3MZ203B磨床典型故障维修实例

2010-02-14 19:44盛定高冯金冰
制造技术与机床 2010年4期
关键词:电主轴伺服系统丝杠

盛定高 冯金冰

(淮安信息职业技术学院,江苏 淮安 223003)

3MZ203B磨床典型故障维修实例

盛定高 冯金冰

(淮安信息职业技术学院,江苏 淮安 223003)

磨加工对机床的精度和稳定性要求都比较高。3MZ203B机床是深沟球轴承加工磨内孔的专用机床。内孔加工精度的高低直接影响到轴承最终成品的质量。现就3MZ203B磨床出现的故障与维修实例列举如下,以供参考。

例1:3MZ203B机床生产的一批产品中,抽检时总有圆度和尺寸不合格的产品。

故障现象:产品中偶然出现圆度和尺寸不合格的,无任何报警显示。

故障分析:根据造成圆度和尺寸不合格的原因,考虑可能原因:(1)进给伺服系统“爬行”造成的;(2)滚珠丝杠润滑不良或联轴器与滚珠丝杠联接松动;(3)电磁夹具瞬间失灵。

故障解决:根据上述分析,检查伺服系统,伺服系统正常。检查联轴器和丝杠,均正常。检查工件电磁夹具电磁线圈的控制回路,发现控制电磁线圈上磁的中间继电器触电发黑,反复进行手动上磁动作,中间一直检测继电器的常开触点电压,发现常开触点在继电器线圈带电吸合情况下仍然有电压,更换中间继电器,机床恢复正常。

例2:3MZ203B机床加工过程中,电主轴突然出现反转。

故障现象:工作过程中,突然听到异常响声,电主轴反转,砂轮碰到工件。手动电主轴正反转均正常。

故障分析:电主轴异常反转,可能原因:(1)变频器故障导致相序改变;(2)电动机瞬间缺相;(3)电动机接线接触不良。

故障解决:根据故障分析首先检测电动机接线,没有发现明显接触不良现象。检测电动机,电动机也正常。用模块交换法,把另一台同型号机床上的变频器换来检测,变频器没有问题。这时重新考虑可能是电动机接线瞬间接触不良所致。取下工件空运转机床,发现工作台移动时出现电主轴反转现象,分析认为可能是在工作台移动中拉动电动机电线导致接触不良。用新的航空插头,更换新的电动机接线,机床恢复正常。

例3:3MZ203B机床在砂轮修整过程中,突然进给很多,发生撞车故障。

故障现象:机床自动运行中,CRT显示进给量突然增大,砂轮撞上工件。

故障分析:根据故障现象,分析故障原因可能有以下几个方面:(1)滚珠丝杠润滑不良或与联轴器联接松动;(2)进给伺服系统增益参数设置不合适;(3)伺服系统接线接触不良;(4)进给伺服系统失稳。

故障解决:根据故障分析,检查滚珠丝杠的润滑情况,润滑良好。检查滚珠丝杠与联轴器的联接情况,联接未发生松动现象。检查伺服系统参数,没有设置不合理,接线也没有明显松动。分析可能是伺服系统驱动模块发生故障,更换该模块,机床恢复正常。

例4:3MZ203B机床砂轮不修正。

故障现象:3MZ203B机床在自动运行过程中,没有出现修正动作。

故障分析:3MZ203B机床在自动运行中,根据设置的参数,每运行几个循环都会进行砂轮自动修正。没有修正动作分析有以下几个原因:(1)PLC没有修正动作输出信号;(2)液压电磁阀线圈烧坏或电磁阀油路堵塞;(3)修正动作控制回路故障;(4)PLC输出模块损坏。

故障解决:根据分析,首先在线监测PLC运行,发现修正信号有输出,但测量电磁阀线圈却没有电压;检查控制回路,电磁阀电源正常,也没有短路现象发生。判断PLC输出模块中控制修正动作的输出继电器损坏。把修正动作PLC输出继电器更换到PLC预留的输出点上,更改PLC程序,机床恢复正常。

例5:3MZ203B机床加工出的轴承孔径时大时小,尺寸不稳定。

故障现象:产品尺寸忽大忽小,不稳定。

故障分析:3 MZ203B机床加工中影响尺寸忽大忽小变化的因素主要有:(1)工装不合适;(2)尺寸在线检测装置(测规和量仪)故障;(3)进给伺服系统故障.

故障解决:根据分析,检查工装和进给伺服系统均正常。检测量仪和测规输入输出信号均正常,但测规测爪收张不灵活。更换测规弹簧片,调整好测规,机床恢复正常。

(编辑 谭弘颖)

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Typical Failure Maintenance Case of 3MZ203B Grinder

SHENG Dinggao,FENG Jinbing
(Huai'an College of Information Technology,Huai'an 223003,CHN)

2009-08-17)

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