窑头风机的一种故障分析与处理

2013-03-13 10:44
水泥技术 2013年5期
关键词:窑头动平衡磨损

窑头风机的一种故障分析与处理

A Example of Fault Analysis and Treatment of Kiln Hood Fans

董小明

在新型干法水泥生产线中,窑头风机多选用4-73模型的风机,这类风机以其性能高而著称,但机翼型叶片在运行中频频出现问题。本文将讨论这类风机的运行故障及解决方案,在介绍风机结构和振动测试方法的同时,通过实例论述解决故障的方法。

风机;振动测量方法;振动特征;叶片

1 风机系统的组成和相关参数

这类风机多是单悬臂结构,风机选用高压电机拖动,电压为6kV和10kV两种,转速为736r/min和960r/min两种,联轴器选用柱销式(尼龙棒)弹性联轴器(见图1)。

2 振动的测量方法

风机的振动用振动分析仪测量(窑头风机一般的分析仪都能满足要求),在轴上合适的位置测量相位(转速),根据振动标准设置振动传感器位置,测量单位选用位移(μm),见图2。

测量过程中首先调理传感器信号,其次通过A/D转换,通过USB接口进入计算机,再在计算机上标定、计算与显示,最后从计算机上读出分析需要的振动数值。对进入计算机的数据分析可参考文献[1]。

3 风机振动特征

某水泥厂有台窑头排风机(风机系统的组成如前所述),运行中振动大,无法继续运行,用常规的方法多次尝试都没能解决。后采用前述测量方法,对风机进行了振动测量与处理。测量的初始振动值如下:

图1 风机系统

图2 风机系统及测点

振动速度值1:

驱动侧:∥12.8mm/s ⊥1.7mm/s →4.6mm/s

自由侧:∥11.2mm/s ⊥2.8mm/s →7.1mm/s

振动位移值:

驱动侧水平振动值 自由侧水平振动值

500(508)∠141 409(415)∠309

492(502)∠141 399(421)∠309

493(498)∠141 403(432)∠381

503(501)∠140 407(414)∠309

通过现场平衡后,风机的振动如下:

振动速度值2:

驱动侧:∥8.8mm/s ⊥1.1mm/s →4.1mm/s

自由侧:∥8.2mm/s ⊥1.2mm/s →6.1mm/s

振动位移值:

驱动侧水平振动值 自由侧水平振动值

339(352)∠108 311(300)∠271

352(340)∠108 300(305)∠272

341(350)∠108 309(299)∠271

331(358)∠108 314(298)∠273

在做现场动平衡的过程中,在振动的一个周期内,振动的时域图以余弦图形为主,振动的频域图以工频为主。看似是不平衡故障,但现场动平衡达到上述值后,再也无法降低振动值,只能观察一段时间再处理。

当风机运行5d后,风机的振动增大。在中午11点时振动值3:

自由侧:∥20.6mm/s ⊥3.2mm/s →7.8mm/s

在下午15点时振动值4:

驱动侧:∥6.2mm/s ⊥2.1mm/s →3.1mm/s

自由侧:∥11.8mm/s ⊥2.2mm/s →6.7mm/s

重新调整安装数据后振动值5:

驱动侧:∥9.8mm/s ⊥1.2mm/s →3.6mm/s

依据《乡(镇)土地利用总体规划制图规范》要求,对完成数据链接的地图工程,首先需要人工进行注记整饰、图廓制作以及图面要素的缩编;然后,将整饰完成的各乡镇的乡级土地利用总体规划图批量输出,即运用Python语言调用Export Map模块实现多个地图工程的批量输出。在编写语言过程中,必选参数是地图文档的名称和路径以及输出文件的名称,输出存储的图片格式通常为JPEG。运用Python语言如下:

自由侧:∥12.4mm/s ⊥5.2mm/s →8.5mm/s

从上面的几组数据看,风机的振动超出振动标准的要求值[2],风机无法再继续运行,且非不平衡故障。

4 振动分析与处理(图3)

从振动的频谱图看,振动以工频为主,这就排除了非线性振动的因素,即说明振动不是由轴承和松动引起的;频谱图中没有高频振动,所以振动不是由对中不良引起的;从频谱图上看是典型的不平衡特征。

图3 叶片磨损

对风机系统做现场动平衡后,风机的振动值为振动值2(振动值2是上述的振动速度值,下同),振动值虽然小了,但还是大于长期运行的振动值。

观察几天后振动开始变大(振动值3),但是过了几小时后振动又变小(振动值4),从上面的数据中可以看出,振动不稳定,振动的幅值和相位都在变化。在现场对对中、轴承游隙和风机进口做了检查,其后振动变为振动值5。

虽然做了这样那样的处理,风机的振动值还是大,只能怀疑风机转子出现故障,当打开上机壳检查时发现叶片在进出口处有磨损存在,在进口处有大小不等的缝隙,在出口处有大小不等的小孔(图3)。由此判断风机的真正故障是:磨损显现出叶片的空腔,叶片的空腔进灰造成转子不平衡。转子的振动大小随叶片的进灰量大小变化,振动表现为不平衡,但是通过现场动平衡又解决不了风机振动大的问题。

风机返厂维修,维修后风机的振动值满足长期运行的要求。其振动值如下:

振动值6:

驱动侧:∥2.7mm/s ⊥1.9mm/s →1.5 mm/s

自由侧:∥2.9mm/s ⊥2.1mm/s →1.6mm/s

注:(1)∥表示水平振动,⊥表示垂直振动,→表示轴向振动;(2)352(340)∠108表示通频振动为352μm,式工频振动为340μm,振动相位为108°。

5 故障的解决方案

5.1 现场处理

对于磨损不太严重的叶轮,首先在叶片的非工作面开小孔,将叶片中的灰尘清理出来;其次将各个小孔堵上,使其既不能影响气流的流动也不会再进去灰尘,用电焊将磨损的缝隙堵上;最后做现场动平衡。

这种处理方法的缺点是:由于叶片已经长时间磨损,叶片工作面的钢板厚度已经很薄,运行不久后就有可能出现新的磨损;再者受工作环境的限制和各叶片的差异,电焊堵孔不会很彻底,如有疏漏运行一段时间后就会产生新振动,但可以坚持一段时间。

5.2 返厂第一种方法

根据叶片的尺寸先加工工装,用工装加工一个“U”型钢板套,将“U”型套套在叶片的进口处,用电焊加固;在叶片出口处,根据磨损情况的尺寸加固一块长方形的钢板,以封堵进出口处缝隙和小孔。这样的处理由于在局部改变了气流流向,可能会引起风机气动性能的微小变化。

5.3 返厂第二种方法

对磨损严重的叶轮,若前后盘磨损不太严重,厚度变化不大,可更换叶片;若前后盘磨损严重,需加工新叶轮,从根本上解决问题。但不管哪种处理,都要做动平衡。

6 故障处理总结

(1)这类故障很难发现。机翼型叶片的加工发生了变化,上世纪时叶片由一块钢板一次冲压成型,但近几年,叶片是用两块钢板,在进口处放入一根钢棍,然后焊接成型。叶片在使用中随着磨损的加剧,在进口处会形成很小缝隙(而不是洞),这在现场很难发现。

(2)这类故障的判断。在频谱图中一倍频振幅大,是不平衡,但随进入叶片夹层中灰尘量的多少,振动时大时小,相位也不断变化,很难判断是不平衡,每次起停时,进灰量都发生变化,所以每次起停振动不一样。

(3)这类故障振动先大后小。随着磨损孔的加大,进灰量也不断加大,风机振动会剧烈增加,在现场有振坏轴承座的,也有把地脚螺栓拔出来的。但是由于轴承座强度的不同,当磨损孔大到一定程度,各个叶片的进灰量趋于相等,这时风机振动会下降,振动值稳定在一个定值附近,但振动值一定高于长期安全运行值。这类振动仅仅用现场动平衡的方法,不能解决振动大的问题。

(4)这类振动的确认。这类振动不稳定,忽大忽小,但每次开机相位是同一值,相位变化不大,所以和非线性振动无关。振动会随时间变化,但和热应力及热变形无关,这是该故障的特征之一。

7 结语

机翼型叶片以其效率高、噪声小为优势,高效风机都选用这类叶片。但在应用中,叶片夹缝进灰给风机的安全运行带来困难。实际应用表明:首先,同类型的风机选用单板叶片,其效率不会低于机翼型叶片的1.5%;其次,当单板叶片有磨损时,在现场处理很方便;再者,单板叶片的使用寿命比机翼型叶片长一倍;第四,风机噪声在水泥线现场比其他设备小。总而言之,在和设计院技术交接时,窑头风机、窑尾风机最好选用同类型的单板叶片风机。

[1]杨建刚.旋转机械振动分析与工程应用[M].北京:中国电力出版社, 2007年.

[2]崔建学,等.振动标准的解读及其在干法水泥生产线中的应用[J].水泥技术.2012,(3).

[3]崔建学,康多祥.离心压缩机数据采集软件的设计与实现[J].流体机械[J].2001,(6).

[4]崔建学.风机设计与计算机[M].西安:西北大学出版社,1995.

[5]崔建学,徐飞,刘浩.振动分析仪现场应用探讨[J].工程师.1997,(1).

TQ172.622.29

B

1001-6171(2013)05-0039-03

通讯地址:陕西省汉中市洋泽县汉中尧柏水泥有限公司,陕西 汉中 723309;

2012-12-17; 编辑:赵 莲

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