安阳钢铁集团公司焦化厂 张永顺 李海滨 郭小勇 王彦华
基于PLC的旋臂采样机自动控制系统
安阳钢铁集团公司焦化厂 张永顺 李海滨 郭小勇 王彦华
入场煤旋臂采样机是焦化行业的一个重要采样设备。在设计过程中,利用可编程计数器的高速计数器功能配合旋转编码器的使用,有效地实现了对回转角度的测量和对设备的回转保护,提高了设备的可靠性、准确性,使旋臂采样机所采样品更具有代表性。本文将从上位机组态、计算机自动控制等几个方面对其进行介绍。
1.机械部分。旋臂采样机机械部分由支架平台、旋臂、小车走行机构、升降机构、螺旋采样机构组成。
2.控制系统及工作原理。本系统采用P4的研华工控机,捷瑞公司的RS232转RS322/485工业通讯卡,数据库采用与工厂信息管理系统相一致数据库VISUALFOXPRO6.0,采用视频捕捉卡,图像分割器及闭路监控系统。
采用欧姆龙C200系列可编程控制器为控制核心,另有两块I/O模块,一块输出模块,一块8输入的模拟量转换模块,用于转换在线分析仪检测到的数据。各种开关量及模拟量输入到PLC后,由上位机发出执行指令,PLC经过运算后,将其运算结果输出到电机、电动液压推杆等执行机构。硬件部分还采用了欧姆龙接近开关。其控制原理图如图1。
图1 自动旋臂采样机控制系统原理
本系统采用了北京亚控科技发展有限公司的组态王6.0作为组态软件,通过PLC编程口与上位机通信。
旋臂采样机核心技术部分是回转部分,当采样时,圈定采样区域,出现采样点位后,采样点的坐标一经确定,坐标(X,Y)的数值也就确定,横坐标通过旋臂角度确定,通过公式Y=κtgβ,其中系数κ由减速机的减速比和电机转速确定,β为旋转角度。
1.编码器的机械连接。回转驱动装置设置在转盘上,驱动原理为液压电动机带动涡轮减速机,通过联轴器经由传动轴,带动小齿轮啮合固定在门座架上的大齿轮圈使回转部分转动。
2.旋转编码器与PLC的接线。在旋转编码器与回转驱动装置连接好后,需将编码器的脉冲信号输入PLC中。这次改造,PLC仅连接一个旋转编码器,故采用PLC内置的高速计数器来计数,不需另外配置高速计数器模板。因采样机回转时可2个方向回转,故编码器使用2个方向脉冲信号,即递增计数脉冲和递减计数脉冲。
3.旋转编码器在PLC中的组态。系统采用VC++开发了一套系统,采用组态王通讯,利用安装有编程支持软件的工控机,通过与欧姆龙PLC的连接对程序下载、调试、在线监测,极大地缩短了工程人员的编程、调试工作。
在设计时,将采样机悬臂与轨道中心线的平行位置设为初始位,其与轨道中心线的夹角定义为初始位置角,悬臂在初始位向右方时,位置角为正,相反悬臂在初始位向左方时,位置角为负。设初始位的位置角为0°,对应旋转编码器的脉冲设为P0=0;当悬臂在初始位的右方时,位置为正,悬臂向右旋转时,脉冲数值增加,位置角变大,悬臂向左旋转时,脉冲数值递减,位置角变小;悬臂向左转时,脉冲数值及位置角的绝对值都增大,但脉冲数及位置角的方向均为负,悬臂向右旋转时,脉冲数值及位置角的绝对值减少,如图2所示。
图2 悬臂回转角及脉冲数值范围
控制方式:采样开始时,当P1
欧姆龙编码器选型为E6B2-CWZ6C,P0=200P/r,K1=6,根据回转驱动装置的传动系数算出K2=70,故PV=420α。根据保护要求,采样时的两个对应回转限位位置的编码器脉冲值P1、-P1及采取煤样时两个对应的回转限位位置的编码器脉冲值P2、-P2及悬臂回转180°时的脉冲值P3,均可通过公式得出。