洛惠渠五号隧洞1#岔洞施工技术

2011-08-15 00:45张社红路小红
陕西水利 2011年4期
关键词:洞身洞洞拱架

张社红 路小红

(渭南市洛惠渠管理局 陕西 大荔 715100)

1 工程概况

洛惠渠五号隧洞(以下简称五洞)全长3467m,建成于1947年,1950年正式通水。该洞由于所处地质条件恶劣,在运行过程中多次发生坍陷堵塞、洞身变形等重大事故,因而1982年被迫对其尾段1400m洞身进行了内衬钢筋砼加固,致使其洞身过水断面由2.7m×2.7m减小为2.2m×2.2m,过水能力由设计15m3/s减小为9.8m3/s,严重影响了五洞下游大荔灌区48万亩农田的灌溉。为解决这一问题,洛惠渠灌区实施了五洞扩大工程,即从加固缩小段处另辟岔洞,断面设计为2.7m×2.7m马蹄形,衬砌厚度为30cm砼,洞线长度1000m,以恢复全洞的过水能力。

由于五洞下游加固缩小段平面为反S形,而新开隧洞平面为直线,两洞出口相距约80m(新洞口在左侧),因此,设计施工中两洞身有两次交叉。第一次交叉平面为人字形称为1#岔洞,第二次交叉平面为十字形称为2#岔洞。五洞1#岔洞就是新开隧洞(新洞)与原洞身(老洞)的接口,位于五洞桩号1+997.798处(老洞右侧),距离下游的新洞1#竖井78m,1#岔洞的施工将通过1#竖井向上游进行。

2 岔洞测量及方案设计

2.1 岔洞测量

在开始1#岔洞施工前,洞身掌子面已遇到了料石砌体,根据其走向和材料类型判断,应该已经遇上老洞,但是与技术人员按洞身距离推算的岔洞衔接位置不符,无法判断是设计误差还是施工失误,也无法确认此时新老洞的相对位置。因此,后续如何进行岔洞衔接,是急待解决的问题。

为了查明情况,施工人员在掌子面砌体部位进行凿孔探测,当拆除掉约35cm厚的料石砌体后发现其外侧为一废弃洞而并非老洞。为进一步探明情况,施工人员穿过废弃洞拆除另一侧洞壁,才发现了老洞的加固内衬——钢筋砼洞壁,然后再在其上凿开了60cm×60cm方形孔口,连通了新洞与老洞。测量人员随即进行两洞的衔接导线测量,经计算后得知此时新洞掌子面距岔洞衔接点有7.2m,其方向和高程与实际吻合。但此时新洞如果继续按原始设计向前施工与老洞衔接,对所发现废弃洞的拆除将会对工期产生很大影响,并且地下拆除工程难以保证安全,特别是对于五洞的地质影响更令人担忧,这些都是初始设计中没有预料到的。

最后,经过技术人员多方探讨,多方案比较,决定采用新洞改变方向,和废弃洞并行7.8m,避过废弃洞后再和老洞衔接的方案进行岔洞施工。

2.2 方案设计

在进行岔洞衔接设计时,由于两洞开始并行,使岔洞最大净跨达到6.5m,而岔洞位置的老洞净跨为3.0m,因此,岔洞衔接要将净跨6.5m渐变为3.0m,高度则为保持2.7m不变。如此小的矢跨比,对五号洞所处的地质条件来说危险性太大,稍有不慎就会发生坍方,必将影响到老洞的安全和行水,后果不堪设想。经过现场全体技术人员反复商讨,采用如下的设计施工方案:

(1)岔洞衔接段长度定为6.3m(为避开6.3m以外老洞顶部渗水位置),净高度为2.7m保持不变,最小净跨3.0m渐变到最大净跨6.5m,两洞方向夹角35°。由于新老洞断面均为马蹄形,所以岔洞断面亦采用马蹄形。

(2)在施工岔洞6.5m~4.5m净跨段时,可先只开挖新洞土体而不拆除老洞洞壁;安装拱架时也仅需根据拱架位置在老洞洞壁上凿孔,然后将拱架由孔穿过进行安装;岔洞砼浇筑时只浇筑新洞侧砼,顶拱连接钢筋预留,这样,可充分利用老洞洞壁的支护作用,减小开挖跨度,避免大面积暴露围岩土体造成洞顶塌方,保证施工安全。

(3)在完成岔洞6.5m~4.5m净跨段浇筑后封堵掌子面,加固拱架模板后再拆除老洞顶拱部位,焊接钢筋,进行岔洞顶拱和老洞侧砼浇筑,形成岔洞洞身整体。

(4)上述该段岔洞施工完成后,再拆除老洞洞壁,增加施工空间。

(5)4.5m~3.0m净跨段由于岔洞跨度减小可采用全断面开挖浇筑,直至完成岔洞施工。

3 拱架、模板制作

根据岔洞断面的变化特性,净跨由6.5m渐变为3.0m,高度2.7m保持不变,此种情况无法使用钢拱架和钢模,且造价较高不经济。所以在岔洞施工时采用的是木拱架和木模板,具体制作过程如下:

(1)先在地面现浇5m×8m砼工作平台。

(2)根据设计每0.9m进尺为一浇筑段需制作7榀拱架,然后在工作平台上对每榀拱架进行放样制作,使洞身净跨由6.5m渐变为3.0m,拱架跨度渐渐减小。

(3)制作拱架的板材厚度为 6cm,三层为一榀拱架的厚度。为保证拱架刚度,拱架的截面高度为30cm。因此,要求制作拱架的板材用优质木材,而且板宽要大,便于锯切圆弧及节约木材。

每一整榀拱架可分三至五段制作,完成后各段之间咬茬用螺栓连接。

(4)各榀拱架制作完成后,将其全部立放于工作平台上,然后根据设计的岔洞轴线、长度精确定位并相互连接加以固定。

(5)根据已定位固定的拱架逐模制作木模板,并逐块安装于拱架表面临时固定。在制作过程中,模板的合缝、倒棱必须严密,模板表面必须平整光滑。

(6)模板全部制作安装完成后,则岔洞的形状在地面上可完全显示。此时对拱架各段和各块模板进行编号、纪录,待岔洞开挖完成后可逐榀逐块安装施工。

4 砼浇筑

岔洞施工的主要通道为1#竖井,深度为99.8m。卷扬机每上下一次为15min,运输砼料0.2 m3,而每次砼浇筑需要量为3.0 m3左右。因此,为保证砼施工的连续性,减小围岩暴露时间,防止发生塌方,保证施工安全性,采取了以下措施:

(1)岔洞施工作业采用四班倒(每班6小时)工作制。

(2)岔洞施工精选熟悉工序的强壮劳力,且井下作业经验丰富的施工人员。

(3)井下所有不用杂物及影响施工的材料一律清上地面,保证洞内施工空间,岔洞所需材料井下备齐。

(4)机电人员加强设备检查,保证设备运转正常,井上井下通讯良好。

(5)将部分砼料提前进入工作面备用。

(6)为提高大跨径岔洞的安全性,将砼强度标号由C20提高到C25,并在砼拌合过程中添加高效减水剂,以加快砼凝固。

经过上述的准备工作,岔洞砼浇筑较为顺利。

5 灌浆

岔洞砼浇筑完成后,由于顶拱是浇筑的薄弱环节,砼难以密实,故在顶拱砼浇筑时已经预留了灌浆孔。为了切实保证岔洞的安全,提高围岩自身承载能力,减小围岩对衬砌的压力,最后在砼强度达到设计强度的70%后对岔洞进行1∶4的水泥粉煤灰回填灌浆,灌浆压力控制为 0.1MPa~0.2MPa。

6 结语

1#岔洞施工从开始打孔测量到全部完成施工,历时61天,工程方案合理,施工进展顺利,不仅保证了灌区冬灌,而且为五洞工程全线贯通奠定了基础。本次岔洞的施工对地下建筑物施工提出了另一解决问题的途径,有利于拓宽思路、开阔视野,为地下工程施工提供新参考。陕西水利

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