原料卤继续使用。

依据上述分析,公司确定了生产全过程实行钙法除硫的生产工艺。

2 操作方法

2.1 事前准备

2.1.1 土塘准备

公司在原母液塘附近开挖了一块容积约100 m3的钙液周转塘,从埝顶到塘底全部用塑料布和土工布,进行了防渗、固化处理,用于钙液周转调节或偶尔购进的固体氯化钙溶解。对所有母液塘底部和边坡进行了维修,并贴牢土工布等固化物,防止泥砂进入母液塘,降低CaSO4品质和品象。

2.1.2 卤水准备

将浓度较高的卤水全部重并到前排结晶池中,分别取样分析,分批选取硫酸钠含量大于45 g/L且最高的卤水排入母液塘,及时向排卤后的结晶池灌入Na2SO4含量相对较低的饱和卤水,保证所有结晶池正常结晶不中断、塑布收放无阻碍,并估算塘中母液数量,等待添加钙液。

2.1.3 钙液用量估算

根据塘中卤水量及Na2SO4含量,依据Na2SO4与CaCl2反应方程式和钙液中CaCl2含量,估算钙液用量,100 m3卤水中Na2SO4降幅与不同含量钙液用量查算表见表6。

表6 100 m3卤水中硫酸钠降幅与不同含量钙液用量查算表

生产管理人员指导具体操作人员,依据表6,向母液塘内适量掺兑钙液,实际操作的检测情况基本与表6相符。

2.1.4 制定并落实钙液除硫操作规程

苏盐井神钙液是从蒸发罐直接排入装运车辆中,温度较高,开始采用普通罐车装运,一是存在安全风险,二是因氯化钙溶解度随液体温度变化较大,卸货时发现车内有大量CaCl2固体沉淀,卸后每车都要冲洗。后来改用保温罐车装运,运到母液塘边,钙液温度仍在90 ℃左右,卸货时车内没有沉淀物,防烫伤成为重点,公司及时识别风险,编印了钙液装运与卸车使用操作规程,配备必要护具,并组织培训、演练、考核,保证了钙液除硫的安全运行。

2.2 除硫操作

2.2.1 掺兑钙液

按照事先估算好的用量向母液塘中均匀掺兑钙液,依靠自然风力,搅动塘中卤水,风力较小时,组织人工用一块比塘口宽度略长的土工布,在塘内来回拖动十几趟,使塘内母液与钙液完全反应,并等待24 h,使大量CaSO4沉淀到母液塘底。

2.2.2 澄清卤水

除硫后卤水在母液塘内达到反应沉淀时间后,再调入事先腾空的囤卤台,继续澄清72 h,遇风力较大时,适当延长澄清时间,使卤水中悬浮的CaSO4微粒完全沉淀,澄清过程中卤水飘花时,正常投卤,保证卤台不过分落盐。

2.3 除硫后操作

2.3.1 及时向结晶池灌卤

钙法除硫后卤水,完全澄清飘花后,及时灌入结晶池,选择风力较小时进行,缓进慢灌,避免沉淀在卤台内的CaSO4和泥沙因外力搅动,混入卤水中,带进结晶池。

2.3.2 选择结晶工艺

根据市场对盐产品的质量要求,选择并联结晶或串联结晶工艺,两碱客户喜欢品质较好且可溶性杂质差别不大的工业盐,就选用并联结晶工艺,除硫后卤水分批次、相对均匀地送入每块结晶池,使每块结晶池的池盐品质基本相同;其他客户对品质要求差异较大,就选用串联结晶工艺,除硫后卤水相对固定地送入首块结晶池,依次串联进卤,实行分晒、分扒、分堆、分销,满足客户的个性化需求。

2.3.3 清运CaSO4

母液塘中CaSO4达到一定数量时,联系专业协作公司及时清运,清运车上配备1台自吸泵和1根较长的钢绞吸管,1人在塘内移动吸管,将塘中糊状CaSO4吸入罐车,运到专业公司的专用泡洗池内,分级洗涤、彻底去盐、带滤去水、晾晒筑装,销往其下游生产等企业。

2.4 钙法除硫要点

公司在多年的生产实践中,总结了成功的钙法除硫工艺,需要掌握以下要点:

(2)选用钙液质量要好,使用专业CaCl2生产企业产品,不能以化工废料代替,防止盐质受污染。

(3)钙法除硫与收盐工序不能同时进行,因收盐时卤水调动量大,除硫卤水难免与洗盐卤水混合而无法使CaSO4微粒沉淀到位,会大幅增加廪盐和池盐中CaSO4含量。

3 效果分析

(1)母液钙法除硫使有限的矿卤资源得到充分利用,避免了不必要浪费,符合环保要求。

(2)依据表6,使100 m3母液中Na2SO4含量下降20 g/L,需用含量为550 g/L钙液2.84 m3,钙液均价约420元/m3,费用约1 192.8元,钙法除硫成本主要取决于钙液价格,在目前钙液价格高位运行时期,钙法除硫的成本不低。从公司近5 a生产实绩统计,每年冬季除硫160块、每块6 000 m2除硫结晶池存母液量1 500余m3,回收母液约24万m3,卤水中Na2SO4实际下降约20 g/L,钙法除硫和冷冻除硫比较见表7。

从表7的比较中可看出,两种除硫方案,都需要一定投入,除硫的单位成本,冷冻除硫仅为7.75元/m3,而钙法除硫达到12.44元/m3,但都低于现行原料卤除税价26.11元/m3,无论选用哪种除硫方式回收母液都比采购原料划算。钙法除硫动用人力少,投入机械少,相对于冷冻除硫更加安全可靠。钙法除硫产生的附产糊状硫酸钙可以方便、快捷、彻底运出,并合规使用,冷冻除硫产生的附产盐硝混合物,目前没有市场需求,也难以彻底、快捷运走,钙法除硫比冷冻除硫更环保。钙法除硫卤水排清后,池内无残留,冷冻除硫的结晶池内,有较多盐硝混合物残留,卤水升高后,Na2SO4转融到卤水中,或脱水以粉状留于池盐内,从而降低池内卤水和池盐质量。

表7 钙法除硫和冷冻除硫比较

4 结论

硫酸钠型矿卤日晒制盐所产生的母液,除硫后完全可以回收利用,在目前市场条件下,钙法除硫方便、安全,符合绿色生产要求,坚持正确的操作流程,就可以生产价廉物美的优质工业原料盐。同类型生产企业可以参考借鉴。

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