CAT3406B柴油机故障诊断与维修

2011-07-09 11:10劳志勇
时代农机 2011年9期
关键词:喷油嘴缸盖气门

劳志勇

(巴斯夫催化剂(桂林)有限公司,广西 桂林 541004)

1 设备简介

一海上消防用潜水多级离心泵,由卡特彼勒3406BTA柴油机驱动。机组概况:①泵:Floway Model16MKM-FP,4级潜水离心泵;流量、压力:2500GPM、150 psi。 ②柴油机:412HP 3406 BTA;启动:130psig气启动;转速:高速 1770rpm,怠速985rpm;冷却:水冷,冷却水与海水换热。③动力输出:由十字联轴节和一蜗轮蜗杆齿轮箱变向传动。

2 设备故障

该机在消防喷淋系统触发时运转,冒黑烟,喷淋系统警报恢复后停机检查。冒黑烟的因素很多,供油系统、燃烧系统、进排气系统故障都可导致冒黑烟。常见的有:①进气系统。空滤器问题;进气管堵塞;进气温度过高等。②燃烧系统。气门间隙误差;燃油质量。③供油系统。喷油提前角偏大或偏小;喷油嘴雾化不良;喷油泵供油量太大。

本着先易后难的排查原则,检查如下:①其他柴油机无冒黑烟,排除燃油质量问题;②检查空滤器,空滤器状况良好,进气胶管通畅,用气枪清洁;③检查各缸气门间隙,间隙在误差范围内,按标准略微调整;④启动柴油机,状况无明显变化,空气进口吸气正常,排除过滤器堵塞,也排除了因气门间隙不对的可能;⑤检查喷油嘴,更换所有喷油嘴,重新调节气门间隙,运转,状况无改变;⑥两天后再次检查,发现空滤器有水泡过的迹象,且有少量盐分结晶;进气胶管也有结晶盐;顺着进气通道检查,拆开中冷器发现其散热片已被结晶盐堵塞。

经分析,判定为喷淋系统喷淋时,因喷头对着进气口区域,而空滤器上边缘接触不密实,吸入海水所致。中冷器有结晶盐,则海水已进到缸套里,腐蚀到缸套、活塞等部件,必须进行大修。

3 解体检查

柴油机大修,就是要全面分解柴油机,清洁已拆下的所有零部件,检查所有零部件,分析造成问题的原因,精确测量和检查各运动件,制订修复方案,进行修复或更换,最后组装。

(1)解体。解体应进行外观检查,确认缺失及破损部件,并拍照做记录。装配处要用油漆笔做标记(“V”字形),零件应加以编号,存放在零件袋里。解体步骤:①拆卸空气进口管道,涡轮增压器,中冷器;②拆高压燃油管,油冷却器;③拆水箱,手动燃油泵;④拆气门室、气门摇臂、喷油嘴、缸盖;⑤拆飞轮;⑥翻转缸体,拆油底壳;⑦拆减震轮,前齿轮室盖,油泵,惰轮及前盖;⑧翻转缸体,拆凸轮轴;⑨拆机油泵和机油进油管;⑩拆主轴承座,曲轴。

(2)零件检查,破损零件:①涡轮增压器卡死;②1缸活塞拉缸;③6缸5缸活塞被海水氧化变色;④各缸气门均被海水浸泡不同程度氧化变色;⑤摇臂室壳体密封面锈蚀严重;⑥水温表损坏;⑦3缸排气门挺杆弯曲。

(3)测量是判定零件状况的主要手段,零件状况取决于:①测量数据与标准数据的对比;②目视;③通用经验。在零件测量及装配过程中,必备工具有外径千分尺、量缸表、游标卡尺外,主轴承间隙测量专用塞尺等。

缸套内径,缸套清洗干净后,用量缸表测内径,上中下部各取三个值取平均。

表1 缸套内径(单位:mm)

表2 活塞环槽间隙(单位:in.)

表3 曲轴轴颈直径(单位:in.)

喷油嘴测试,1缸和5缸的喷油嘴雾化良好,喷油压力均为28Psi,其余喷油嘴有滴油或雾化不良现象。雾化良好的喷油嘴在更换密封O形圈后可以继续使用,其余更换。

4 组装

以机座为基准,其他零件逐次往上装。可按照由下到上、由固定件→运动件→固定件、由内到外等规律来进行。

(1)新气门安装。①装配气门导管;②装配气门座,攻气门座倒角;③研磨气门角度,新气门与新气门座配合面研磨,研磨后用柴油测漏。④测量气门导管安装高度,安装新气门,气门卡簧,气门铰夹和气门锁套等。

(2)安装主轴。①装新主轴上瓦,抹润滑油;②吊装曲轴,装新主轴下瓦;③拧紧主轴承螺栓。一次:100N/m;二次:200N/m;三次:260N/m。转120度检查;④转动曲轴,曲轴灵活转动。测量曲轴轴向间隙:0.34mm;⑤松掉所有主轴螺栓测量,径向间隙:1 缸:0.15mm,3 缸:0.14mm,5 缸:0.16mm(用铅丝装配在主轴瓦和曲轴间,拧紧扭矩后拆卸测量所得数据),符合要求;⑥依步骤③再次拧紧主轴承螺栓。

(3)安装发动机后部零件。①装曲轴后油封;②装飞轮壳,打紧螺栓:60N/m,100N/m,130N/m;③安装飞轮,打紧螺栓:100N/m,200N/m,270N/m。

(4)安装发动机前部零件。①安装凸轮轴②安装机油泵;③安装中间惰轮,对准正时记号;④安装前齿轮室盖;5)安装飞轮,并拧紧:100N/m;200N/m;270N/m。

(5)翻转缸体,做清洁工作,安装并压紧新的缸套。

(6)装配活塞。①将新活塞、活塞销、卡簧装上连杆;②装新活塞环,开口间隙:第一道:5缸为0.660mm,其余为0.508mm;第二道:1,2,4,6 缸为 1.180mm,3,5 缸为 1.270mm;顶环均为0.711mm;③装新连杆瓦;④将连杆瓦及曲轴涂抹机油,用模具装配活塞,拧紧连杆螺栓:一次80N/m;二次转120度。连杆侧隙为0.25mm。

(7)缸盖安装。安装缸盖,拧紧缸盖螺栓:一次:270N/M;二次:450N/M,450N/M。松掉所有螺栓,再次拧紧缸盖螺栓:一次 270N/M;二次 450N/M ,450N/M。

(8)安装发动机下部零件。①对准油泵记号,安装油泵;②安装水泵;③安装机油冷却泵;④装机组下部两边各零件;⑤装油底壳垫片,油底壳。

(9)安装发动机上部零件。①装喷油嘴;②安装推杆等,装配摇臂;③调整气门间隙;④将摇臂涂抹机油,安装摇臂室盖;⑤转动发动机,机组应灵活转动;⑥安装缸盖前、后、侧零件;⑦安装中冷器及连接管;⑧装增压器及连接管;⑨装冷却交换器及附件。

(10)其余装配及测漏。①检查柴油机各处,添加冷却水,经过一夜后观察,无泄漏现象;②装机油滤芯、添加机油,装空滤等;③各管路外观检查,无异常;④机组安装完毕。

5 空载测试及现场安装运转

(1)空载测试。柴油机组装完毕后,启动,运行约15分钟,油压65PSI,水温67摄氏度,机组震动正常,烟色目测正常。无漏油,漏水,漏气现象。

(2)现场运转。在现场安装运转后,对气门间隙进行测量,测得数值如下:

表4 第一次试运转后气门间隙(单位:in.)

数据与标准差别较大,经分析,应是经过第一次试运转后,各运动部件磨合后导致。按标准重新调整间隙,如下:

表5 现场安装后调整的气门间隙(单位:in.)

连接其余控制管线,用手动燃油泵将燃油管路排气,检查机组,盘车,启机运转。怠速980r/min运转5min,调至中速1500r/min运转7min,柴油机无异常声音,目测排气管排烟烟色正常,油压 63PSI,水温 65℃,测得震动数值:驱动端(X:3.6mm/s,Y:4.1,Z:2.8);非驱动端(X:2.9,Y:2.2,Z:2.8),震动正常,再调至怠速运转3min,停机。

柴油机未带负载运转。值得注意的是,在柴油机带负载运转一段时间后,还应再次检查气门间隙,防止因运动件磨合后导致气门间隙误差,造成柴油机发生故障。

6 结语

通过对CAT3406B柴油机故障诊断与维修,还原其故障成因及过程,提出特殊工况下柴油机维保防范措施,探讨柴油机大修技术要点及注意事项,详细记录其工装次序及规范。为同行提供柴油机维修管理工作参考。

[1]CATERPILLAR.3406B Industrial&Marine Engines Disassembly&Assembly.1984

[2]CATERPILLAR.3406B Industrial&Marine Engines Specifications.1986.

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