MQG3231球磨机内部结构优化提高磨矿效能的改造

2013-08-15 00:54方俊杰张春岐
科技视界 2013年27期
关键词:衬板球磨机磨机

方俊杰 张春岐

(山东黄金集团 三山岛金矿,山东 烟台 261442)

1 改造背景

三山岛金矿新立选矿厂磨矿流程为二段磨矿分级系统,一段由MQG3.2*3.1m球磨机与2FLG2400分级机配套,二段由两台并列的MQY2.1*3.0m与FX500-GK-4旋流器组成的磨矿分级系统。MQG3.2m×3.1m格子型球磨机电机型号为TDMK600-24,功率为600kW,电压为6O00v。球磨机适宜的工作转速,为该球磨机临界转速的78%。

近几年选矿以科学技术为依托,生产规模不断扩大,一段磨矿处理能力已达100万吨,选矿单位能耗为14.18kw.h/t,磨矿能耗为6.69kw.h/t。我们对MQG3.2*3.1m球磨机运行状态进行了大量研究及检测,磨机运行过程中不仅矿物硬度和粒度、pH值、磨机类型等都对磨矿效能有直接影响,而且球磨机磨矿效能除与选矿工况条件外,还与设备自身结构型式有着密切关系。MQG3.2*3.1m球磨机的负荷逐年增高,因此对磨矿设备提出了更高的要求,球磨机带来一系列的影响也逐渐凸现,具体表现在:

第一,球磨机格子板开孔率偏小、只有8.78%,影响球磨机通过量,生产能力受到较大的制约。衬板寿命及使用周期相对变短,使用周期较低,只有6个月。

第二,衬板磨损严重,达到6个月时少部分衬板只有1.0cm,部分衬板断裂,极易损伤筒体。断裂冲击作用表现在:钢球强烈冲击在衬板上致使筒体衬板经常断裂,结束了衬板的寿命。有大量钢球冲击衬板的痕迹,并且在衬板问题上看到“金属流”。经常用降低衬板的硬度和加厚衬板的方法来缓解这种现象。但是这种方法虽然可以阻止衬板断裂,可是还会造成大量的“金属流”。这种金属流对铸造厂的压力甚至比衬板断裂还要严重,尽管衬板并没有断裂。当时的控制方式是以非常的高转速运转,使钢球直接冲击衬板,加重了这种结果。

第三,球磨机格子板靠近给料喇叭口处衬板磨蚀大,衬板使用周期(6个月)内得多次处理,造成非正常停车,影响磨机作业率,全年作业率为96.53%。

第四,磨矿介质钢球配级需要调整,否则影响磨矿效率。

2 优化磨机内部结构、提高球磨机效能的技术改造

2.1 衬板材质的选择

球磨机新衬板村质试验:新型ZGMn13-2,与生产厂家淄博(山东中铝集团)进行了协商,新衬板进行了耐磨生产试验。球磨机衬板除了承受研磨体与物料的冲击和磨损之外,还有提升研磨体的作用。随着物料粉磨技术的快速发展,球磨机趋于大型化,对衬板材料的性能提出了更高的要求,提高其耐磨性重点研究的课题,目前广泛应用的衬板材料主要有高锰钢、合金耐磨钢、高铬铸铁。ZGMn13-2高锰钢应用广泛,但多限于冲击大、应力高、磨料硬的情况下而且其屈服强度低、易于变形。低、中合金耐磨钢是以硅、锰为基础,加入铬、钼、镍以及其它微量元素而发展起来的,具有较好的强韧性,低,中冲击载荷下的耐磨性优于高锰钢,但存在淬透性和淬硬性低的不足,耐磨性较差。高铬铸铁组织中含有超过20%的高硬度共晶碳化物,具有优异的耐磨性,但有合金元素含量高、生产成本高及高温热处理易变形和开裂的不足,普通白口铸铁和低合金白口铸铁碳化物硬度低,碳化物呈连续状分布,脆性大,使用中易剥落甚至开裂。

厂家用线切割机在衬板本体上切取试样,检测衬板的强度、韧性和硬度。试样010 FniIl×130 mrll。冲击韧性试验在摆锤式冲击试验机上进行。有预制裂纹的试样在MTS New810试验机测断裂韧性。新衬板材料具有良好的强韧性和高硬度,是一种性能优良的耐磨材质。

工业性生产对比试验历时4320小时,称重测算磨损率,新衬板磨损率48.29g/t,而原衬板磨损率50.26g/t,磨损率降低了4.07%。新球磨机衬板用量比较,新衬板成本更低、运费少、总价格低。衬板材质的优化对于降低成本、减少消耗,提高经济效益是必然途径。

2.2 衬板类型的改造

我厂MQG3.2m×3.1m球磨机的筒体衬板都是长条形的,这种衬板造型简单,不带螺栓孔。但是衬板规格相对较少,有6种。衬板数量有筒体衬板131块,端衬板16块,大小格子板16块。其安装方式是每路由两种长度的三个衬板组成,按衬板一长一短标配,依次沿简体周长排列成阶梯形状。每路两块状衬板中间是锲形压条,其借助于螺栓固定于简体中。更换一套衬板往往需要3d左右时间,而且这种衬板在使用过程中,衬板厚度相对来说偏小130mm,磨去60mm后,压条螺栓磨损,条形衬板就容易掉下来,既磨损简体,叉易造成矿浆泄漏,给安全文明生产带来了不利的影响。

采用波浪形沟槽衬板。由于磨矿负荷较大,条形衬板相对较薄,周期短,这种衬板通过螺栓直接固定在简体上,而且这种形状的衬板有能力把磨矿介质提升到较高的高度,从而增强介质的冲击能力,提高球磨机的生产能力 这套波浪形衬板规格只有5种,数量也只有131块。且相邻两块衬板的一边设计成斜边,有效地减少了矿浆环流对球磨机简体的磨蚀。原衬板平均厚度为130mm,考虑到设备运转周期将衬板厚度加大至150mm,由于衬板数量少,仍然拆装方便,因此现在安装一套波浪形衬板只需2d左右。和原来相比节省了10%的检修时间,同时大大降低了工人的劳动强度,提高了球磨机的运转率。

磨机原采用的格子板是衬板孔剖面为锥形孔,格子板厚度为110mm,孔径为18/24mm,在使用中发现格子板存在排矿不畅的缺陷,锥形孔的排布不利于聚集在排矿端附近的难磨粒子(顽石)及时排出,使得磨机排料粒度很细,返砂粒度也较细,在处理量超过120吨以上时很容易“胀肚”,通过计算,原格子板的开孔率仅为8.78%。为此,我们与生产厂家及时联系论证,同时组织车间专业人员到上海东蒙、山东中铝集团考察,最后将出料格子板孔的排列方式进行了优化,将格子板孔径由原18/24扩大为20/26,开孔率提高5.12%,但采用这种措施后,球磨机,平均负荷501kW,在充填率为44.2%的情况下,在磨矿指标优化的情况下处理矿量平均能达到125吨,提高了2.45%。磨矿产品粒度-74μm仍然占44-48%。 现在的球磨机大格子板(8块),小格子板(8块),通过对3.2m×3.1m格子型球磨机对比,我们发现使用改进后的衬板及增加开孔率后的球磨机台效提高了2.01t/h,钢球单耗下降了 0.01kg/t矿,同时单位村板费用下降了 0.086 元/t矿。

2.3 钢球充填级配与充填率的优化

考虑到了磨机的直径较大,对钢球的抗冲击性有较高的要求,选用了电炉生产的多元合金铸造钢球,但在停车检查中发现,这种铸球仍然存在一定的破碎现象,碎球占用了不少的充填率和能量消耗。为此我们将铸造钢球改为锻造钢球,锻造钢球的碎球率大大降低。同时采取的另一项措施是定期清除返回皮带上的碎钢球,使磨机排出的碎球不再进入循环,进一步提高磨矿介质的效率。

钢球配比由原 ф100:ф80:ф60=4:3:3,调整为 ф120:ф100:ф80:ф60=1:5:4:3。 充填率由原 42.18%调整至 44.06%。

3 结语

通过球磨机内部结构的优化改造,整个磨矿作业率提高1.26%,磨机利用系数进一步提高0.02 t/m3台时。衬板寿命延长19天,选矿规模化与设备大型化总是唇齿相依。一台球磨机的运行状态固然与外部生产工艺控制因素,如粒度、磨矿分级参数等有很大的关系,但内部结构对磨矿效能的作用同等重要,据生产工艺的要求,适当提高格子型球磨机开孔率,合理选用抗磨材料、改进衬板的结构型式及安装工艺,以及内部钢球级配调整等入手改造,实现了磨矿效能的最优化。因此,在选矿生产过程中,降低磨损材料消耗,创造球磨机最佳工作状态,是提高磨矿效能,提高生产效率及经济效益的重要途径。

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