大型火力发电厂增压风机电动机的节能改造*

2011-06-02 09:55李光耀潘利华兰秀蔚
电机与控制应用 2011年3期
关键词:增压风机节电挡板

李光耀, 潘利华, 兰秀蔚

(1.上海电机系统节能工程技术研究中心有限公司,上海 200063;2.上海电机集团梅山电机维修有限公司,上海 200070;3.江苏利港电力有限公司,江苏无锡 214444)

0 引言

某发电厂,总装机容量4 000 MW,其中有4台 600 MW 机组,2台 350 MW 机组,2台375 MW机组;其中一套600 MW机组的锅炉排烟管道脱硫系统使用2台增压风机电动机,型号:YKK800-12,2 000 kW,6 kV。当机组负荷变化时,靠调节挡板开度来调节风量,当负荷为600 MW时,挡板开度约40%,当负荷为300 MW时,挡板开度约20%,电动机存在“大马拉小车”的现象,电能浪费严重。

1 电动机节能改造方案的设计与实施

1.1 改造方案的确定

由于电动机的输出功率等于风机的轴功率,风机的轴功率近似与转速的3次方成正比,在电动机转速不变或变化不大的情况下,调节定子电流的大小或更换一台小功率的电动机,电动机所消耗的输入功率变化不大,因此需考虑如何降低电动机的输入功率。

由于电动机基本为恒速运行,不需要使用变频器;把电动机的极数由12极改为16极,同步转速可由500 r/min降低到375 r/min,风机风量减少25%,能满足系统的要求,而风机所需轴功率由2 000 kW下降到844 kW,减少57%,节能效果显著。因此,需要考虑如何降低电动机的转速,同时又能满足风机的风量、风压的要求。

将 YKK800 -12,2 000 kW,6 kV 改为YKK800-12/16,2 000 kW/844 kW,6 kV 双速电动机,更换定子绕组,同时,由于电动机的转速降低使电动机自带外风扇的风量降低,影响了电动机的通风散热效果,为了保证电动机温升不超过80 K,冷却方式由IC611改为IC616,更换冷却顶罩,总费用约20万;电动机功率由2 000 kW降低到844 kW,按每h节电1 156 kWh,每天运行24 h,每度电按0.30元计算,则运行1 d可节电:1 156×24×0.30=8 323元,约需1个月收回改造成本。

从以上分析确定,电动机改极节能方案可行。

1.2 电动机电磁性能计算及分析

(1)首先根据定转子铁心、绕组的实测数据,进行YKK800-12,2 000 kW,6 kV的方案核算。

(2)在定转子铁心数据不变的情况下,选择合适的绕组匝数、节距、并联路数、接法,进行YKK800-16,844 kW,6 kV 的方案计算,在保证性能的情况下,同时兼顾 YKK800-12,2 000 kW,6 kV的性能。

1.3 电动机绕组变极接线方案

(1)12极:每极每相槽数q=108/(3×12)=3,并联路数为2路,Y接。

(2)16极:每极每相槽数q=108/(3×16)=21/4,为3,2,2,2 循环,并联路数为 1 路,△接。

(3)为保证12极/16极两种极数的顺利切换,并在每种极数下运行时其三相磁势对称,必须引出27个线圈出线头,引至变极接线箱内,通过铜连接片来实现变极。

1.4 改造实施工艺流程

改造实施工艺流程如图1所示。

图1 改造实施工艺流程

2 改造后的电动机节能效果分析

增压风机电动机变极改造后,在机组不同负荷的情况下,分别对2台电动机在2台12极运行、1台12极1台16极运行、2台16极运行下的电流、输入功率、挡板开度进行比较。比较结果如表1~表3所示。

表1 机组负荷约300 MW时

表2 机组负荷约450 MW时

通过上述数据对比可看出,在不同负荷下,电动机变极后的运行比原来高转速运行都有明显的节能效果;在600 MW工况时,2台16极运行比2台12极运行每 h节电1 153 kWh,节电率约41%。

表3 机组负荷约600 MW时

3 结语

该增压风机电动机的节能改造案例对类似工况下电动机“大马拉小车”的改造,具有普遍性的示范意义。

[1]韩盛林.循环水泵电动机的双速改造[J].水利电力机械,2001(2):36-37.

[2]许实章.电机学(下册)[M].北京:机械工业出版社,1981.

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